????? 2.4 運(yùn)行配風(fēng)量較少
????? 2號(hào)爐由于穩(wěn)定性較其它爐差,加之因來(lái)煤較雜,有些煤的發(fā)熱量和揮發(fā)份低,灰份高,難以著火,運(yùn)行人員燒此煤只有確保穩(wěn)定和不熄火,僅在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)投入一定的二次風(fēng),低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)二次風(fēng)幾乎全關(guān),因而導(dǎo)致煙氣量不足,對(duì)流傳熱下降,過(guò)熱蒸汽溫度偏低。
????? 2.5 運(yùn)行表計(jì)不全,難以進(jìn)行科學(xué)調(diào)整。氧量表、二次風(fēng)在線表、一次風(fēng)在線表、各段煙壓表、各段煙溫表等均不能全部正常投入運(yùn)行。
????? 3 解決措施
????? 3.1 提高爐膛火焰中心
????? 恢復(fù)原噴嘴布置方式以便提高爐膛火焰中心,減少三次風(fēng)對(duì)燃燒的干憂,有利于爐膛燃燒穩(wěn)定。三次風(fēng)和一次風(fēng)間隔開(kāi)后,相互間憂動(dòng)減少,煤粉在爐內(nèi)燃燒更加穩(wěn)定,適當(dāng)向上調(diào)整一次風(fēng)噴嘴角度,使火焰中心上移,提高爐膛出口溫度,增加對(duì)流及輻射傳熱。
????? 例如:1997年3月7日2號(hào)爐甲側(cè)撈渣機(jī)出現(xiàn)故障,需要破水封拖出檢修。檢修前運(yùn)行工況:N125 MW、P主13.4
????? MPa、T主512/510℃、T再515/510℃、排煙溫度145℃、熱風(fēng)溫度315℃。檢修破水封后穩(wěn)定運(yùn)行,負(fù)荷N125 MW不變,P主13.4
????? MPa、T主536/543℃、T再540/540℃、排煙溫度升高到160℃。由于水封破壞后,大量冷風(fēng)進(jìn)入爐膛底部,使火焰中心抬高,并增加爐內(nèi)過(guò)??諝庀禂?shù),使對(duì)流傳熱大大增加。
????? 3.2 在燃燒器的高度范圍內(nèi)適應(yīng)敷設(shè)衛(wèi)燃帶
????? 在燃燒器中心區(qū)域適當(dāng)敷設(shè)衛(wèi)燃燒帶,這樣就可以減少燃燒區(qū)的水冷壁的吸熱,提高燃燒中心的溫度水平,從而保證爐膛燃燒穩(wěn)定,再加上噴嘴角度上翹,配合進(jìn)行適當(dāng)配風(fēng),可以使火焰中心上移,爐膛出口溫度得以提高(提高到出口不結(jié)焦為準(zhǔn),但要考慮燃料燃燒程度),對(duì)流、輻射受熱面吸熱會(huì)增加,主汽溫度、再熱汽溫得以提高。
????? 3.3 減少部分省煤器受熱面,增加過(guò)、再熱器受熱面
????? 1、2號(hào)爐省煤器受熱面較3、4號(hào)爐多。給水變成飽和水,由于省煤器受熱面增多相應(yīng)地減少了在爐膛的吸熱量,在產(chǎn)汽量相同的情況下,則燃料量必會(huì)減少,煙氣量就必須減少,主、再熱汽溫會(huì)降低。增加過(guò)熱器、再熱器受熱面,減少省煤器受熱面可提高汽溫。
????? 3.4 燃煤摻燒,合理配風(fēng)
????? 貴溪電廠的來(lái)煤復(fù)雜,煤種發(fā)熱量不等,好煤和差煤發(fā)熱量之差為2000大卡/公斤,只有合理搭配煤種,使其來(lái)煤達(dá)到或接近設(shè)計(jì)煤種,及時(shí)進(jìn)行煤種化驗(yàn),并將燃煤的工業(yè)分析結(jié)果及時(shí)報(bào)送鍋爐運(yùn)行人員,使運(yùn)行人員根據(jù)煤質(zhì)情況配風(fēng),保持適當(dāng)?shù)臓t內(nèi)空氣過(guò)剩系數(shù),從而提高主汽溫度和再熱汽溫。
????? 3.5 受熱面定時(shí)吹灰
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????? 2號(hào)爐大修后采用聲波吹灰器,現(xiàn)正在試運(yùn)階段,投入運(yùn)行后,再熱器汽溫提高了4℃左右,但因該吹灰系統(tǒng)復(fù)雜,電動(dòng)發(fā)生器常常故障,投用率較低,準(zhǔn)備改用瑞典科康聲力公司生產(chǎn)的聲波吹灰器,此種吹灰器在我廠1、3號(hào)爐上使用效果良好,可使再熱汽溫提高8-12℃,排煙溫度下降10-15℃。
????? 但采用提高火焰中心,增加過(guò)量空氣系數(shù),減少省煤器受熱面等方法提高汽溫將使排煙溫度上升,導(dǎo)致排煙熱損失增加,因而,需進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。