前言
????? 貴溪發(fā)電廠2號爐于1996年12月24日全面結(jié)束大修后,啟動運行,滿負荷運行工況下主汽溫度、再熱汽溫比大修前低10~15℃,離額定參數(shù)相差30℃左右,原因何在?應(yīng)采用哪些措施解決?值得探討。
????? 1 大修前后運行情況對比
????? 1.1 大修前后運行參數(shù)對比見表1?!?br />
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????????? 表1說明:a 大修后鍋爐漏風(fēng)量減少,引風(fēng)機電流下降。b
????? 大修后鍋爐熱風(fēng)溫度提高,爐膛燃燒穩(wěn)定性有所增強。但低負荷雙制運行時,穩(wěn)定性下降,經(jīng)常需投油助燃,主要是制粉系統(tǒng)干擾影響所致,單制運行穩(wěn)定性較好。
????? 1.2 大修中影響燃燒系統(tǒng)的設(shè)備異動情況
????? a 空預(yù)器改造。原二臺6.2m回轉(zhuǎn)式空預(yù)器改成螺旋槽管式空預(yù)器,熱風(fēng)溫度比改造前提高了35℃左右;
????? b 水冷壁酸洗。大修前水冷壁結(jié)垢約500g/m2,酸洗后水冷壁結(jié)垢基本為零,鍋爐蒸發(fā)受熱面增強了傳熱效果;
????? c 3號磨煤機、排粉機增容改造,排粉機葉片加寬了10mm,磨煤機筒體加粗,制粉出力提高了18%;
????? d 燃燒器部分作了更換并調(diào)整了角度,各噴嘴角度約在+3°左右,消除了漏風(fēng)。
????? 1.3 2號爐和1號爐特性相比較數(shù)據(jù)(1997年)見表2。
????? 2 汽溫低的原因
????? 2.1 火焰中心低
????? 1995年2號爐小修時,噴嘴改成二、三、一、二、一、一、二布置,三次風(fēng)和一次風(fēng)火嘴間隔距離調(diào)近,低溫乏氣影響上排一次風(fēng)著火,再加上三次風(fēng)風(fēng)速高,剛性很強,氣流幾乎無偏轉(zhuǎn),低負荷時運行很不穩(wěn)定。這次大修后,制粉系統(tǒng)又進行了增容改造,3號排粉機葉片加寬10
????? mm,使得3號排粉機出口乏氣量大大增加。風(fēng)速高達70m/s的低溫三次風(fēng),壓在一次風(fēng)噴嘴上面,使?fàn)t膛火焰中心無法提高;另外,下排二次風(fēng)門被取消,火焰中心難以提高,低溫三次風(fēng)過早地跟一次風(fēng)混合,影響著火,干擾性很大,特別是低負荷運行時影響更大,運行人員在低負荷雙制運行時常需投油助燃?!?/p>
????? 貴溪電廠過熱器、再熱器汽溫特性是對流傳熱為主,輻射為輔,在中下二次門全開時,能提高一定過??諝庀禂?shù),但汽溫提高得不多,因而只有采用提高火焰中心的措施來提高爐膛出口溫度,增加過、再熱器傳熱。
????? 2.2 水冷壁化學(xué)清洗。
????? 大修中對水冷壁進行化學(xué)清洗,效果較好。水垢得以基本清除,使鍋爐蒸發(fā)受熱面?zhèn)鳠嵝Ч黾?。由此,在產(chǎn)生同樣數(shù)量飽和蒸汽的情況下,則送入的煤量要減少,而在煤質(zhì)相同的情況下,爐內(nèi)火焰強度略有下降,則爐內(nèi)煙氣所帶的熱量就減小,爐膛出口煙溫降低,因此對流受熱面吸熱量也減少,導(dǎo)致主汽溫度、再熱汽溫有所降低。
????? 2.3 爐內(nèi)漏風(fēng)量減少
????? 2號爐大修中,對水冷壁及噴嘴四周各密封點進行徹底處理,使?fàn)t膛漏風(fēng)大大降低,漏風(fēng)量少相應(yīng)減少了煙氣量,使對流傳熱減少。