3)鐵合金加料系統(tǒng)有段時間經(jīng)常出現(xiàn)稱量斗的稱量值為負值,對準(zhǔn)確調(diào)整精煉爐的鋼種成分造成一定的影響,為防止這一情況的發(fā)生,修改了PLC程序,使料倉下的電振給料機在稱量值出現(xiàn)負值時不予稱量,但隨后經(jīng)常出現(xiàn)在稱重信號為4mA時電振給料機不能工作,而此時PLC程序中對應(yīng)的稱重值為負值,過段時間后又恢復(fù)正常。經(jīng)過長時間的觀察發(fā)現(xiàn)當(dāng)精煉爐鋼包車工作時(變頻器驅(qū)動)或電爐冶煉狀況不理想時稱重值為負值,對稱重信號的電纜線路進行檢查時發(fā)現(xiàn)稱重信號電纜的屏蔽層在PLC側(cè)未接地,處理后,該系統(tǒng)工作正常。
4)連鑄區(qū)的移坯機經(jīng)常沖過行程,造成機械設(shè)告損傷并影響了生產(chǎn)的順暢。移坯機的工作行程由接近開關(guān)檢測確認(rèn),移坯機工作時存在軸向串動,導(dǎo)致因移坯機上的檢測塊與接近開關(guān)之間的距離發(fā)生變化,使接近開關(guān)有時不能檢測到移坯機而使其沖行程的故障,因移坯機工作時的徑向串動很小,在將接近開關(guān)的安裝方式旋轉(zhuǎn)90度后再未發(fā)生因信號丟失而出現(xiàn)上述故障。
這類問題目前已得到較好的解決。
3.2 現(xiàn)場環(huán)境引起的故障
電爐煉鋼廠的環(huán)境特點是高溫、灰塵和潮濕,這對電氣設(shè)備的影響都較大。
高溫會降低現(xiàn)場電氣設(shè)備的絕緣、縮短其使用壽命、影響現(xiàn)場電子設(shè)備的工作性能;通過安裝前到外單位實習(xí)時了解到的一些使用情況,在安裝時對大多數(shù)經(jīng)過高溫區(qū)的電纜的走向做了調(diào)整,對高溫區(qū)附近的電纜橋架和電纜做了防護措施,但由于對電爐廠可能出現(xiàn)的工藝操作事故帶來的后果的嚴(yán)重性的認(rèn)識不足,忽略了某些低溫區(qū)的電纜的防護,當(dāng)事故發(fā)生時燒毀了該區(qū)域的電纜而擴大了事故范圍。目前因高溫引起的故障主要集中在電爐出鋼車、精煉爐鋼包車和連鑄的冷床區(qū)的電纜短路、鋼水濺出燒毀電纜以及高溫區(qū)接近開關(guān)性能下降等。
灰塵的流動性強,對它的防護較難,其中含有的導(dǎo)電物資使帶電設(shè)備的絕緣距離縮短,給設(shè)備的安全運行帶來了隱患,一旦當(dāng)導(dǎo)電灰塵積累到一定程度,就會導(dǎo)致故障的發(fā)生,目前故障主要發(fā)生在現(xiàn)場操作臺、箱內(nèi)的元器件上,已造成一臺S7-200PLC、三臺變頻器損壞;
潮濕的環(huán)境使水分附著在絕緣材料的表面,降低了電氣設(shè)備的絕緣電阻,電路發(fā)生短路的可能性大大增加,電爐煉鋼廠中連鑄澆鑄平臺上下因工藝對水的需要使周圍的水氣較大,已出現(xiàn)過振動臺電機電纜接地使變頻器保護動作和電纜之間因潮濕短路造成結(jié)晶器中液位檢測裝置的接收部分損壞的故障發(fā)生。
目前在這方面已采取了一些防護措施并已取得一定的成效,但難以較徹底的消除。
3.3 使用過程中出現(xiàn)的元器件故障
電爐煉鋼廠內(nèi)的電氣元件點多分布廣,電控室與現(xiàn)場之間的距離遠,出現(xiàn)故障后哪怕是很細小的一個問題,如果處理時間稍長,都會造成這個澆次的中斷,打亂生產(chǎn)節(jié)奏,損失較大,特別是連鑄區(qū)域的公用部分在這方面尤顯突出。因?qū)υ骷p壞的預(yù)防較難,目前一方面通過做好預(yù)防性維護,另一方面通過增加應(yīng)急措施來減少對生產(chǎn)的影響,已取得一定的效果。
3.4 高壓系統(tǒng)開關(guān)柜故障
這類故障主要集中在35KV高壓開關(guān)柜,故障特點是一旦出現(xiàn)問題處理時間長,對生產(chǎn)的影響較大。從客觀上講故障原因是真空斷路器在遠未達到使用壽命的情況下出現(xiàn)真空管的真空度降低以及控制裝置不應(yīng)有的問題引發(fā)的故障,但歸根結(jié)底還是對這種以前未接觸的設(shè)備在維護與維修工作方面存在滯后。為避免這類故障,我們已經(jīng)制定了相關(guān)的維護制度,加強了這方面的技術(shù)準(zhǔn)備工作。
4 結(jié)束語
隨著對電爐煉鋼廠設(shè)備故障特點的了解,我們在處理電氣設(shè)備故障的能力和手段方面得到了提高,并通過加強對制約生產(chǎn)的電氣設(shè)備進行可靠性,的維護和改造,電氣設(shè)備的故障率正在得到逐步的控制。