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鍋爐制粉設(shè)備故障及預(yù)防措施

  
評(píng)論: 更新日期:2010年12月22日

  3設(shè)備改造措施

  3.1消除輸粉管道的泄漏和自燃

  針對(duì)原插入填料式補(bǔ)償器,運(yùn)行中極易發(fā)生外部泄漏和內(nèi)部積粉,燃用高揮發(fā)份煤種時(shí)容易自燃燒損,我們與江蘇姜堰波紋管廠聯(lián)合進(jìn)行相應(yīng)改造,設(shè)計(jì)生產(chǎn)了無(wú)焊縫八波補(bǔ)償器,內(nèi)襯防磨材料,波紋采用不銹鋼板,既處理泄漏又解決積粉自燃等缺陷。

  3.2木塊分離器改造

  由鏈錘手動(dòng)改為就地電動(dòng)操作。取消原重錘及拉鏈,增加曲柄及電動(dòng)推桿,避免清理木塊等雜物時(shí)的頻繁撞擊而造成的格篩損壞脫落,消除了重錘脫落可能造成的人身傷害,還降低了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

  3.3為了減少原煤輸送過(guò)程中的堵塞,改善磨煤機(jī)的運(yùn)行狀況,進(jìn)行了多處設(shè)備改造

  (1)原煤斗底部改為不銹鋼煤斗,振動(dòng)式給煤機(jī)給煤槽底部敷設(shè)不銹鋼板,既解決原煤斗和輸煤槽的腐蝕缺陷,又增加了原煤流動(dòng)性。

  (2)原落煤管由于安裝時(shí)拐角多,磨損嚴(yán)重、補(bǔ)丁較多,下煤阻力大,經(jīng)常發(fā)生堵煤現(xiàn)象,故對(duì)8臺(tái)鋼球磨煤機(jī)的落煤管全部進(jìn)行了更換拉直。

  (3)參照鋼磨筒體襯板方式,就鋼磨進(jìn)料斗尺寸設(shè)計(jì)安裝了料斗襯板,既保證了光滑流動(dòng)防堵的需要,又確保了防磨的需要。并且,在料斗人空門(mén)上開(kāi)設(shè)了φ200mm快關(guān)檢查孔,以便于運(yùn)行中的檢查。

  (4)為降低維護(hù)工作量和提高設(shè)備運(yùn)行可靠性,將鋼球磨筒內(nèi)襯板改成無(wú)螺栓襯板。

  (5)磨煤機(jī)大小牙輪的牛油潤(rùn)滑改為稀油潤(rùn)滑,增加自動(dòng)噴油系統(tǒng),定時(shí)、定量噴氣噴油,潔凈了齒輪工作面,改善了人工加油工作的諸多不足。

  3.4更換了磨煤機(jī)前后主軸承的油橡膠密封

  廠家設(shè)計(jì)的鋼球磨煤機(jī)主軸承密封裝置是油浸盤(pán)根填料,當(dāng)潤(rùn)滑油浸透后,由于在安裝填料時(shí)不可能是絕對(duì)同心,在運(yùn)行中相對(duì)空心軸承出現(xiàn)晃動(dòng)擠壓而向外溢油不可避免,潤(rùn)滑油的工作壓力越大,溢流就越多。根據(jù)我們的現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)實(shí)踐,更換為U型橡膠密封圈(它既不浸油,又有一定的調(diào)整范圍)。并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)軸承潤(rùn)滑情況,將潤(rùn)滑油工作壓力重新進(jìn)行調(diào)整(由原來(lái)的0.12MPa降為0.08Mpa運(yùn)行),降低軸承低油壓保護(hù)定值。真正實(shí)現(xiàn)了鋼球磨油系統(tǒng)無(wú)泄漏運(yùn)行。

  3.5改善潤(rùn)滑油的冷卻效果

  磨煤機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)冷油器由原來(lái)的2LQF5W-A6F型管式換熱器改為L(zhǎng)F6型阿法拉伐板式換熱器,運(yùn)行可靠性及冷卻效果得到很大好轉(zhuǎn)。

  3.6減少積粉,杜絕自燃

  為杜絕煤粉的自燃和爆炸,盡可能減少制粉系統(tǒng)積煤、積粉點(diǎn)的存在。我們進(jìn)行了鋼磨進(jìn)口熱風(fēng)道的改進(jìn):鋼球磨煤機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)道與方箱連接處的底部增加坡度,避免了原煤及鋼球(運(yùn)行中補(bǔ)加鋼球)的存積;根據(jù)我廠原煤使用情況及粗粉分離器運(yùn)行情況,將粗粉分離器內(nèi)錐體封閉停用。

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