2 檢查與分析
針對(duì)以上影響主蒸汽溫度的因素,通過(guò)測(cè)量汽包水平和燃燒器角度均符合要求,排除了這兩方面的影響,然后通過(guò)與同型號(hào)的1號(hào)爐進(jìn)行比較,又排除了過(guò)熱器設(shè)備本身對(duì)主蒸汽溫度的影響和煙氣走廊的影響。從運(yùn)行中表現(xiàn)出的現(xiàn)象看,當(dāng)主蒸汽流量超過(guò)210 t/h時(shí),乙側(cè)混合聯(lián)箱汽溫測(cè)點(diǎn)顯示溫度比甲側(cè)低30℃左右,主蒸汽溫度只能維持在510℃左右,如果負(fù)荷稍有波動(dòng),主蒸汽溫度就急劇下降?!∫虼?,集中對(duì)汽包內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查。當(dāng)進(jìn)入汽包后首先發(fā)現(xiàn)甲側(cè)汽包壁堆積的銹垢比乙側(cè)多,這說(shuō)明問(wèn)題主要集中在甲側(cè),同時(shí)也驗(yàn)證了乙側(cè)一級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱汽溫偏低的現(xiàn)象。
3 存在的問(wèn)題
通過(guò)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)汽包內(nèi)存在以下問(wèn)題:
(1) 至水側(cè)給水管穿過(guò)聯(lián)通箱的接觸面存在漏焊情況;
(2) 甲側(cè)第2根通往汽空間的給水管有漏焊;
(3) 分配聯(lián)箱頂部與汽包壁之間焊縫漏焊;
(4) 分配聯(lián)箱側(cè)板及底板許多焊縫漏焊;
(5) 分配聯(lián)箱頂板拼接焊縫虛焊漏焊較多;
(6) 清洗水分配聯(lián)箱兩端封頭存在漏焊;
(7) 清洗孔板有傾斜現(xiàn)象。
4 處理與效果
根據(jù)以上檢查情況可見(jiàn)2號(hào)爐汽溫偏低主要是由于汽包內(nèi)這些焊縫虛焊漏焊,引起汽水混合物大量泄漏到汽空間,造成蒸汽帶水影響汽溫,并且造成污漬和銹蝕。在1997年大修中對(duì)以上情況進(jìn)行了處理,將匯水聯(lián)箱的所有花焊的焊縫進(jìn)行了滿焊。通過(guò)對(duì)汽包內(nèi)缺陷的處理,在升爐后的試運(yùn)行中,當(dāng)主蒸汽流量達(dá)到250 t/h時(shí),主蒸汽溫度仍能維持在530℃以上,從而解決了2號(hào)爐主蒸汽多年來(lái)掉汽溫的現(xiàn)象,增大了機(jī)組出力,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí),保證了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。