一、前言
遼寧省華錦化工集團(tuán)盤錦乙烯有限責(zé)任公司開工鍋爐BF-1101B回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(GAH)曾先后2次因發(fā)生二次燃燒事故而損壞。為吸取事故教訓(xùn),筆者對空氣預(yù)熱器著火原因、現(xiàn)象進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施及解決辦法。
二、事故經(jīng)過
2004年1月14日零時58分,該公司BF-110lB爐因火焰監(jiān)測器檢測不到火焰信號而報警聯(lián)鎖停車,緊接著工藝人員對B爐實施恢復(fù)點火過程中,又因其他儀表故障而多次使B爐吹掃點火失敗。2時左右,就在繼續(xù)對B爐進(jìn)行吹掃點火期間,總控人員發(fā)現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)報警盤上的GAH停車報警,于是立即通知現(xiàn)場檢查確認(rèn)。檢查中發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器換熱元件已經(jīng)冒煙著火,支撐板被燒得通紅,并且蓄熱板多半因嚴(yán)重過熱而熔化變形,有的已脫落在煙道內(nèi)。各種現(xiàn)象表明GAH 為二次燃燒,現(xiàn)場立即做緊急處理。檢修后雖能勉強(qiáng)再用,但GAH轉(zhuǎn)子終因嚴(yán)重過熱而產(chǎn)生了明顯位移,并導(dǎo)致漏風(fēng)嚴(yán)重、周邊過渡卡磨、電機(jī)頻繁超載眺閘等一系列不良后果,初定擇期進(jìn)行檢修或更換。而該爐在1997年12月,就曾因鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行時間過長,已發(fā)生過2起空氣預(yù)熱器二次燃燒事故,事故造成空氣預(yù)熱器全部燒毀。
三、空氣預(yù)熱器著火原因分析
該公司乙烯裝置開工鍋爐BF-1101B采用日本NEC技術(shù)設(shè)計制造,可實現(xiàn)單燒油、氣或油氣同時混燒,于1989年12月點火供汽投人工藝運(yùn)行。該爐采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(GAH),利用鍋爐尾部的煙氣余熱來加熱空氣,以改善燃燒效果,提高鍋爐熱效率??諝忸A(yù)熱器著火多發(fā)生在燃油和燃?xì)鉅t上,又稱鍋爐尾部二次燃燒。B爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的波紋板式蓄熱元件被緊密地放置在扇形隔倉內(nèi),由于流通空間狹小,很容易造成可燃物沉積,因此,當(dāng)爐膛內(nèi)一些沒有完全燃燒或未燃盡的可燃物隨煙氣流在空氣預(yù)熱器蓄熱元件內(nèi)沉積后,一旦氧化升溫達(dá)到著火條件,便會發(fā)生著火燃燒,造成受熱元件燒損,其主要原因有以下幾方面。
1.由燃料組分過重而導(dǎo)致燃料燃燒不完全,使GAH挾熱面上積聚可燃物
一段時間以來,該公司鍋爐以外購渣油、裂化殘油和抽余C4燃料為多,它們的組分較重,黏度較高,自燃點低,燃燒時易析碳,蒸汽霧化燃料時破碎能力也很差,大分子油滴含量高,油槍噴嘴易堵塞,因此經(jīng)常影響燃油的霧化質(zhì)量和燃燒效果。運(yùn)行時女口果燃燒調(diào)整不當(dāng),風(fēng)量不足或配風(fēng)不合理以及工藝工況波動時,就會來不及使炭黑燃燒完全而產(chǎn)生黑煙。爐瞠內(nèi)沒有完全燃燒的油粒被煙氣帶到鍋爐尾部GAH換熱面上開始沉積,這也就為二次燃燒提供了物質(zhì)基礎(chǔ)n從最近這次停車后儀表人員對火焰監(jiān)測器的檢查結(jié)果看,并沒有查出問題。經(jīng)驗分析認(rèn)為,這次事故基本上是燃料燃燒不好時產(chǎn)生大量黑煙,黑煙進(jìn)入或遮蓋住了監(jiān)測器探頭,產(chǎn)生假信號報警停車所致。
另外,在鍋爐頻繁啟停過程中,由于爐瞠燃燒工況不良,燃料不易燃盡,在煙氣流速較低時,極易造成大量未燃盡的可燃物沉積;鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時間過長,燃燒不穩(wěn)定,煙速偏低,未燃盡的可燃物易在波紋板上沉積;以往事故教訓(xùn)和經(jīng)驗還證實:空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子堵灰、磨損后漏風(fēng)、煙道尾部過??諝庀禂?shù)或氧含量控制過低等都能導(dǎo)致燃料因缺氧而燃燒不完全。目前,該公司A、B爐空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子都有不同程度的漏風(fēng)隱患;1997年以后,鍋爐因各種原因始終不能滿負(fù)荷運(yùn)行,煙氣流速低;有時為提高鍋爐熱效率而一味去降低尾部過??諝饬?。這些都為空氣預(yù)熱器二次燃燒留下了隱患。
2.頻繁吹掃點火為鍋爐沉積可燃物著火提供了充足的復(fù)
鍋爐點火過程中煙氣流速低,燃燒系統(tǒng)空間的含氧量又較正常運(yùn)行時高得多,像B爐當(dāng)時曾連續(xù)幾次點火吹掃,因此便使尚具余熱的未燃盡可燃物因具備了充足的過剩氧量而復(fù)燃。
3.由于吹灰機(jī)吹灰間隔時間設(shè)置大長或吹灰效果不良以及水沖洗裝置沒有按要求投用而導(dǎo)致可燃物累積為減輕飛灰、未燃物及酸性物質(zhì)在GAH換熱面上的沉積程度,保持換熱面盡量清潔,降低煙氣流通阻力,提高進(jìn)風(fēng)預(yù)熱效果,因此對其設(shè)置了吹灰器和固定式水沖洗裝置。吹灰機(jī)吹灰周期設(shè)置應(yīng)以鍋爐所燒燃料、蒸汽負(fù)荷、燃燒工況、起停次數(shù)以及換熱介質(zhì)前后溫度、壓力改變等情況為調(diào)整依據(jù),而不是一成不變的。目前凡配置吹灰器的鍋爐普遍設(shè)定吹灰周期為4-8h/次。但當(dāng)燃料組分變重、負(fù)荷偏低、由于某種原因經(jīng)常冒黑煙、排煙溫度超標(biāo)、換熱介質(zhì)壓差增大時,就應(yīng)該縮短吹灰周期或臨時增加手動吹灰次數(shù);否則,可燃物長時間大量積存就很可能引起二次著火。而水沖洗是針對吹灰器清掃能力有限,難以徹底除灰問題而采用的一種水洗方法,因此鍋爐應(yīng)定期按要求投用水沖洗裝置除灰。
4.由于運(yùn)行人員對二次燃燒事故判斷不準(zhǔn)確
處理方法和經(jīng)驗不足而導(dǎo)致燃料燃燒不完全在回顧以往幾次事故的處理過程及總結(jié)其他廠家經(jīng)驗教訓(xùn)后,筆者發(fā)現(xiàn),運(yùn)行人員對二次燃燒事故初起現(xiàn)象的判斷方法和經(jīng)驗還不足,有多少可以撲滅著火的方法不是很清楚,處理也不及時準(zhǔn)確。在該次事故調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)。有的外聘操作工對現(xiàn)有預(yù)防設(shè)施還不知道該如何投用,最終導(dǎo)致二次燃燒后果擴(kuò)大。
另外,操作人員責(zé)任心不強(qiáng)或技術(shù)不過硬也是造成二次燃燒的重要原因。加強(qiáng)運(yùn)行人員的職業(yè)素質(zhì)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作,增強(qiáng)操作人員對異常事故的判斷和處理能力是有效預(yù)防和正確處理二次燃燒事故的有力保證。