川維發(fā)電廠9號(hào)鍋爐自投產(chǎn)以來,爐膛存在嚴(yán)重結(jié)渣的問題,在運(yùn)行過程中由于結(jié)渣直接影響氣流的正常流動(dòng)狀態(tài)和爐內(nèi)燃燒過程,有時(shí)甚至造成鍋爐熄火現(xiàn)象,對(duì)鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及可靠性有很大影響。由于結(jié)渣往往是不均勻的,爐膛結(jié)渣使水冷壁的傳熱熱阻增加,水冷壁吸熱量不足,鍋爐出力降低,并對(duì)鍋爐的水循環(huán)安全性帶來不利影響;同時(shí),由于爐內(nèi)換熱減弱,爐膛出口煙溫升高,直接導(dǎo)致主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度升高,減溫水量增加;另外,爐膛上部積結(jié)的渣塊掉落時(shí),還可能砸壞冷灰斗,堵塞排渣口而被迫停爐打焦。
1 爐膛結(jié)渣的原因
1) 實(shí)際煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)偏差很大是造成爐膛結(jié)渣的主要原因之一,灰的熔融特性是判斷燃燒過程中是否發(fā)生結(jié)渣的一個(gè)重要依據(jù),不同煤質(zhì)的灰具有不同的成分和熔融特性。在實(shí)驗(yàn)室中將川維發(fā)電廠的煤樣進(jìn)行灰化,測得其灰熔點(diǎn)比設(shè)計(jì)值低,因而灰粒很容易達(dá)到軟化狀態(tài)而發(fā)生結(jié)渣。另外,灰分中堿性和酸性兩類氧化物含量之比即堿酸比偏高,那么這種煤質(zhì)容易發(fā)生結(jié)渣。
2) 爐膛燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷或容積熱負(fù)荷偏高,在燃燒器區(qū)域燃料燃燒放出的大量熱量沒有足夠的水冷壁受熱面來吸收,因此導(dǎo)致燃燒器區(qū)域的局部溫度過高,造成燃燒器區(qū)域的結(jié)渣;另外,燃料和煙氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間過短,燃料未能完全燃燒,引起爐膛出口煙溫偏高,造成爐膛出口受熱面結(jié)渣。
3) 該鍋爐在實(shí)際運(yùn)行中,由于爐內(nèi)氣流組織不佳,造成火焰中心偏移。譬如,四角上的燃燒器風(fēng)粉動(dòng)量分配不均勻,致使實(shí)際切圓變形,高溫火焰偏離爐膛中心,根據(jù)實(shí)測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)1號(hào)角一次風(fēng)速明顯高于其他各角,而2號(hào)角則偏低,火焰中心向后墻3號(hào)角偏斜,因此后墻結(jié)渣嚴(yán)重。
4) 爐膛原設(shè)計(jì)切圓直徑為880 mm,切圓直徑偏大,出現(xiàn)一次風(fēng)粉氣流貼墻等情況,也容易造成結(jié)渣。
5) 經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)甲、乙兩側(cè)擋板開度均為100%,送風(fēng)機(jī)甲、乙兩側(cè)擋板開度分別為55%和80%,經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)爐膛出口氧量偏小,在此情況下無法再增大爐內(nèi)送風(fēng)量,因此不能充分實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)富氧燃燒,引起爐膛結(jié)渣。
6) 對(duì)煤粉進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)煤粉細(xì)度變大,煤粉變粗,煤粉中的粗顆粒很容易從煤粉氣流中分離出來與水冷壁發(fā)生沖撞;此外,粗顆粒的燃盡需要相當(dāng)長的時(shí)間,因此常常貼壁造成還原性氣氛而增加了結(jié)渣的機(jī)率。
7) 一次風(fēng)速偏高。經(jīng)測試可知一次風(fēng)速度平均值接近40 m/s,由于一次風(fēng)速度偏高,一次風(fēng)射流本身的動(dòng)量或者說一次風(fēng)射流的剛性較強(qiáng),致使煤粉氣流沖擊對(duì)面爐墻,造成爐墻結(jié)渣。
2 解決結(jié)渣問題的措施
1) 適當(dāng)降低一次風(fēng)速度。一次風(fēng)速度調(diào)整必須根據(jù)煤質(zhì)的變化來進(jìn)行,在額定負(fù)荷下,當(dāng)燃用優(yōu)質(zhì)煙煤時(shí),將一次風(fēng)速度降低到30 m/s;當(dāng)燃用一般煙煤時(shí),將一次風(fēng)速度降低到26m/s。降低一次風(fēng)速度可降低一次風(fēng)射流的剛性,防止煤粉氣流沖擊對(duì)面爐墻從而防止?fàn)t膛結(jié)渣。
2) 增大爐內(nèi)的過量空氣系數(shù)。將爐膛出口氧量由原來的1.6%~2.1%提高到不低于3.5%。
3) 調(diào)整四角上的燃燒器風(fēng)粉動(dòng)量分配達(dá)到均勻狀態(tài),保持高溫火焰中心位于爐膛斷面的幾何中心處。
4) 將爐膛原設(shè)計(jì)切圓直徑880 mm改為454.39 mm,通過空氣動(dòng)力場試驗(yàn),檢查爐內(nèi)的空氣流動(dòng)狀況,保證一次風(fēng)粉氣流不發(fā)生貼墻現(xiàn)象。
5) 二次風(fēng)在燃燒器各層之間的分配方式采取縮腰型的配風(fēng)方式,將上層和下層的二次風(fēng)擋板開度調(diào)節(jié)為100%,中部二次風(fēng)擋板開度調(diào)為30%,當(dāng)煤質(zhì)較好時(shí)可調(diào)節(jié)到50%。采取縮腰型的配風(fēng)方式可加強(qiáng)煤粉的著火,提高燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,另外,爐膛結(jié)焦也可加以改善。原因在于中部二次風(fēng)處于兩個(gè)一次風(fēng)氣流的中間,當(dāng)其動(dòng)量較小時(shí),一次風(fēng)氣流對(duì)其的卷吸量較小,負(fù)壓也較小,因此從上角來的主氣流所造成的沖擊力也較小,從而不會(huì)使中部的一次風(fēng)氣流嚴(yán)重偏轉(zhuǎn)而引起結(jié)渣。
6) 根據(jù)煤質(zhì)變化調(diào)節(jié)熱風(fēng)溫度,當(dāng)煤質(zhì)較好時(shí),將熱風(fēng)溫度控制在180℃~200℃,當(dāng)煤質(zhì)較差時(shí),將熱風(fēng)溫度控制在200℃~220℃。
7) 可適當(dāng)摻燒灰熔點(diǎn)較高的煤質(zhì),此項(xiàng)措施對(duì)防止結(jié)渣作用很大。
8) 嚴(yán)格進(jìn)行吹灰操作,使水冷壁和過熱器、再熱器表面保持基本干凈。