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關于鍋爐“四管”泄漏的探討

  
評論: 更新日期:2010年12月31日


????? 2.3.2 措施
(1)大小修時宏觀檢查吹灰器孔周圍的管子,對檢查中發(fā)現(xiàn)的存在吹損的管子加裝防磨罩,并對吹灰器進行檢查檢修;
(2)對內(nèi)漏的吹灰器必須及時更換合格的DVT閥;
(3)對不旋轉(zhuǎn)的吹灰器進行檢修,修復或更換旋轉(zhuǎn)電機及變速箱;
(4)加強對吹灰器疏水調(diào)閥的檢修維護,保證其吹灰時能夠正常開啟進行疏水;
(5)調(diào)整各吹灰器的壓力至規(guī)定范圍(1.0~1.5MPa)
????? 2.4 機械磨損
????? 2.4.1 原因分析
  由于管卡、支吊架松動,定位塊脫落,在運行過程中與管子相互摩擦刮蹭,天長日久就會出現(xiàn)管子的磨損,這是管子尤其是再熱器管子發(fā)生爆破的一個隱患。我廠曾出現(xiàn)磨損的部位是末再管卡處及低溫過熱器支吊架處。
????? 2.4.2 措施
  對于#4爐末再出現(xiàn)的定位塊脫落,管卡松動造成的管子磨損我們采取重新焊接定位塊,調(diào)整管卡子的方法進行處理,并且加強在機組大小修過程中對管子支吊架及管卡等部位的檢查。
????? 2.5 飛灰沖刷
????? 2.5.1 原因分析
  飛灰沖刷主要出現(xiàn)的尾部受熱面,煙氣攜帶的灰份顆粒在尾部煙道中造成的沖刷最為嚴重,吹損部位主要是低溫過熱器、省煤器、低溫過熱器入口聯(lián)箱、下部過熱器環(huán)形聯(lián)箱等。
????? 2.5.2措施
  在大小修防磨防爆檢查中加強對以上部位的重點檢查,尤其是存在煙氣走廊的部位;在低溫過熱器及省煤器U型彎處加蓋防磨罩,聯(lián)箱上方也應該加裝防磨裝置。
????? 2.6 焊工的焊接質(zhì)量
????? 2.6.1原因分析
  在“四管”缺陷處理過程中,可能由于焊工的焊接標準不高,使焊接質(zhì)量達不到規(guī)定要求,焊后的質(zhì)量檢測不到位等形成以后在該部位發(fā)生爆管的隱患。
????? 2.6.2措施
  加強對焊工的業(yè)務培訓,提高焊接質(zhì)量標準,嚴格執(zhí)行焊接工藝要求,焊后探傷處理要仔細,確保不留事故隱患。

????? 3 結(jié)論

????? 在防止鍋爐“四管”泄漏工作中,通過以上措施的實施,做到超前預測,加強預防,收到了良好的效果。再熱器超溫現(xiàn)象得到了有效控制;再也未出現(xiàn)過因吹灰器原因造成的管子吹損問題;尾部受熱面等部位的沖刷減薄情況得到減輕??傊八墓堋毙孤┦鹿曙@著降低,機組運行的安全經(jīng)濟性大大提高。

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