1 存在的問題及原因
1.1 近年來,角管式管架熱水鍋爐在濟(jì)南市特種鍋爐廠一直作為主導(dǎo)產(chǎn)品, 產(chǎn)品大部分銷到我國西北地區(qū)。該型鍋爐原設(shè)計(jì)前拱較低、后拱較短較高,后拱內(nèi)敷設(shè)了兩 個(gè)規(guī)格的后拱管。后拱管內(nèi)水的冷卻作用使得后拱溫度較低,起不到應(yīng)有的高溫輻射作用, 加上受高原氣候和煤質(zhì)差、揮發(fā)分較低等因素影響,導(dǎo)致爐膛溫度低,從而造成鍋爐的脫火 、著火困難、煤種適應(yīng)性差、煤燃燒不完全等不良后果。
1.2 鏈條爐排的串風(fēng)、漏風(fēng)一直制約著該型鍋爐的燃燒狀況。原設(shè)計(jì)的鏈 條爐排是由4個(gè)以上的風(fēng)室組成,為了達(dá)到密封和風(fēng)壓一致,把所有風(fēng)室用隔板分別由縱向 和橫向隔開,單側(cè)或雙側(cè)送風(fēng),每道隔板都采用了夾絲石棉板密封措施。由于長期處于高溫 環(huán)境,夾絲石棉板內(nèi)的鋼絲強(qiáng)度和剛性很快退化,使密封性變差,造成風(fēng)室之間的串風(fēng)、漏 風(fēng),降低了調(diào)風(fēng)裝置的靈敏性。
1.3 燃燒室水冷壁爆管是困擾該型熱水鍋爐的一大難題,特別是一些地方 燃用的煤種揮發(fā)分相對(duì)較高,有的甚至燃用Ⅲ類煙煤。例如萊蕪鄂莊煤礦使用的濟(jì)南市特種 鍋爐廠生產(chǎn)的一臺(tái)QXL2.8-0.7/95/70-AⅡ型鍋爐,由于燃用的是本礦自采煤種(發(fā)熱值在2 5.08kJ以上),結(jié)果在不到一個(gè)采暖期的時(shí)間里就出現(xiàn)了前墻水冷壁管和后拱管爆管事故 。經(jīng)分析,一是煤種不適應(yīng),二是存在熱偏差,鍋爐水分配不夠合理,水流速偏低,加上水 管外壁受爐膛高溫火焰輻射,致使水中雜質(zhì)在管壁上沉積結(jié)垢,水循環(huán)狀況差,最終發(fā)生超 溫爆管。
1.4 排污時(shí)污垢和雜質(zhì)不能有效排出。角管鍋爐下縱集箱一般都比較長, 最短的也在4m以上,原設(shè)計(jì)排污管座只有1個(gè),因此,離排污管座較遠(yuǎn)的污垢和雜質(zhì)根本無 法有效排出;同時(shí),由于集箱設(shè)計(jì)為水平的,集箱直徑與排污管座直徑相差很大,即使快速 排污,帶走的也只是排污孔周圍少量的污垢,如排污時(shí)間太長,會(huì)造成熱量損失和補(bǔ)給水量 增加。
2 改進(jìn)措施
針對(duì)該型鍋爐在運(yùn)行當(dāng)中反映出來的問題,濟(jì)南市特種鍋爐廠認(rèn)真聽取用戶意見并進(jìn)行了細(xì) 致分析,去粗取精,確定了“改善燃燒、提高效率、降低煙塵”、“改善循環(huán)、提高流速、 延長壽命”的改進(jìn)設(shè)計(jì)思路。
2.1 在改善燃燒、提高效率和降低煙塵問題上重點(diǎn)對(duì)爐和拱進(jìn)行了改進(jìn)。
在爐拱的設(shè)計(jì)上采用了雙折線爐拱形式,前拱后沿高于后拱前沿,后拱前沿低于后拱中間, 造成整個(gè)爐膛火焰在鼓、引風(fēng)機(jī)作用下,形成強(qiáng)湍流動(dòng)的高溫?zé)煔鉁u旋,使得爐膛內(nèi)氣體混 合均勻強(qiáng)烈,停留時(shí)間加長,火焰溫度高,充滿度好,強(qiáng)化了爐膛空間碳粒、飛灰的燃燒, 有利于煤的著火及燃燼。
為了解決鏈條爐排的串風(fēng)、漏風(fēng)問題,該廠采用了W型風(fēng)倉支架設(shè)計(jì)、全封閉式風(fēng)倉、等壓 導(dǎo)流風(fēng)室、微調(diào)進(jìn)風(fēng)門和交錯(cuò)密封定向推拉落灰裝置。其運(yùn)行操作原理是:單側(cè)送風(fēng),鼓風(fēng) 通過微調(diào)進(jìn)風(fēng)門后進(jìn)入全封閉風(fēng)倉。為了達(dá)到寬度方向上的風(fēng)壓一致和均衡燃燒,鼓風(fēng)再進(jìn) 入等壓配風(fēng)口,通過導(dǎo)流板將風(fēng)壓強(qiáng)度調(diào)節(jié)一致送給爐排,而由爐排縫隙落下的煤灰粉末暫 存于風(fēng)室底部,通過交錯(cuò)密封定向推拉落灰裝置定期排出,然后隨運(yùn)行中的鏈條爐排帶入前 部落灰斗,基本上杜絕了串風(fēng)漏風(fēng)問題。
2.2 在改善循環(huán)、提高流速和延長壽命問題上重點(diǎn)對(duì)鍋爐本體進(jìn)行了改進(jìn) 。
在本體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,去掉了后拱管,減少了爐膛燃燼室一次上升管(Φ51×3mm)的根數(shù) ,增加了尾部蛇形管受熱面和循環(huán)回程。例如,QXL2.8-0.7/95/70型鍋爐的爐膛及燃燼室 一次上升管根數(shù)由原來的221根減少到83根,比原設(shè)計(jì)減少了62%,水流速明顯提高,由原設(shè)計(jì)的0.078m/s提高到0. 26m/s,保證了循環(huán)水對(duì)管壁的冷卻,有效地避免了爐膛高溫區(qū)上升管因熱流密度大而造 成爆管事故發(fā)生。尾部蛇形管受熱面增加,有利于飛灰塵粒的沉降,除塵效果好。
將左、右下縱集箱的排污管由1根增加為2根,前、后各1根。根據(jù)不同規(guī)格鍋爐,設(shè)計(jì)長度 不同的集垢裝置安裝在集箱內(nèi)底部,增大集箱底部(污垢積存處)的水流強(qiáng)度,充分利用快速 排污和強(qiáng)水流作用,定期將積存污垢隨強(qiáng)水流排出。必須保證該裝置與集箱內(nèi)壁的間隙,間 隙過大對(duì)形成強(qiáng)水流的效果不利,間隙過小又不利于污垢的沉積,因此,將間隙控制在5~6 mm為宜。
總之,針對(duì)角管鍋爐存在的問題所進(jìn)行的改進(jìn)設(shè)計(jì)是適當(dāng)?shù)奶岣呓橘|(zhì)流速,新設(shè)計(jì)的“雙折 線拱、快速均勻排污裝置和等壓風(fēng)室”使該鍋爐燃燒穩(wěn)定、運(yùn)行平穩(wěn)、升溫快、節(jié)省煤、超 負(fù)荷能力強(qiáng),停電自身保護(hù)效果好,運(yùn)行安全。改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)的鍋爐經(jīng)一個(gè)采暖期的試用 ,從未出現(xiàn)故障,用戶反映很好,1998年5月13日通過了山東省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)組織的成果 鑒定。經(jīng)環(huán)保、熱工測試和現(xiàn)場考察認(rèn)為:該鍋爐出力達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,并有10%的超負(fù)荷 能力,熱效率比ZBJ98011-88《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)高出2.6~3.95個(gè)百分 點(diǎn)(指該系列五個(gè)規(guī)格),除塵效果較好。