火電廠鍋爐“四管”的突發(fā)性爆破事故歷來被視為影響安全生產(chǎn)的難治之癥。近年來,江西南昌發(fā)電廠工程技術人員將此作為重點攻關課題,以科技手段著力查究該頑癥的“病灶”,對癥下藥,取得明顯效果,鍋爐“四管”的爆破事故率兩年為零,產(chǎn)生出良好的經(jīng)濟效益。
鍋爐“四管”(省煤器管、水冷壁管、過熱器管、再熱器管)猶如人體內(nèi)縱橫交錯的動脈血管。鍋爐在長期運行期間,管外受到高溫煙氣的長期摩擦,管內(nèi)承受高壓沖擊以及煤焦結(jié)塊等因素影響,容易引發(fā)突發(fā)性爐管爆破事故,致使發(fā)電機組的安全經(jīng)濟運行受到困擾。南昌發(fā)電廠在90年代初,曾吃過鍋爐“四管”頻頻爆破的不少苦頭,兩臺主力機組幾乎在每個月內(nèi)都有此類事故的發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計資料顯示,該廠10號機組曾在一年內(nèi)僅“四管”爆破而被迫停爐搶修多達20次左右,以每停、升一次機組所消耗助燃油30噸計,一年經(jīng)濟受損就達10萬元。
針對這一頑癥,該廠專門成立以總工室、生技科和鍋爐專業(yè)工程技術人員為骨干的防磨防爆整治小組,著手實施攻關計劃,以科技手段和技術措施對其予以綜合整治。他們抓住鍋爐“四管”爆破停爐或機組調(diào)峰停運等機會,鉆進爐內(nèi)察看“四管”爆破的“病灶”,收集第一手資料。采用金屬檢測、割管取樣等技術措施,對現(xiàn)場資料作反復細致的科學分析,并建立了“四管”金屬跟蹤監(jiān)督卡,從中查找出諸如煤質(zhì)變化偏離設計值、灰分超標、機組調(diào)峰造成負荷變動頻繁、風量調(diào)整不當、焊接工藝質(zhì)量差等不良癥狀。在此基礎上,該廠制定了相應的技改方案,利用機組大修之際,先后對兩臺鍋爐原后隔省煤器下集箱布置不當進行了下移改造,減輕了煙氣對低溫再熱器彎管處磨損。與此同時,從強化管理手段入手,該廠制訂了《鍋爐“四管”防磨防爆考核條例》,嚴格規(guī)定對已檢測發(fā)現(xiàn)變形腐蝕嚴重,管壁厚度不符合運行要求的予以及時更換。同時,采用高新技術材料,對易磨損部位采取加裝護磨套等,從而大大提高了鍋爐“四管”的耐磨性能。此外,在檢修工藝和操作方式上也對職工的技術素質(zhì)進行了嚴格培訓和規(guī)范,推廣采用了氬弧焊焊接工藝,焊口無損探傷,完善監(jiān)控設施等一系列手段,使鍋爐“四管”壽命預測形成科學管理的有效機制。據(jù)近兩年的統(tǒng)計資料顯示:該廠再也未發(fā)生過因鍋爐“四管”突發(fā)性爆破而迫使機組停運的事故,連續(xù)實現(xiàn)安全運行755天,取得了安全效益雙豐收。