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地鐵車輛交流牽引電機故障診斷的應(yīng)用及體會

  
評論: 更新日期:2015年02月11日

2.2 噪音判定 按照《GB10069旋轉(zhuǎn)電機噪音測試方法》[4]中對噪音測試條件的規(guī)定方法來進行測試,具體方法如下:在測試時,必須在電機空載穩(wěn)定狀態(tài)下通過額定轉(zhuǎn)速的方式對運行狀態(tài)進行測試,與此同時,還應(yīng)當確保電壓以及電頻率始終保持穩(wěn)定值;在測試的過程中,將電機通電運行,在判斷中以經(jīng)驗判斷為主,另根據(jù)軸承噪聲評估標準為進行判斷。
2.3 電機體振動判定 具體測試方法為:在水平和垂直方向,彈性吊架的振蕩值n應(yīng)當?shù)陀?m/s,而在震蕩參考測量點,根據(jù)電機的X,Y以及Z軸方向,其振蕩值也應(yīng)當保持在3.5m/s范圍內(nèi)。
3.典型案例——軸承異音的電機故障診斷
若軸承出現(xiàn)異音現(xiàn)象,在對其進行測試使,主要方法為:額定頻率以及低頻情況下,對軸承運轉(zhuǎn)有無其他間斷性雜音或持續(xù)雜音進行評判;與其他牽引電機運轉(zhuǎn)聲音進行對比;測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 電機測試數(shù)據(jù)
電機編號 軸向量 徑向量 兩端軸承溫升 維修手冊要求溫升范圍
非驅(qū)動端(無) 驅(qū)動端(0.17-0.38) 非驅(qū)動端(0.01-0.05) 驅(qū)動端(0.02-0.06) 更換軸承后
6.02/799 無 30×0.01mm 0.02mm 0.02mm <40K <70K
602/778 無 30×0.01mm 0.03mm 0.03mm <40K <70K
602/755 無 34×0.01mm 0.02mm 0.02mm <40K <70K


故障原因分析:
對電機進行分解,觀察到其內(nèi)部的油脂已經(jīng)固化,且油脂量也非常少,此外,滾珠面也有生銹的跡象,用干凈的紗布將油脂擦拭干凈后,觀察到個別滾柱面上還存在沿軸向的深印,用手觸摸發(fā)現(xiàn)均為凹陷印子。
對其進行分析,導(dǎo)致其出現(xiàn)生銹,主要是由于牽引電機運行時,空氣中的水分經(jīng)過迷宮環(huán)與油封之間存在的間隙滲入到軸承室內(nèi),經(jīng)過長時間的作用,使得滾珠金屬面被銹蝕。再對進行進一步的分析,導(dǎo)致滾珠面出現(xiàn)軸向凹陷印子,主要是因為內(nèi)環(huán)面上的印槽之間的距離基本一致,初步判斷為在對電機進行轉(zhuǎn)子組裝的過程中,內(nèi)環(huán)面被滾珠拉傷,再因電機長時間的作用,滾珠對其的摩擦力不斷增加,故時間久了之后,出現(xiàn)較深的凹陷印子。
針對本次案例主要通過以下措施進行改善:①將原有的軸承進行替換,重新進行組裝,均勻涂抹上適量的油脂,再進行通電測試;②架修的過程中,對端板以及軸承蓋進行完全清理,再重新涂抹上油脂,需要注意的是,涂抹的油脂量應(yīng)當控制在填充總?cè)莘e的50%以下,為舊油脂的保留預(yù)留出一定的空間,以免出現(xiàn)油脂量過多致使軸承出現(xiàn)溫升過快的情況;③對油脂加注方法進行規(guī)范,使油脂始終能夠保持在潔凈狀態(tài)下;在對電機進行組裝時,必須按照相關(guān)要求執(zhí)行,避免對軸承造成拉傷;④完成軸承更換的電機,在測試時,不能夠立即將其加速到額定轉(zhuǎn)速,而應(yīng)當通過逐漸增速的方式,使其達到額定轉(zhuǎn)速,通過這種方法,能夠使?jié)櫥椭c軸承之間得到有效磨合,此外,還應(yīng)當進行適當?shù)牡皖l反向旋轉(zhuǎn);⑤對電機運行時間進行記錄,若十年后運行達到120萬公里,則必須對軸承進行更換,無論是好是壞,都必須進行更換。
通過采用上述方法對異音電機進行有效處理,再對其進行測試,發(fā)現(xiàn)電機的異音情況得到了有效解決,并且經(jīng)過長時間的試行,也未出現(xiàn)雜音,其發(fā)出的聲音呈現(xiàn)為均勻、連續(xù)的電磁感應(yīng)音,與正常電機對比,聲音一致,此外電機軸承運轉(zhuǎn)情況也非常好。

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