四、高校提供的工藝和企業(yè)實際生產(chǎn)工藝的差別
從有關資料中查到,高校提供的工藝要求是反應完成后,緩慢釋放釜內(nèi)氣體至常壓,然后降溫至40℃以下,通過反應釜、結晶釜位差將物料送入結晶釜;而企業(yè)實際的工藝情況是利用通氧反應后升壓至0.2MPa(表壓),保溫保壓,將物料從反應釜中壓入結晶釜中。企業(yè)實際工藝與高校提供工藝比較存在兩點明顯不足:
1.帶壓放料,物料流速勢必較快,容易形成靜電積聚;
2.反應釜、結晶釜均位于同一高度,卸料管中總會留有殘液,而助劑的結晶溫度為28℃,生產(chǎn)又為間隙生產(chǎn),管道又無保溫措施,這樣在卸料管中就會有結晶析出,若結晶增多,很容易使管道出現(xiàn)堵塞。
五、事故原因推斷
1.事故性質(zhì)的認定
事故發(fā)生在介質(zhì)反應完畢保壓卸料之后,此時進物料閥、氧氣閥都已關閉,不再存在物理升壓的因素,基本應排除物理爆炸的可能。事實上,從事故現(xiàn)場破壞的情況和工藝過程中實際存在的介質(zhì)看,可以基本推斷為化學爆炸。爆炸的主要介質(zhì)是反應釜內(nèi)二硫化碳、異丙醇、氧氣的混合物。由于反應釜及相連管道內(nèi)沒有積炭現(xiàn)象,可以初步推斷釜內(nèi)物料已基本排盡。
2.激發(fā)能量
本起事故激發(fā)能量的來源不外乎兩方面,一方面是明火,從現(xiàn)場操作工了解,排除了明火的可能;另一方面就是撞擊、靜電,尤其是靜電的可能性最大。本起事故靜電的產(chǎn)生亦有兩種可能,一種是人體靜電,一種是管道靜電。從爆炸原點發(fā)生在反應釜內(nèi)這一點看,管道靜電的可能性更大,因為反應釜卸料是在0.2MPa(表壓)的壓力狀態(tài)壓放卸料,當物料從法蘭處泄漏時,內(nèi)外存在壓差,泄漏料以一定速度流出,在此過程中形成靜電積聚,當釜內(nèi)液態(tài)的物料基本泄盡時,在法蘭邊緣的靜電積聚到一定的能量并形成放電間隙產(chǎn)生靜電火花,靜電火花引燃附近的二硫化碳、異丙醇、氧氣的混合氣體,迅速向反應釜內(nèi)回燃發(fā)生化學爆炸。因此,可以初步認為管道泄漏點邊緣釋放靜電為本次事故發(fā)生提供了激發(fā)能量。
靜電放電有兩個條件:一是靜電積聚到一定的量;二是要有放電間隙。如果在液體較多時發(fā)生放電,首先應該在氣液邊界引起燃燒,再引爆爆炸性混合物,但事實是在反應釜和其相連的管內(nèi)并無積炭,且操作工也說在爆炸前沒有發(fā)生著火現(xiàn)象;而且盛有泄漏料的離心機內(nèi)濾布被燒毀,有積炭,驗證了爆炸后有著火發(fā)生的說法。故可以推斷說爆炸發(fā)生在反應釜內(nèi)液體物料基本泄漏完的時候。
3.物料泄漏原因
事故現(xiàn)場在沿環(huán)焊縫斷開的下料橫管管口處,其截面的四分之三以上被結晶物堵塞。而前面分析中企業(yè)實際生產(chǎn)工藝中存在反應液排不盡的缺陷,殘液在溫度等條件適宜時就會有結晶物析出堵塞管道,現(xiàn)場下料橫管的被堵證明了這一點。當操作工帶壓往結晶釜卸料時,由于憋壓,將會在連接最薄弱的部位發(fā)生泄漏。而卸料管法蘭僅擰相對的兩條螺栓,另外兩條卻沒有擰上,顯然密封比較薄弱,這樣就使得物料從法蘭處泄漏出來了。
4.磚混結構廠房擴大了事故的損失
事發(fā)當時被炸死的是二層平臺上的技術負責人,炸毀的設備主要是反應釜。而負重傷和輕傷的另二人和損壞的其它管道、設備主要是預制板塌落所致。
六、事故后的反思
本起事故教訓,至少有以下五點工作需要從事化工生產(chǎn)、管理的人員努力做好:
1.科研院所、大專學校與企業(yè)聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品時,必須對其原料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品進行科學的安全評價,制定完善可行的安全操作規(guī)程,抓好各項安全措施的落實,把提高職工的安全素質(zhì)作為關鍵始終抓實抓好。
2.化工裝置在正式投運前必須制定科學的試車方案,按照規(guī)定進行氣密性試驗,確保各密封部位可靠;應使職工學會安全處理泄漏,防止更大事故發(fā)生。
3.靜電給化工企業(yè)的安全帶來了很大的危害,因此,在易燃易爆場所的生產(chǎn)裝置、職工必須有可行的預防、消除靜電的措施。
4.易燃易爆廠房必須按照國家規(guī)范、標準設計,要保證足夠的卸壓面積,應采用輕質(zhì)屋頂框架結構,不應采用磚混結構。
5.政府部門、工會必須加強對中、小化工企業(yè),特別是私營化工企業(yè)的安全監(jiān)督管理,督促企業(yè)搞好安全生產(chǎn),防止災害性事故發(fā)生。