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生產(chǎn)過程中發(fā)生的急性硫化氫中毒

  
評(píng)論: 更新日期:2009年12月27日

生產(chǎn)過程中發(fā)生的急性硫化氫中毒    
生產(chǎn)過程中的硫化氫一般是某些化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)物,或以雜質(zhì)形式存在。如染料合成、催化劑合成和化學(xué)纖維制造中有些工藝會(huì)產(chǎn)生硫化氫,石油加工、煤氣制造中的脫硫過程中也會(huì)產(chǎn)生硫化氫,這些企業(yè)是急性硫化氫中毒事故的多發(fā)企業(yè)。因此,企業(yè)應(yīng)當(dāng)把防止急性硫化氫中毒事故作為職業(yè)衛(wèi)生和安全工作的重點(diǎn)之一。    

 


實(shí)例1   1983年12月30日,某染料化工廠分散蘭車間硫化堿工段,大學(xué)畢業(yè)剛進(jìn)廠尚未分配工作的洪某來到該工段勞動(dòng),工作中硫化堿工段長(zhǎng)高某見硫化堿沉降槽發(fā)生堵塞現(xiàn)象,便用大量的水沖洗硫化堿沉降槽,沖洗后的廢液流入了硝酸廢液貯槽內(nèi),立即發(fā)生酸堿中和反應(yīng),產(chǎn)生了大量的硫化氫氣體。并迅速逸入工段內(nèi),洪某和高某因吸入過量硫化氫氣體而引起急性硫化氫中毒,另一名工人發(fā)生硫化氫吸入反應(yīng)。1988年6月2日上午9時(shí)左右,另一家染料化工廠1012工段深紅色基RC染料精制崗位,操作工楊某將6桶粗料(包括從陰溝和地上清掃收集的回收料)投入精制桶內(nèi),加入鹽酸升溫溶解。由于粗料中混有硫化堿,在升溫溶解過程中發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量硫化氫氣體,楊某吸入高濃度硫化氫氣體昏倒在地,經(jīng)醫(yī)務(wù)室醫(yī)務(wù)人員緊急處理后,送入醫(yī)院搶救脫險(xiǎn),醫(yī)院診斷為急性重度硫化氫中毒。    
兩起中毒事故均發(fā)生在染料化工廠,主要原因是企業(yè)管理松懈,缺乏職業(yè)衛(wèi)生和安全操作規(guī)程,作業(yè)工人自我保護(hù)意識(shí)淡薄。硫化堿遇酸會(huì)產(chǎn)生硫化氫,應(yīng)該是染料化工廠的常識(shí),然而,操作工人不管是沖洗硫化堿沉降槽,還是粗料加酸升溫精制,明知存在產(chǎn)生硫化氫危險(xiǎn),仍然不采取任何防范措施,結(jié)果導(dǎo)致硫化氫大量產(chǎn)生并迅速逸出,當(dāng)事人猝不提防,吸入過量硫化氫氣體而中毒。    

 


實(shí)例2  1984年8月11日上午11時(shí)左右,某電化廠三車間二硫化碳工段,曹某等6名農(nóng)民工在鼓風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)從事酸劑油化作業(yè)時(shí),鼓風(fēng)機(jī)房因故停電,用于排除硫化氫廢氣的鼓風(fēng)機(jī)突然停止運(yùn)轉(zhuǎn),致使大量硫化氫氣體從風(fēng)機(jī)口倒灌至酸劑油化作業(yè)操作場(chǎng)所,在場(chǎng)的6名農(nóng)民工均因吸入高濃度硫化氫而引起急性硫化氫中毒,其中曹某等4人當(dāng)即昏迷、呼吸停止、瞳孔散大,病情十分危急,幸好現(xiàn)場(chǎng)救援及時(shí),將病人迅速送入醫(yī)院搶救脫險(xiǎn)。    
將排除硫化氫廢氣的鼓風(fēng)機(jī)房用作酸劑油化作業(yè)場(chǎng)所,本身就很不恰當(dāng),因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)意外發(fā)生硫化氫泄漏,酸劑油化作業(yè)工人首先將無辜受害。另外,排風(fēng)的動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)生故障會(huì)引起硫化氫氣體倒灌,在設(shè)計(jì)時(shí)就應(yīng)考慮排風(fēng)系統(tǒng)的電源與生產(chǎn)設(shè)備連動(dòng),同步啟動(dòng)工作,關(guān)閉時(shí)則最好先關(guān)生產(chǎn)設(shè)備,后關(guān)排風(fēng)系統(tǒng)。為防止意外,排風(fēng)系統(tǒng)還可采用兩路電源供電的方法,一條電路故障時(shí)能自動(dòng)切換另一條電路。    

 


實(shí)例3  1994年2月28日,本市某焦化總廠三聯(lián)供脫硫工段,某市政工程公司工程處工人陳某和于某在下水道進(jìn)行清理作業(yè)。兩人剛作業(yè)15分鐘左右,即感到煩燥、胸悶,繼而呼吸急促、神志不清,昏倒在地。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)急救,給予吸氧后送入醫(yī)院治療,醫(yī)院診斷為急性重度硫化氫中毒?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)定結(jié)果,硫化氫濃度為100mg/m3,超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)9倍。    
經(jīng)調(diào)查,該焦化總廠脫硫工段熔硫釜的放散管在放散硫化氫氣體時(shí),硫化氫氣體進(jìn)入了水封設(shè)備中,水封設(shè)備水滿后流入下水道,硫化氫氣體隨之流入下水道,造成清理下水道的工人發(fā)生硫化氫中毒。事故的原因主要是設(shè)備布置不合理,致使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硫化氫氣體逸入了下水道,同時(shí),事故的發(fā)生也說明企業(yè)管理松懈,缺乏職業(yè)衛(wèi)生和安全操作規(guī)程,作業(yè)工人自我保護(hù)意識(shí)淡薄。下水道作業(yè)本身就是硫化氫中毒高發(fā)作業(yè),作業(yè)前應(yīng)采取相應(yīng)的防范措施,可是作業(yè)者不使用個(gè)人防護(hù)用品便進(jìn)行作業(yè),結(jié)果引起硫化氫中毒。    

 


實(shí)例4  某煤氣廠于1997年9月份進(jìn)行系統(tǒng)大修,9月1日上午停車,先用氮?dú)鈱?duì)甲醇車間管道進(jìn)行置換吹掃,9月2日上午9時(shí)左右,陳某等兩名工人在D105閃蒸器出口(直徑300mm)進(jìn)行墻盲板作業(yè),在盲板插進(jìn)后,陳俯臥在地觀察盲板位置是否擺正,此時(shí)從尚未擰緊螺栓的管道內(nèi)沖出一股硫化氫氣體,陳某不慎吸入后即刻中毒昏倒在地,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)后立即將其抬離現(xiàn)場(chǎng),送入醫(yī)院急救脫險(xiǎn)。    
煤氣制造過程中存在硫化氫氣體,進(jìn)行系統(tǒng)大修,特別要防止硫化氫、一氧化碳等有害氣體的危害。因此大修前應(yīng)制訂相應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生和安全操作規(guī)程,并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。本事故的發(fā)生,就是事先沒有采取防范管道內(nèi)有害氣體逸出的措施所致。

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