??? 摘 要:以神東礦區(qū)為例,針對現(xiàn)代化礦井的開采特點及其工藝技術水平,對適合于現(xiàn)代化礦井的粉塵綜合治理技術進行了深入研究。結合現(xiàn)代化礦井生產(chǎn)的實際情況,通過合理的設計,先進的防降塵技術及其裝備能夠在現(xiàn)代化礦井中得到較好的應用。
??? 關鍵詞:綜合防塵;高壓噴霧;定時噴霧;粉塵濃度;超限噴霧
??? 隨著煤礦采掘等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化程度的不斷提高,原煤產(chǎn)量也在不斷增加,粉塵的絕對產(chǎn)生量大大增加。目前我國煤礦在粉塵治理研究及應用上還有很大差距,按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定,絕大多數(shù)作業(yè)點的粉塵濃度遠遠超過10mg/m3,有的超標幾十到幾百倍。隨著國家對煤礦井下安全及作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生的越來越重視,持續(xù)開展國有大中型煤礦的粉塵治理,是解決我國煤礦粉塵危害問題的根本措施。在此,根據(jù)現(xiàn)代化礦井的特點,結合國有大中型煤礦已有的粉塵治理技術,對現(xiàn)代化礦井粉塵綜合治理技術進行研究。
??? 1 神東礦區(qū)概況
??? 神東礦區(qū)是我國目前最大的煤炭生產(chǎn)基地和重要的優(yōu)質(zhì)動力煤出口基地,礦區(qū)井工礦以“主斜井一副斜井”開拓、無軌膠輪車輔助運輸、連續(xù)采煤機快速掘進,礦井“無盤區(qū)”布置,長距離大斷面快速掘進通風、地面箱變與井下移變聯(lián)合遠程供電等關鍵技術群為主體,輔以生活區(qū)集中規(guī)劃布置、地面非生產(chǎn)性設施簡化布置、地面洗選系統(tǒng)與井下生產(chǎn)系統(tǒng)集成布置等措施,構建了快速建井模式,如榆家梁煤礦10個月建成產(chǎn)量800萬t/a、高瓦斯礦井康家灘煤礦9個月建成產(chǎn)量500萬t/a[1]。
??? 神東礦區(qū)綜采工作面實現(xiàn)了世界一流高效、安全目標,綜采隊45人,綜采工作面走向長5000m、采高5.3m,年生產(chǎn)能力1000萬t。綜采工作面6000~7000t設備搬遷時間只需6~8d,各項指標均處于世界領先水平。掘進工作面、不規(guī)則塊段和煤柱回收、“三下”采煤,采用連續(xù)采煤機短壁機械化開采成套技術,實現(xiàn)了落煤、裝煤、運煤、支護等工藝機械化,年產(chǎn)突破200萬t、全員工效超過350t,回采率由30%提高到87%,達到國際先進水平。
??? 2 粉塵來源及特點
??? 1)綜采工作面、連采工作面產(chǎn)量大,產(chǎn)生的絕對粉塵量大。
??? 2)煤內(nèi)在水分高達8%~9%,而煤質(zhì)要求全水分必須小于12%~14%。因此靠增加外部水降塵受到極大限制,造成綜采面、連采面噴霧不能正常使用,運輸各個環(huán)節(jié)噴霧灑水受到制約。
??? 3)連采機本身帶有高效除塵器,由于各礦連采隊對粉塵治理重視程度不夠,不能按要求及時維修、清理,造成噴嘴堵塞,過濾網(wǎng)煤泥過多,嚴重影響除塵器的使用效果。
??? 4)主要塵源點總粉塵、呼吸性粉塵濃度超標,其中采掘工作面割煤、帶式運輸破碎及轉載時粉塵濃度最大,一般總粉塵濃度在50~200mg/m3,呼吸性粉塵濃度在10~100mg/m3,嚴重超標。
??? 3 粉塵綜合治理技術及使用效果
??? 3.1 綜采工作面粉塵治理
??? 綜采工作面推進長度2000~5000m、工作面長240m、工作面年產(chǎn)600~1000萬t,工作面平均風速1.33m/s。采煤機裝有抑塵系統(tǒng),內(nèi)噴霧在滾筒上有108個噴嘴,外噴霧在搖臂端有8個J型噴霧塊,進口處水壓力1.4~3.5MPa,流量380L/min。在內(nèi)外噴霧使用正常時,工作面割煤時總粉塵濃度9~68mg/m3,呼吸性粉塵濃度2.8~19.5mg/m3。但由于采煤機低壓噴霧耗水量大,造成綜采面煤炭水分嚴重超標,迫使各礦綜采面外噴霧普遍停用,而使用內(nèi)噴霧,造成綜采面粉塵急劇增多,總粉塵濃度為28~176mg/m3,呼吸性粉塵濃度為9~66mg/m3。
??? 綜采面實施機載高壓噴霧泵降塵技術[2]。采煤機雙聯(lián)液壓泵(電動機2×30kW),1臺泵控制1個搖臂,另1臺泵控制另1個搖臂和破碎機。2個搖臂不同時工作,且破碎機工作時間極短。根據(jù)采煤機液壓系統(tǒng)工作特點,將采煤機的液壓系統(tǒng)改為由1臺泵分別控制2個搖臂,另1臺泵作為破碎機和高壓噴霧的動力,同時在采煤機上安裝1臺小型進口液壓噴霧泵,利用采煤機冷卻用水(流量8~15L/min)產(chǎn)生高壓(8~12MPa)噴霧,以降低支架和回風側的粉塵濃度。內(nèi)噴霧由108個噴嘴組成,水壓低、耗水量大、噴霧霧化效果不好,因此采取均勻堵塞部分內(nèi)噴霧噴嘴,保留48個,以提高水壓,提高噴霧霧化質(zhì)量,降低采煤機割煤時產(chǎn)生的粉塵和截齒溫度。在對采煤機內(nèi)外噴霧技術改造后,綜采工作面總粉塵濃度3.2~17.6mg/m3,呼吸性粉塵濃度1.6~6.8mg/m3,降塵率達到800%~90%,效果較理想。
??? 3.2 連采工作面粉塵治理
??? 連續(xù)采煤機有完善的外噴霧系統(tǒng)和除塵器系統(tǒng),如果外噴霧和除塵器消塵系統(tǒng)正常使用,工作面粉塵濃度一般都小于30mg/m3。但大部分連采工作面對粉塵治理工作不重視,除塵器不能正常使用,加之外噴霧低壓耗水量大,受煤質(zhì)、底板軟化等因素的制約,部分連采工作面外噴霧也不能正常使用,致使連采工作面總粉塵濃度達到40~238mg/m3、呼吸性粉塵濃度12~89mg/m3。
??? 首先,提高連續(xù)采煤機供水系統(tǒng)的壓力,讓外噴霧實施高壓噴霧,噴嘴霧化效果好;保證供水質(zhì)量,不發(fā)生堵塞噴嘴現(xiàn)象,經(jīng)常檢查更換噴嘴;加大機載除塵器的檢修與維護,堅持每天檢修時檢查除塵器的噴嘴,清理除塵器中的煤泥,保證除塵效率。同時,采用氣幕控塵技術[3]提高機載除塵器的收塵效率,將氣幕風機(防爆離心正壓風機)水平安裝在連續(xù)采煤機除塵器機體平臺上,該風機風量為30~60m3/min,風壓大于1200Pa、功率為3~5.5kW,氣幕風機連接氣幕發(fā)生器,在連采機司機前方形成1道氣幕進行控塵,使現(xiàn)有機載除塵器的收塵率達到90%,割煤時司機位置總粉塵濃度能控制在20mg/m3以下。