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閑置9年燃?xì)庀到y(tǒng)再用的質(zhì)量安全評價

作者:黎耀初  
評論: 更新日期:2012年05月25日
摘要:在珠海市有64km埋地燃?xì)怃摴芤验e置達(dá)9年,為了確定是否可以再用,本文主要從焊接缺陷評估、管道防腐檢驗和壓力試驗3個方面,對系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行了全面檢測和分析,并提出了安全啟用方案,使該系統(tǒng)得以重新安全運行。避免了重復(fù)投資,減輕了對環(huán)境的污染,是環(huán)保和資源有效利用的一次成功實踐。
關(guān)鍵詞:焊接缺陷;管道防腐;壓力試驗
??? 在祖國南方的珠海市,為改善城市空氣質(zhì)量、方便居民生活,自1990年開始興建管道燃?xì)庀到y(tǒng)以取代燃煤和燃油的能源結(jié)構(gòu),至1995年全部建成,建有4個液化石油氣氣化站,并鋪設(shè)了64km地下燃?xì)怃摴埽O(shè)計年供應(yīng)液化石油氣可達(dá)5萬t,耗資近2億元人民幣。這項工程卻由于多種原因閑置了9年,敷設(shè)于地下的燃?xì)怃摴苓€可能受到腐蝕和損壞。
??? 為了確定閑置燃?xì)庀到y(tǒng)能否重新投產(chǎn)使用,在2003年我們組織相關(guān)專業(yè)公司一起對系統(tǒng)中各重要環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面檢測,對管道設(shè)施的安全狀況進(jìn)行了科學(xué)分析。在對關(guān)鍵部位進(jìn)行調(diào)整與修復(fù)的基礎(chǔ)上,對該系統(tǒng)做出了切合實際的質(zhì)量安全評價和安全啟用方案,使系統(tǒng)得以重新安全運行。目前,該系統(tǒng)已安全運行達(dá)5年,經(jīng)濟(jì)和社會效益均十分顯著?,F(xiàn)將該系統(tǒng)的質(zhì)量安全評價及檢測情況介紹如下:
??? 該燃?xì)庀到y(tǒng)主要由氣化站與埋地管道組成。氣化站主要檢驗與安全有關(guān)的防火間距、安全設(shè)施、液化石油氣儲罐及配氣管道等問題。氣化站經(jīng)檢驗符合我國規(guī)范要求,選用的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)高,雖經(jīng)閑置多年,但由于進(jìn)行了必要的維護(hù)與管理,狀況良好,可在設(shè)計條件下安全使用。埋地燃?xì)怃摴苁潜敬卧u價的重點,我們對其焊接、防腐等重要問題作了大量的檢測檢驗和分析評估工作。
1 焊接缺陷安全評估
??? 埋地敷設(shè)的燃?xì)夤艿雷畈话踩囊蛩鼐褪锹猓驗槿細(xì)庑孤┖髸教幜鞲Z,無孔不入,不斷聚集形成爆炸性氣體,遇明火后容易引發(fā)火災(zāi)與爆炸事故。而焊接缺陷是造成漏氣事故的一個重要原因,安全檢查首先由此入手。
1.1 埋地燃?xì)夤艿篮缚p缺陷檢驗
??? 根據(jù)珠海市道路改造開挖出的埋地燃?xì)怃摴芎附淤|(zhì)量外觀檢查,發(fā)現(xiàn)部分焊縫存在錯口、未熔合、氣泡、夾渣、未焊透等缺陷,甚至有個別彎管和三通焊接時沒有坡口,造成管道焊接嚴(yán)重缺陷。鑒于這一情況,在全面檢驗時,為了探明全市燃?xì)夤艿篮附淤|(zhì)量的真實情況,我們決定采用各片區(qū)均勻選點取樣的方法進(jìn)行檢驗,各種直徑三通、彎管、直管段和法蘭連接處均按比例確定選取數(shù)量。
??? 實際開挖21處,對取出的35個管件(直管段11個、彎管6個、三通10個和法蘭連接處8個)進(jìn)行了探傷檢驗。其中法蘭連接處采用滲透探傷檢驗,結(jié)果均為Ⅰ級焊縫;其余27個管件采用X射線探傷檢驗,根據(jù)射線探傷結(jié)果統(tǒng)計,焊縫缺陷中有氣孔24處、夾渣39處、未焊透62處、未熔合2處、咬邊5處、錯口7處、凹陷11處,Ⅳ級焊縫比例為37.5%,基本為彎管和三通焊縫,直管段焊縫質(zhì)量普遍較好。
1.2 焊接缺陷初步評估
??? 為了進(jìn)一步分析以上開挖管件的焊接缺陷,我們在上述檢驗基礎(chǔ)上分別在不同位置挑選了各種典型直管段5個、彎管3個和三通2個進(jìn)行初步評估。
1.2.1 管件失效模式分析及評價方法
??? 由于該燃?xì)怃摴苈竦睾笪慈嬲焦?,僅作充氮保護(hù),因此根據(jù)壓力低、波動小、管材韌性好等特點,確定其缺陷管件失效模式為塑性失效??赏ㄟ^塑性極限分析對含缺陷管件進(jìn)行安全評價。
1.2.2 管件所受外載載荷確定
??? 根據(jù)管網(wǎng)設(shè)計的內(nèi)壓力為0.2MPa,同時考慮管道走向的變化及管道自重的因素,管網(wǎng)中不同部位管段還有可能受到不同的軸向及彎矩作用。采用CAESAR管道應(yīng)力分析軟件,按照ASME B31.8對典型工況進(jìn)行應(yīng)力分析計算,可分別得到被選管件所在管線的最大軸向應(yīng)力Nmax和最大彎矩Mmax。為了安全起見,假設(shè)各管件均承受所在管線上的最大軸向力和最大彎矩。
由于軸向力與彎矩在管道上均產(chǎn)生軸向應(yīng)力,故可通過等效轉(zhuǎn)換方法將軸向力轉(zhuǎn)化為彎矩以簡化評定過程,按此過程可確定各管線的彎矩載荷。
根據(jù)圖1所示原理,與軸向力N等效的彎矩MN可由下式計算:
?
則疊加后的彎矩荷載為:
M=Mmax+MN??? (2)
式中:N—軸向力,N;
MN—與軸向力N等效的彎矩,N·m;
Do—管道外徑,m;
T—管道壁厚,m;
M—疊加后的彎矩,N·m;
??? ??Mmax—被選管件所在管線的最大彎矩。
1.2.3 直管段評定
??? 根據(jù)各直管段載荷計算結(jié)果,按國家標(biāo)準(zhǔn)《在用含缺陷壓力容器安全評定》規(guī)定的方法,對5個直管段焊縫進(jìn)行塑性失效評定,評定結(jié)果均通過塑性失效計算。
1.2.4 彎管的評定
??? 利用有限元模型分析的方法,確定含未焊透缺陷彎管的塑性極限載荷,再參考上述標(biāo)準(zhǔn)對彎管焊縫進(jìn)行評價。經(jīng)計算其中兩個彎管通過評定,而另一彎管由于焊縫的缺陷嚴(yán)重,已不滿足最小剩余壁厚2mm,故無法評價。
1.2.5 三通的評定
??? 三通評定方法與彎管一樣,利用有限元建模進(jìn)行計算,計算結(jié)果一個三通通過評定,而另一個三通由于焊接結(jié)構(gòu)不合理,無法完成評定。
1.3 管道的爆破試驗
??? 為了解供氣系統(tǒng)現(xiàn)有埋地管線的極限狀態(tài),對1個彎頭、2個三通、1個直管段進(jìn)行了內(nèi)壓爆破試驗。其結(jié)果是彎頭與直管段的實際爆破壓力均大于計算爆破壓力,而2個三通由于焊縫泄漏,其實際爆破壓力小于計算爆破壓力,說明其焊縫質(zhì)量存在問題。當(dāng)然,管件是否符合爆破要求,不是衡量燃?xì)庀到y(tǒng)是否能夠正常工作的標(biāo)準(zhǔn),而應(yīng)由燃?xì)夤艿缐毫υ囼瀬泶_定燃?xì)夤艿朗欠衲苷9ぷ鳌?/span>
??? 從以上焊縫探傷檢驗、焊接缺陷初步評估和爆破試驗的結(jié)果表明,該埋地燃?xì)夤艿老到y(tǒng)的直管段和法蘭連接處焊接質(zhì)量較好,全部通過國家標(biāo)準(zhǔn)的評定要求。有部分彎管和三通焊縫質(zhì)量存在問題,無法通過評定,尤其是管路中均未采用標(biāo)準(zhǔn)三通管件,造成焊接困難,焊接缺陷較為突出。所以,三通和彎頭將是下一步的重要整改對象。

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