1 前言
在我國(guó)的一次能源消耗結(jié)構(gòu)中,燃煤占總能源消耗的70%以上,而由燃煤產(chǎn)生的SO2約占到全國(guó)SO2總排放量的90%。因此,對(duì)燃煤鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫、控制SO2的排放是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的迫切要求。北京某熱力廠擬為1臺(tái)35t/h燃煤鍋爐的煙氣進(jìn)行治理,拆除現(xiàn)有φ2500mm文丘里麻石水膜除塵器,選用凈化效率穩(wěn)定、運(yùn)行可靠、投資適合北京市市情的新型高效噴淋泡沫脫硫除塵塔。根據(jù)脫硫除塵系統(tǒng)需要,配置相應(yīng)的高效脫水設(shè)備、水循環(huán)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和自動(dòng)控制系統(tǒng)。
2 治理方案
2.1 設(shè)計(jì)參數(shù)
根據(jù)該廠提供的測(cè)試報(bào)告和資料確定主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:煙氣量 ≤63000m3/h,空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度≤180℃,空氣預(yù)熱器出口含塵濃度≤2500mg/m3,燃煤含硫量≤0.8%,除塵器前系統(tǒng)阻力≤1.0kPa,脫硫效率≥90%,除塵效率≥98.2%。
2.2 治理工藝
本工藝包括煙氣系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和自動(dòng)控制系統(tǒng),工藝流程見(jiàn)圖1。
本工藝將鍋爐煙氣引入空氣換熱器降溫到180℃以下,再通過(guò)管道切向進(jìn)入噴淋泡沫塔,煙氣在塔內(nèi)經(jīng)洗滌液噴淋后由煙道進(jìn)入高效脫水器,帶氣霧的煙氣經(jīng)脫水后進(jìn)入引風(fēng)機(jī),由煙道進(jìn)入煙囪排放。引風(fēng)機(jī)選用GDGYNo13–左 90°–132kW–60℃防腐引風(fēng)機(jī)。流量為75000m3/h,全壓為3.6kPa。
2.2.2 水循環(huán)系統(tǒng)
由循環(huán)水泵將含有脫硫劑(MgO粉)的循環(huán)水從水池送往噴淋泡沫塔,同塔中的煙氣反應(yīng)后由溢流槽排出,經(jīng)灰水溝排入水池(容積為2400m3)。本系統(tǒng)總循環(huán)水量為252t/h。選用2臺(tái)(其中1臺(tái)備用)150UHB–ZK–250–35(75kW)耐磨防腐水泵作為循環(huán)水泵。
2.2.3 加藥系統(tǒng)
進(jìn)入水池中的循環(huán)水通過(guò)pH值自動(dòng)測(cè)量?jī)x檢測(cè)pH值。當(dāng)pH<6.5時(shí),自動(dòng)打開(kāi)Mg(OH)2乳液管路上的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,注入Mg(OH)2乳液;調(diào)整到出塔循環(huán)水pH=6.5時(shí)自動(dòng)關(guān)閉電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過(guò)pH儀調(diào)節(jié)循環(huán)水清水池中水的pH值為9~11。MgO粉加到消化槽內(nèi),加水?dāng)嚢鑾追昼姵扇闋钜汉螅恐亓ψ粤鞯組g(OH)2乳液貯槽。貯槽中的乳液通過(guò)重力自流到沉淀池,供脫硫使用。MgO粉的投加量為66.8kg/h。
2.2.4 曝氣系統(tǒng)
為使沉淀池中的MgSO3氧化成溶解于水的MgSO4,需在沉淀池中進(jìn)行曝氣,這樣既可大大減少循環(huán)水中的懸浮物,也可防止循環(huán)水系統(tǒng)及脫硫塔內(nèi)結(jié)垢堵塞,同時(shí)還可減少脫硫渣的生成量。曝氣壓縮空氣氣源由羅茨鼓風(fēng)機(jī)直接提供,由曝氣管路送到沉淀池。壓縮空氣從曝氣管路中以小氣泡通過(guò)循環(huán)水,從水面逸出。氧氣的消耗量為4.6m3/min。
2.2.5 自動(dòng)控制系統(tǒng)
本系統(tǒng)中引風(fēng)機(jī)采用變頻控制,控制盤位于鍋爐控制間。水泵亦采用變頻控制。pH值自動(dòng)控制儀根據(jù)采樣的數(shù)據(jù)以4~20mA的信號(hào)控制加藥電動(dòng)閥門。
2.3 工作原理
噴淋泡沫塔采用切向進(jìn)風(fēng),使氣流旋轉(zhuǎn)上升。在煙氣入口上方布置1層或2層螺旋噴嘴組合層,噴嘴層上方為多孔泡沫塔板層,塔板上設(shè)噴淋布水器。整個(gè)塔分成上、下2個(gè)塔體,或上、中、下3個(gè)塔體(當(dāng)用2層塔板時(shí)),下塔體下部為循環(huán)水槽及液封排水槽。
鍋爐排放的煙氣,切向進(jìn)入噴淋泡沫塔旋流段,較大粒徑的煙塵受離心力的作用產(chǎn)生附壁效應(yīng)與塔板布下的水幕匯合,流到塔底排出。煙氣繼續(xù)在塔體內(nèi)上升,先經(jīng)2層霧化噴嘴洗滌、吸收而脫除部分細(xì)顆粒煙塵和SO2,煙氣上升再經(jīng)2層泡沫塔板,布滿吸收液的多孔板鼓泡形成有巨大液膜表面積的泡沫層,同時(shí)塔板上具有極大液膜表面積的氣霧,煙塵在此階段亦發(fā)生擴(kuò)散作用,從而進(jìn)一步去除細(xì)顆粒煙塵和脫掉SO2,最終達(dá)到高的除塵脫硫效率。
洗滌及吸收都是依賴氣液兩相液膜界面進(jìn)行的,液膜面積越大,除塵脫硫效率越高。凈化煙氣中的氣霧,在上塔體中緩慢上升,經(jīng)塔體與脫水器之間的連接管,進(jìn)入高效復(fù)檔型脫水器,脫水后經(jīng)煙道進(jìn)入引風(fēng)機(jī)至煙囪達(dá)標(biāo)排放。堿性循環(huán)水在塔內(nèi)吸收SO2后,pH值迅速降低,排入循環(huán)沉淀池與鍋爐堿性排污水匯合,通過(guò)加藥裝置,將200目以上的MgO粉制成Mg(OH)2乳液,通過(guò)pH自動(dòng)控制儀控制加藥的電動(dòng)閥門,調(diào)整水池內(nèi)的pH值,使出塔洗滌液的pH值為6.5左右。進(jìn)入水池內(nèi)的循環(huán)水經(jīng)鼓風(fēng)曝氣,使脫硫產(chǎn)物最終氧化成溶于水的MgSO4。其化學(xué)反應(yīng)方程式為:
為防止水池內(nèi)硫酸鹽過(guò)飽和,需排出部分循環(huán)水,其水量約占總循環(huán)水量的2%。
3 運(yùn)行效果分析
本工藝的監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 煙氣處理結(jié)果數(shù)據(jù)
?項(xiàng)?目 | ?1 | 2? | 3? | 4? | 5? | 平均值? |
?入塔煙氣量(×104m3/h) | ?5.289 | 5.455 | 5.678 | 5.845 | 5.568 | 5.567 |
?出塔煙氣量(×104m3/h) | ?5.944 | 5.699 | 6.560 | 6.495 | 5.942 | 6.128 |
?入塔SO2 濃度(×103mg/m3) | ?1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 1.07 | 1.10 |
出塔SO2濃度(mg/m3) | ?92.5 | 97.3 | 94.8 | 98.2 | 92.2 | 95.0 |
?脫硫效率(%) | ?91.3 | 91.0 | 91.5 | 91.7 | 91.4 | 91.4 |
?入塔煙塵濃度(×103mg/m3 | ?1.94 | 2.05 | 2.41 | 2.27 | 2.13 | 2.16 |
?出塔煙塵濃度(mg/m3) | ?23.8 | ?25.7 | 30.2 | 28.4 | 26.9 | 27.0 |
?除塵效率(%) | ?98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | ?98.7 | 98.7 |
?入塔煙氣含氧量(%) | ?7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.0 |
?出塔煙氣含氧量(%) | ?7.7 | 8.2 | 8.7 | ?8.3 | 9.1 | 8.4 |
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