近期,由于冰機(jī)崗位進(jìn)出口壓力長期偏高,分析其原因可能是¢1400合成氨冷器內(nèi)漏造成的,存在重大氨泄漏和爆炸安全隱患,為了確保安全生產(chǎn),提前報警,有備無患,減少事故造成的人身傷亡和財產(chǎn)損失,以及對環(huán)境產(chǎn)生的危害,根據(jù)公司的要求,合成作業(yè)區(qū)特制定了¢1400合成氨冷器泄漏應(yīng)急預(yù)案,一旦發(fā)生險情能夠有力有序的搶險和救援。
一、基本情況
設(shè)備名稱 | 設(shè)計壓力 | 工作壓力 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 工作介質(zhì) | 重量 | 規(guī)格 | 出廠日期 | 投產(chǎn)日期 | 制造廠 |
氨冷器 | 2.5~31.4 MPa | 2.2~31.4 MPa | 0~-10℃ MPa | ﹣15~30℃ | H2/N2/NH3/Ar/CH5 | 54800㎏ | 換熱面積(內(nèi)徑)500 m2 | 2007-7-1 | 2007-8-1 | 四川自貢大業(yè)高壓容器有限責(zé)任公司 |
二、設(shè)備運行現(xiàn)狀
氨冷器是利用液氨蒸發(fā)吸熱,以冷卻管內(nèi)的氣體,使其中的氣氨冷凝為液氨,分離后的氣氨由出口進(jìn)入氣氨總管,送至冰機(jī)崗位?!?400合成臥式氨冷器因前工段原料氣成分不合格,造成精煉微量經(jīng)常跑高,長期高限指標(biāo)操作,大量不合格氣體送入合成系統(tǒng),從而導(dǎo)致了氨冷器化肥結(jié)晶在管程上,系統(tǒng)阻力和壓差增大,為了保證合成工段長周期平穩(wěn)運行,作業(yè)區(qū)定期對冷排出口溫度進(jìn)行提溫,也結(jié)合公司停車檢修時對氨冷器、冷交管程及殼程進(jìn)行脫氧水熱洗,雖然消除了化肥結(jié)晶,但同時因熱脹冷縮導(dǎo)致了設(shè)備最薄弱環(huán)節(jié)出現(xiàn)滲漏。氨冷器內(nèi)漏造成大量氣氨中夾帶不冷凝氣體(H2、CH4、Ar)送往冰機(jī)崗位,氣氨經(jīng)過壓縮,冷卻冷凝,又再次轉(zhuǎn)變?yōu)橐喊毖h(huán)使用,但氣氨中帶來的不冷凝氣體卻不能液化,在弛放氣中越積越多,最后導(dǎo)致冰機(jī)負(fù)荷加重,不得不長期進(jìn)行放空卸壓,從而造成了大量氨的損失。
三、救援組織機(jī)構(gòu)
總指揮:莊得勝
副總指揮:阮德庚
指揮部成員: 李作榮 王大勇 丁文勇 秦虎禎
現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)員:李庭虎 孫發(fā)遠(yuǎn) 王維新
成員:當(dāng)班工長及操作工
四、應(yīng)急救援措施
一旦主操作發(fā)現(xiàn)氣氨壓力有上升趨勢,及時匯報當(dāng)班工長和總調(diào),并與冰機(jī)崗位取得聯(lián)系。當(dāng)氣氨壓力大于等于0.25MPa時,合成工果斷進(jìn)行氨冷器卸壓減量處理,同時冰機(jī)崗位也進(jìn)行卸壓,當(dāng)壓力仍無變化時,緊急做∮1400合成停車處理,迅速關(guān)閉其補(bǔ)充氣大閥,塔前、塔后放空,關(guān)閉冷交、氨分放氨閥,關(guān)閉氨冷器加氨閥及氣氨大閥,停循環(huán)機(jī)并關(guān)閉循環(huán)機(jī)進(jìn)出口閥門,打開付線閥,同時開放空卸壓,按正常停車程序停車,將處理情況及時匯報總調(diào)。冰機(jī)崗位在卸壓過程中,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷停冰機(jī),并及時向總調(diào)匯報處理情況。
五、近期現(xiàn)場防范措施
1、每班與中化分析工取得聯(lián)系,及時對¢1400合成氨冷器氣氨總管取樣,進(jìn)行氨濃度、甲烷含量、氫氣含量分析,做好記錄,同時匯報生調(diào)部主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴(yán)格監(jiān)控冰機(jī)進(jìn)出口壓力變化,對冰機(jī)進(jìn)出口氣氨取樣做氨濃度、甲烷、氫氣含量分析,分析結(jié)果及時匯報生調(diào)部主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。
3、合成主操作嚴(yán)密監(jiān)控中控室儀表顯示,氣氨壓力,副操作二十分鐘到氨冷器平臺巡檢一次,并詳細(xì)做好氣氨壓力變化記錄。
4、精煉工在中控室密切關(guān)注氣氨壓力變化,若發(fā)現(xiàn)氣氨突然上漲時,及時告知合成工,冰機(jī)工、工長、總調(diào),視現(xiàn)場情況,配合處理。
合成作業(yè)區(qū)
2009年3月11