2.振動系統(tǒng)
這種系統(tǒng)振動碾的特點是振動力大。其振動系統(tǒng)在設(shè)計上有以下特點:激振力由分裝在3根軸上的3塊偏心塊產(chǎn)生,軸與軸之間用漸開線齒輪聯(lián)動,每根軸由兩個3620型軸承支承,軸承采用封閉式潤滑油飛賤潤滑和冷卻;為衰減激振力(400kN)對發(fā)動機及機身的影響,該機采用了輪胎減振系統(tǒng),即在振動筒的兩前幾天各裝有一個7.5-20規(guī)格的輪胎,起減振動和支承機架的作用;采用兩級膠帶傳動的方式;為消除振動筒工作時產(chǎn)生的熱量,振動筒的結(jié)構(gòu)采用雙層中空型式,用焊接連接,冷卻水或油在筒壁中。
這些設(shè)計雖具有一定的優(yōu)點,但在使用中也產(chǎn)生了以下影響設(shè)備使用效率的問題:
(1)偏心軸支承軸承的封閉潤滑系統(tǒng)是由兩個油封來密封的,由于國產(chǎn)油封的質(zhì)量尚不能完全過關(guān),經(jīng)常會產(chǎn)生因潤滑油封損壞而泄漏潤滑油的現(xiàn)象,而這種故障又比較隱蔽、不易被發(fā)現(xiàn),因此有可能使軸承在較長時間內(nèi)在潤滑及冷卻不良的條件下工作而導(dǎo)致?lián)p壞。損壞的型式有:軸承損壞、軸承座被磨損、連接齒輪被打壞和偏心軸斷裂等。其中以軸承座磨壞最難修復(fù),主要是難以確保3根軸的同軸度;我單位的兩臺發(fā)生這種故障的振動碾花費了我們大量的時間和財力去維修,修后的使用效果卻很差,基本上不能使用。
?。?)輪胎減振雖然具有減振效果好、結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點,但也有很多不足和問題。首先,兩個輪胎的氣壓必須保證在0.5-0.55Mpa,否則減振效果差,且長期氣壓不足會導(dǎo)致輪胎座和偏心軸磨損等故障的發(fā)生。其次,兩個輪胎的氣壓差不能超過0.02Mpa,否則由于兩邊高低不平,二級傳動膠帶會經(jīng)常出現(xiàn)翻轉(zhuǎn)或脫落,所以必須及時檢查和襯充輪胎氣壓。而由于設(shè)計上的問題,在拖動碾壓時輪胎會相對于機架發(fā)生轉(zhuǎn)動,氣嘴有時會轉(zhuǎn)到無法檢查或充氣的位置,為了充氣必須將機架拆卸下來,增加了麻煩和難度。在使用這種振動碾的初期,我們經(jīng)歷了很多次這樣的事,后來我們對遮蓋在輪胎外面的機架結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動,才改變了這種被動局面。
?。?)振動筒的焊接連接部位由于經(jīng)常和石塊摩擦使焊道易被磨穿,從而出現(xiàn)漏水;筒里的冷卻水除冷卻功能外還有加強筒身強度的作用,漏水后振動筒的強度下降,在強振動力下易損壞,重新焊接又費時、費力,影響使用。
為盡可能地提高振動碾的完好率、使用率,日常工作中要做好以下幾方面的工作:
?。?)堆石壩壩面的平整度要盡量地做好,所用的石塊不要太大和嚴(yán)重超標(biāo),以減少振動碾因高低不平而產(chǎn)生的損害。
?。?)嚴(yán)格堅持每臺班檢查輪胎氣壓,發(fā)生不足或不對稱時應(yīng)及時補充。
(3)經(jīng)常檢查偏心軸軸承潤滑油有無泄漏,若發(fā)現(xiàn)泄漏就有誤時處理,以免造成更大的損壞。
?。?)定期更換潤滑油,確保油品質(zhì)量。
?。?)振動筒兩端的4個限位輪必須工作正常。損壞后應(yīng)及時檢修或更換,以避免因振動筒左右擺動而帶來不利的影響。
?。?)在使用了2000H左右后,就檢查偏心軸軸承的性能是否良好,須及時更換已工作不良的軸承,避免產(chǎn)生更嚴(yán)重的損壞。