故障三 數(shù)控車床在使用中出現(xiàn)手動移動正常,自動回零時移動一段距離后不動,重開手動移動又正常。
車床使用經(jīng)濟數(shù)控,步進電機,手動移動時由于速度稍慢移動正常,自動回零時快速移動距離較長,出現(xiàn)機械卡住現(xiàn)象。根據(jù)故障進行分析,主要是機械原因,后經(jīng)詢問,才得知該機床因發(fā)現(xiàn)加工時尺寸不準,將另一臺機床上的電機拆來使用,后出現(xiàn)了該故障,經(jīng)仔細檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調(diào)整后正常。 這是一例人為因素造成的故障,在修理中如不加注意經(jīng)常會發(fā)生,因此在工作中應(yīng)引起重視,避免這種現(xiàn)象的發(fā)生。
故障四 開機后機床屏幕無顯示。
對這種故障的排除首先是使屏幕正常工作。有時也會僅僅是顯示部分的原因。但在許多時候可能并存著多種故障。
一臺日本H500/50臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關(guān)已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關(guān)和主要部分無異常,關(guān)機后重開,故障一樣。經(jīng)查,故障是由多處損壞造成的,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現(xiàn)了顯示,使機床能進入其它的故障維修。 泰納DM4800立式加工中心,開機后屏幕無顯示。
該加工中心使用三棱M300系統(tǒng),造成屏幕無顯示的原因有很多,經(jīng)對故障進行了檢查后確認是因主板故障造成,因此進行了更換,由于主板更換后參數(shù)需要重新設(shè)置,按系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置步驟,對照機床附帶的參數(shù)表進行了設(shè)置調(diào)整后機床正常。 屏幕上無顯示的故障原因很多,首先必須找出原因排除,如還有其他故障,根據(jù)機床的報警和其他故障信息作出處理。? 字串9
故障五 在數(shù)控設(shè)備中,出現(xiàn)無報警故障最多的是機床誤差或尺寸不準。
誤差故障的現(xiàn)象較多,在各種設(shè)備上出現(xiàn)時的表現(xiàn)不一。如數(shù)控車床在直徑方向出現(xiàn)時大時小的現(xiàn)象較多。在加工中心上垂直軸出現(xiàn)誤差的情況較多,常見的是尺寸向下逐漸增大,但也有尺寸向上增大的現(xiàn)象,在水平軸上也經(jīng)常會有一些較小誤差的故障出現(xiàn),有些經(jīng)常變化,時好時壞使零件的尺寸難以控制。
造成數(shù)控機床中誤差故障但又無報警的情況,主要有幾種情況:
①機床的數(shù)控系統(tǒng)較簡單,在系統(tǒng)中對誤差沒有設(shè)置檢測,因此在機床出現(xiàn)故障時不能有報警顯示。
?、跈C床中出現(xiàn)的誤差情況不在設(shè)計時預(yù)測的范圍內(nèi),因此當出現(xiàn)誤差時檢測不到,由于大多數(shù)的數(shù)控機床使用的是半閉環(huán)系統(tǒng),因此不能檢測到機床的實際位置。
?、劢z杠與電機的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)對故障發(fā)生的頻率和可能性不同,出現(xiàn)故障后現(xiàn)象也不同,有些尺寸只會向負方向增加,但有些正負方向變化的可能性都會發(fā)生,根據(jù)修理中的各種情況,我們得出這樣的結(jié)論:聯(lián)軸器中間采用彈性聯(lián)接的基本上是負向增加的多,而中間使用鍵聯(lián)接的兩種故障均會發(fā)生。
④機床的電氣系統(tǒng)中回零方式設(shè)置不當,回零點不能保證一致,該種故障出現(xiàn)的誤差一般較小。除了一般的因減速開關(guān)不良造成故障外,回零時的減速距離太短也會使零點偏離。在有些系統(tǒng)中的監(jiān)控頁面中有“刪格量”一項,記錄并經(jīng)常核對可及時發(fā)現(xiàn)問題。 字串4
數(shù)控機床中的無報警故障大都是一些較難處理的故障。在這些故障中,以機械原因引起的較多,其次是一些綜合因素引起的故障,對這些故障的修理一般具有一定的難度,特別是對故障的現(xiàn)象判斷尤其重要。在數(shù)控機床的修理中,對這方面故障的判斷經(jīng)驗只有在實踐中進行摸索,不斷總結(jié),不斷提高,以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)新型設(shè)備維修的需要。