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火力發(fā)電廠熱控典型違章操作案例分析及對策

  
評論: 更新日期:2012年01月11日
???三、典型熱控違章操作案例
??? [例1]1986年2月,某電廠發(fā)生#3(200MW)機組軸承燒損事故。其原因是由于在事故狀態(tài)下,潤滑油泵沒能聯(lián)動,而運行人員慌忙中又忘記啟動潤滑油泵。潤滑油泵未能聯(lián)動的主要原因是,熱控人員嚴(yán)重違反檢修規(guī)程,在無工作票的情況下,在熱控盤上工作,并把熱控保護(hù)總電源開關(guān)斷開,工作結(jié)束后又忘記合上,致使?jié)櫥捅梦茨苈?lián)動造成軸承燒損事故。
??? [例2]1996年3月,某電廠#4機組(200MW)由于低真空保護(hù)動作機組跳閘,主蒸汽門關(guān)閉,因“機跳爐”連鎖未投入,保護(hù)信號未動作鍋爐,再加上主蒸汽系統(tǒng)的安全門壓力信號故障,鍋爐承壓部件嚴(yán)重超溫超壓,部分水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞。經(jīng)調(diào)查在機組起動時,由于該連鎖回路有問題,因此退出該連鎖進(jìn)行處理,但處理結(jié)束后卻忘記投入。
??? [例3]2006年3月,某電廠#2機組運行中TSI因3號軸承振動高Ⅱ值信號誤發(fā)跳機,檢查保護(hù)邏輯為本軸承的相對振動X方向高Ⅱ值信號和Y方向高Ⅱ值信號組成“與”邏輯,按理不應(yīng)動作停機,但檢查裝置輸出設(shè)置為“閉鎖”(信號消失后需人工復(fù)位)。再檢查歷史記錄,發(fā)現(xiàn)3號軸承Y向絕對振動信號1個月前曾達(dá)到高Ⅱ值,因未及時復(fù)位輸出信號被保持,當(dāng)3號軸承X向相對振動通道故障時,“與”邏輯條件滿足導(dǎo)致跳機。
??? 案例[1]~[3]提醒熱控人員,要樹立強烈的保護(hù)意識,要嚴(yán)格、嚴(yán)肅執(zhí)行《熱控保護(hù)投退制度》規(guī)定。保護(hù)投退前,一定要對保護(hù)信號、保護(hù)定值、保護(hù)邏輯以及保護(hù)投入和退出條件做認(rèn)真檢查,確認(rèn)無誤后方可投入或退出保護(hù);投退保護(hù)時,必須嚴(yán)格執(zhí)行一人操作一人監(jiān)護(hù)的原則,監(jiān)護(hù)人要高度負(fù)責(zé),一旦出現(xiàn)問題責(zé)任與執(zhí)行人相同。
??? [例4]1995年5月,某電廠#1機組(200MW)在臨修后曾連續(xù)兩次因“出口過熱蒸汽溫度高”保護(hù)動作鍋爐滅火,機組跳閘。其過程為:機組由臨修轉(zhuǎn)入運行后的次日,在加負(fù)荷過程中,“出口過熱蒸汽溫度高”保護(hù)突然發(fā)出,鍋爐滅火。查記錄得知原因為:A路汽溫偏離允許值,但未達(dá)到保護(hù)值。核查該保護(hù)設(shè)定值發(fā)現(xiàn)該定值向下偏移了15℃,熱控人員立即重新修正了A路定值。開始熱態(tài)恢復(fù)機組,在機組剛撤除油槍而轉(zhuǎn)入正常運行狀態(tài)時,“出口過熱蒸汽溫度高”保護(hù)又一次發(fā)出,鍋爐滅火,汽溫變化情況與上次類似,經(jīng)查這次是B路保護(hù)動作,保護(hù)定值也是向下偏移了15℃。
??? 案例4中的兩次鍋爐滅火均是由于熱控人員誤整定保護(hù)定值造成的,并且是錯整定了兩路汽溫主保護(hù)定值。在第一次滅火后,沒有詢問臨修時負(fù)責(zé)整定保護(hù)值的人員,沒有弄清“為什么保護(hù)定值偏離這么大,是否B路也有類似情況或記錯了整定值等問題”,只核查了A路定值,這又是一個嚴(yán)重的失誤。應(yīng)該從中吸取的教訓(xùn)是:
??? (1)整定保護(hù)定值前,必須明白保護(hù)的名稱,通過核查圖紙確定保護(hù)定值是多少,不可單憑記憶整定保護(hù)值。
??? (2)必須明確整定方法。目前,有的程控系統(tǒng)用的是旋鈕式的定值單元,而DCS系統(tǒng)中大都是數(shù)字式的定值單元,其整定方法是不同的。前者要注意防止誤碰旋鈕,改變定值;后者輸入數(shù)字時一定要注意小數(shù)點的位置,如16.6MPa不可輸為166.MPa或1.66MPa。
??? (3) 整定后的定值要及時核驗,以便及時發(fā)現(xiàn)問題。
??? [例5]2001年4月,某電廠一臺引進(jìn)型300MW機組,由于熱控人員將左右兩個中壓調(diào)汽門控制信號接反,在進(jìn)行中壓主蒸汽門試驗時,致使左側(cè)中壓主汽門和右側(cè)調(diào)節(jié)汽門同時關(guān)閉,截斷了中壓缸進(jìn)汽,從而導(dǎo)致了推力瓦燒毀事故。
??? 這一事故教訓(xùn)說明,如果熱控人員在接線時發(fā)生錯誤,造成控制對象不正確,必然發(fā)生嚴(yán)重的后果。因此在接線時應(yīng)認(rèn)真對照圖紙進(jìn)行操作,明白控制對象,找準(zhǔn)端子位置,進(jìn)行必要的靜態(tài)調(diào)試檢驗,嚴(yán)防無序操作留下的隱患侵蝕設(shè)備的安全。
??? [例6]1997年6月,某電廠在進(jìn)行引風(fēng)機內(nèi)部檢修過程中,兩名熱機檢修人員正經(jīng)過入口調(diào)整擋板進(jìn)入引風(fēng)機內(nèi)部時,引風(fēng)機擋板突然電動關(guān)回,造成一人重傷,一人輕傷。其原因是熱控人員恰巧在此時送電調(diào)試該擋板所致。
??? 這起重傷事故再次說明,熱控人員在操作時,雖然操作對象的編號正確,但沒有確認(rèn)操作對象所在現(xiàn)場位置是否具備操作條件。實際上,擋板/閥門的試驗涉及到兩個操作地點,即集控室和對應(yīng)擋板/閥門的就地位置。不能只注重集控室內(nèi)的安全而遺望了操作對象就地位置的安全情況。
??? [例7]1997年4月,某電廠#4汽輪機組因4瓦溫度跳變,便退出保護(hù)進(jìn)行處理,但在檢查就地測點時,熱控人員卻錯誤地走到5瓦溫度測點,致使在檢查處理5瓦溫度高保護(hù)測點時動作,機組跳閘。
??? [例8]1999年6月,某電廠#1機組4號給煤機5號煤閘板關(guān)信號不能正常返回,運行人員便通知熱控人員進(jìn)行處理。熱控人員對5號煤閘板就地控制箱進(jìn)行檢查試驗時,卻走到了右邊4號給煤機馬達(dá)就地控制箱前,將給煤機操作把手由“遠(yuǎn)方位置”切至“就地位置”并按下“OFF”按鈕,誤停了4號給煤機,造成4號制粉系統(tǒng)跳閘。
??? 案例7、8均是由熱控人員走錯操作地點而引發(fā)的。即使這些操作項目在日常工作中經(jīng)常進(jìn)行,輕車熟路,也應(yīng)有防止誤操作的意識。一旦放松警惕,照樣會發(fā)生地點錯誤或方法不正確的誤操作事件。
???四、防止熱控違章操作對策及措施
??? 按照《熱控技術(shù)監(jiān)督規(guī)定》、25項反事故要求及慘痛的歷史教訓(xùn),對減少和杜絕熱控人員誤操作發(fā)生提出如下防范措施。
??? 1) 投/退保護(hù)及整定保護(hù)定值是熱控人員經(jīng)常從事的操作項目,應(yīng)該制定詳細(xì)的操作方法,規(guī)范和統(tǒng)一人員的操作行為,嚴(yán)防誤投/退保護(hù)和誤整定保護(hù)定值事件發(fā)生。投退保護(hù)時,操作人、監(jiān)護(hù)人不僅要明確所要執(zhí)行的操作任務(wù),如:投或退、保護(hù)名稱、保護(hù)對應(yīng)的定值等,還要清楚執(zhí)行此項操作任務(wù)的原因。要采用“保護(hù)投/退步序操作卡”,統(tǒng)一操作方法,規(guī)范投/退步序,避免多人多做法的無序現(xiàn)象。
??? 2) 按規(guī)定正確填寫并辦理“保護(hù)投/退申請單”。執(zhí)行人在投/退保護(hù)時,應(yīng)復(fù)述所投/退保護(hù)的名稱、編號以及投/退保護(hù)位置,待確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行操作。投/退保護(hù)后,還要認(rèn)真檢查,確認(rèn)投/退正確,并記錄清楚投/退保護(hù)的名稱、時間、編號及投/退原因。
??? 3) 對于暫不能投入的保護(hù)或運行期間退出的保護(hù),熱控專業(yè)都要做好記錄,以免造成保護(hù)誤投而影響機組的安全運行。
??? 4) 要防止因錯用工器具或檢修方法錯誤而引發(fā)不安全現(xiàn)象。例如檢修燃油、潤滑油管道或設(shè)備上的溫度測點時,必須考慮測點是否直接插在油內(nèi),如果直接接觸,就不能擅自拆下測點,否則會造成噴/跑油等事故。??? 5) DCS系統(tǒng)必須實行密碼管理,指定密碼設(shè)置原則及密碼授權(quán)和申請辦法,劃分操作級別,并嚴(yán)格管理權(quán)限密碼,防止人員逾越權(quán)限而造成誤投/退保護(hù)或其他誤操作。
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