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發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)BTA防腐處理技術(shù)的應(yīng)用

  
評論: 更新日期:2010年12月18日

 目前水內(nèi)冷發(fā)電機組在國內(nèi)已普遍應(yīng)用,發(fā)電機內(nèi)冷水一般都采用除鹽水或凝結(jié)水作為補充水。發(fā)電機采用內(nèi)冷水技術(shù)后,增加了發(fā)電機的線負荷和電流密度,從而提高了單機容量,縮小了體積,減輕了重量,為電力安全生產(chǎn)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。但與此同時出現(xiàn)了由于內(nèi)冷水質(zhì)量不良引起空芯銅導(dǎo)線腐蝕的問題。由于腐蝕,導(dǎo)致內(nèi)冷水中銅離子含量增高,電導(dǎo)率上升,發(fā)電機泄漏電流增大;另一方面,腐蝕產(chǎn)物在空芯銅導(dǎo)線內(nèi)沉積,減少導(dǎo)線的流通面積,從而導(dǎo)致導(dǎo)線溫度明顯上升,絕緣受損,為了防止腐蝕,國內(nèi)外對內(nèi)冷水系統(tǒng)廣泛應(yīng)用防腐處理技術(shù)。

  1設(shè)備概況

  攀枝花發(fā)電公司新莊站共有兩臺50 MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,一號汽輪機組是東方汽輪機廠生產(chǎn)的N75-90-1型機組,配套上海電機廠制造的QFS-50-2型發(fā)電機,二號汽輪機是上海汽輪機廠生產(chǎn)的N50-90-1型機組,配套北京重型電機廠制造的SQF-50-2型發(fā)電機。發(fā)電機均采用雙水內(nèi)冷方式,除鹽水作為補充水源,并應(yīng)用凝結(jié)水作為備用水源,采用閉式循環(huán)。

  2發(fā)動機內(nèi)冷水水質(zhì)現(xiàn)狀分析

  新莊站自投產(chǎn)以來,發(fā)電機內(nèi)冷水一直用凝結(jié)水作為補充水源,由于凝結(jié)水含NH3,可以起到調(diào)節(jié)內(nèi)冷水pH值的作用,從而達到防止發(fā)電機內(nèi)冷水空芯銅導(dǎo)線腐蝕的目的。但由于系統(tǒng)及水汽質(zhì)量控制等方面的原因,內(nèi)冷水NH3含量不易控制,導(dǎo)致內(nèi)冷水銅含量常常大于200μg/L,說明內(nèi)冷水系統(tǒng)存在比較嚴重的腐蝕問題。鑒于此,為提高凝結(jié)水NH3含量,考慮增加NH3點,新莊站于1998年8月在除鹽水系統(tǒng)小除鹽箱出口管上加NH3(除鹽水泵前),以提高凝結(jié)水和內(nèi)冷水的NH3的含量,但運行后同樣存在加NH3量的控制問題,過小,內(nèi)冷水pH值偏低,不利于防腐。同時,DD值升高,造成發(fā)電機直流接地,影響發(fā)電機安全運行,截至2000年10月,內(nèi)冷水水質(zhì)Cu2+含量一直在80~160μg/L范圍,DD在5~10μs/cm范圍。為吸取華能岳陽電廠一號發(fā)電機組因內(nèi)冷水水質(zhì)問題定子絕緣嚴重損壞,造成巨大經(jīng)濟損失的教訓(xùn),經(jīng)與四川電力試驗研究院合作,分別于2000年10月和2001年9月在新莊站兩臺發(fā)電機組上推廣應(yīng)用發(fā)電機空芯銅導(dǎo)線BTA復(fù)合防腐處理技術(shù)。

  3BTA+EA防腐處理工作原理

  BTA+EA復(fù)合緩蝕劑加入內(nèi)冷水系統(tǒng)中,在Cu-H2O腐蝕體系起到陽極抑制的作用,能良好地在銅導(dǎo)線內(nèi)壁金屬表面形成保護膜,起到防止銅腐蝕的作用。

  BTA化學(xué)名稱為苯駢三氮唑,是一種有效的銅緩蝕劑,其分子式為C6 H5 N3,與銅原子作用在銅管表面生成一層聚合直線結(jié)構(gòu)的Cu-BTA膜,此膜具有雙層結(jié)構(gòu):Cu/Cu2O/Cu-BTA,膜厚僅50 A,吸附在銅的表面,致密穩(wěn)定,Cu-BTA膜的形成速度隨水溫的升高而加快,使金屬得到很好的保護。

  EA的化學(xué)名稱為乙醇胺,分子式為NH2CH2CH2OH2,為無色帶胺味的液體,EA對Cu-BTA膜的形成,具有協(xié)同效應(yīng)。

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