一、宣東礦井概況
宣東礦業(yè)公司是邯礦集團(tuán)張家口盛源公司下屬的子公司。宣東礦井92年開始籌建,97年正式建井,2001年底通過(guò)省局安全設(shè)施和生產(chǎn)許可證驗(yàn)收,投入試生產(chǎn)。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90萬(wàn)噸,服務(wù)年限為64.3年。礦井可采煤層三組5層,即Ⅲ3、Ⅳ1、Ⅳ2、Ⅳ3、Ⅴ2煤層,其中主采煤層為Ⅲ3、Ⅴ2煤層;礦井地質(zhì)儲(chǔ)量為一億二千八百萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量8682萬(wàn)噸。其間2002年產(chǎn)煤68萬(wàn)噸,2003年83萬(wàn)噸,2004年78萬(wàn)噸。
礦井為立井開拓方式,兩水平開采,即-230m和-350m水平;開采深度為800~1000米。采煤方法為傾向長(zhǎng)壁采煤法,采煤工藝為綜采;掘進(jìn)巖巷、半煤巖巷采用鉆爆法施工,煤巷主要使用綜合機(jī)械化掘進(jìn)方法。
礦井通風(fēng)方式為主井回風(fēng),副井進(jìn)風(fēng)的中央并列式;通風(fēng)方法為抽出式。通風(fēng)機(jī)工作風(fēng)量9300m3/min,風(fēng)壓3.2kpa,能夠滿足目前礦井安全生產(chǎn)的需要。
投入試生產(chǎn)初期,布置二個(gè)采區(qū),二個(gè)回采面生產(chǎn),即一采區(qū)、二采區(qū);后由于瓦斯涌出量大,通風(fēng)能力不足,改為一井一面生產(chǎn);2004年6月一采區(qū)回收完畢且封閉,至此礦井生產(chǎn)區(qū)域全部集中到二采區(qū)。今年的主要回采工作面為33205采面,面長(zhǎng)140米,推進(jìn)長(zhǎng)度1500米,煤層傾角5~10o,煤層厚度3.5~5.0米;采用ZZ5200-21/42支撐掩護(hù)式支架和MG300-700/WD型采煤機(jī)與SGZ-764/400型刮板輸送機(jī)配套使用。全年計(jì)劃產(chǎn)量96萬(wàn)噸。
原礦井初步設(shè)計(jì)為低瓦斯礦井,瓦斯相對(duì)涌出量為5.54M3/t,但礦井投產(chǎn)后瓦斯等級(jí)鑒定結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于初步設(shè)計(jì),屬高瓦斯礦井。
歷年來(lái)的礦井瓦斯涌出量統(tǒng)計(jì)如下:
2001年相對(duì)量:23.75M3/t 絕對(duì)量:5m3/min
2002年相對(duì)量:32.04M3/t 絕對(duì)量:43.45m3/min
2003年相對(duì)量:43.54M3/t 絕對(duì)量:70.29m3/min
2004年(抽放后)相對(duì)量:40.6M3/t 絕對(duì)量:68.68m3/min
瓦斯涌出量呈逐年增加的趨勢(shì)。隨著開采區(qū)域的加大,瓦斯涌出量還將有明顯的增加。瓦斯涌出量比地質(zhì)報(bào)告提供的高7~8倍。瓦斯涌出嚴(yán)重制約著礦井正常生產(chǎn)能力的有效發(fā)揮,對(duì)礦井安全生產(chǎn)造成重大威脅。多年來(lái),我們對(duì)瓦斯涌出規(guī)律及來(lái)源進(jìn)行了研究,并有針對(duì)性地采取了各種防治措施,我公司對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,對(duì)礦井瓦斯進(jìn)行了綜合治理,取得了良好的效果。從而保證了回采工作面的正常生產(chǎn)。
二、礦井“一通三防”措施
1、通風(fēng)系統(tǒng)改造
?、?、更換礦井主扇,增加礦井風(fēng)量。
把原來(lái)的BDK-8-No24通風(fēng)機(jī)改為FBCDZ54-8-No26礦用防爆抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī),礦井風(fēng)量增加3000M3/min,總回風(fēng)瓦斯?jié)舛冉档?.3%。
?、凇⒃黾酉锏罃嗝?。
對(duì)-230大巷其中300米進(jìn)行擴(kuò)大斷面,由原來(lái)的9m2擴(kuò)大到13m2減少了礦井風(fēng)阻。
?、?、調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。
2002年對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,原通風(fēng)方式為-230軌巷及-200軌巷進(jìn)風(fēng),-230機(jī)巷及-200機(jī)巷回風(fēng)。經(jīng)礦井通風(fēng)阻力測(cè)定后改為-230軌巷及-230機(jī)巷進(jìn)風(fēng),-200機(jī)巷及-200軌巷回風(fēng)。礦井通風(fēng)阻力降低20mmH2O。
?、堋⒏淖儾擅汗ぷ髅嫱L(fēng)方式。
由初采時(shí)的U型通風(fēng)改為U+L型通風(fēng),逐步進(jìn)化到現(xiàn)在的一進(jìn)兩回通風(fēng)方式,徹底消除了采煤工作面隅角瓦斯超限的不安全隱患。
?、?、新建風(fēng)井改變礦井通風(fēng)方式。
由中央并列式改為邊角式通風(fēng)方式。預(yù)計(jì)礦井總進(jìn)風(fēng)量在14000m3/min,增加礦井通風(fēng)能力(預(yù)計(jì)2006年6月完成系統(tǒng))。
2、瓦斯治理
?、佟⒏鶕?jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局第21號(hào)令,在2005年初,成立了公司瓦斯綜合治理機(jī)構(gòu)。形成以總經(jīng)理為組長(zhǎng),總工程師為副組長(zhǎng)的瓦斯管理體系,嚴(yán)格落實(shí)瓦斯治理“十二字方針”,杜絕超通風(fēng)能力、超設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)。
?、?、成立專門的瓦斯抽放區(qū),負(fù)責(zé)全礦井的瓦斯抽放工作和煤層注水、煤體加固等工作。
?、邸⒔⑼咚古R時(shí)和永久抽放系統(tǒng)。
2002年9月臨時(shí)抽放系統(tǒng)正式運(yùn)行,該系統(tǒng)主要抽放采空區(qū)瓦斯,防止采空區(qū)高濃度瓦斯溢出。2004年初,建立瓦斯永久抽放系統(tǒng),5月份正式對(duì)采煤工作面進(jìn)行瓦斯抽放,其中臨時(shí)抽放系統(tǒng)的瓦斯抽放量為10m3/min,永久抽放系統(tǒng)的瓦斯抽放量為20-25
m3/min。抽放方法采用巷道密閉抽放、高位頂板頂層鉆孔抽放和低位頂板斜叉鉆孔抽放。采面抽放率為40%,經(jīng)抽放后采煤工作面回風(fēng)及礦井總回風(fēng)基本未出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,杜絕了重大瓦斯事故的發(fā)生。
?、堋⒌V井裝備了KJ66瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。
在井下所有工作面及硐室、進(jìn)回風(fēng)巷按照《煤礦安全規(guī)程》要求安裝了瓦斯傳感器及其他參數(shù)傳感器,并實(shí)行計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。井下所有探頭由瓦斯員分片負(fù)責(zé),并由專人及時(shí)調(diào)校。
⑤、控制掘進(jìn)工作面進(jìn)度。
掘進(jìn)工作面掘進(jìn)速度由1.6米循環(huán)改為0.8米循環(huán),減少了單位時(shí)間內(nèi)的瓦斯涌出量。
?、?、在掘進(jìn)工作面的掘進(jìn)設(shè)備方面全部淘汰煤電鉆,改為風(fēng)鉆。杜絕了因煤電鉆失爆引起的各類事故。
?、摺⑦M(jìn)一步與科研院所合作攻關(guān),著手進(jìn)行本煤層打鉆、注水、抽放工作,研究探討Ⅲ3本煤層瓦斯抽放方法,從源頭治理煤塵和瓦斯,徹底實(shí)現(xiàn)先抽后采,先抽后掘。
3、防滅火
由于我礦井煤塵自然發(fā)火期短,為做到防患于未然對(duì)采煤工作面及采面煤柱作如下措施:
?、?、購(gòu)置了高效泡沫滅火劑,用風(fēng)鉆打眼,對(duì)可疑地點(diǎn)進(jìn)行澆注。
?、?、購(gòu)置了兩臺(tái)多功能高壓泵對(duì)采空區(qū)每天進(jìn)行阻化劑噴灑,阻止了采空區(qū)浮煤氧化。
?、?、2004年底購(gòu)置兩臺(tái)二氧化碳發(fā)生器,主要對(duì)采空區(qū)灌注。一方面阻止浮煤氧化,另一方面降低采空區(qū)瓦斯?jié)舛?;有利于阻止采空區(qū)自然發(fā)火和瓦斯事故發(fā)生。
?、?、為防止進(jìn)回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷受壓形成裂隙漏風(fēng)而導(dǎo)致自然發(fā)火,我礦購(gòu)置了馬麗散加固劑,對(duì)所有片幫裂隙進(jìn)行了充填加固,減少了裂隙漏風(fēng)。
⑤、在地面建立了黃泥灌漿系統(tǒng),注漿管路緊跟回采工作面。
?、?、為加強(qiáng)氣體監(jiān)測(cè)手段,購(gòu)置了氣象色譜分析儀,由專人負(fù)責(zé)定期對(duì)井下各地點(diǎn)氣體進(jìn)行分析化驗(yàn)。
?、?、委托撫順煤研所對(duì)我礦井的煤樣進(jìn)行分析化驗(yàn),已確定我礦自燃發(fā)火的標(biāo)志性氣體。經(jīng)化驗(yàn)得出我礦的標(biāo)志性氣體為乙烯,為我礦預(yù)防自燃發(fā)火提供了可靠的科學(xué)依據(jù)。