???? (2)淺打眼,深掏槽,及時架設(shè)支架。由于在金屬網(wǎng)假頂下,且煤質(zhì)硬度系數(shù)為3.8以上,因此,按常規(guī)的炮眼深度布置為0..7m,循環(huán)進尺為0.6m,就很難提高掘進速度。在此情況下,提出了底部打眼深度為1.4m掏槽眼深度為0.9m頂眼的深度為0.7m的鉆眼方法。在放完炮后,雖然頂部煤體無冒落,但受到震動后,煤體松散,用尖釬撬掉頂煤后,即可支設(shè)第一架棚子,且空頂距在規(guī)定范圍之內(nèi),接著繼續(xù)撬掉頂煤支設(shè)第二架,由此可得出每一循環(huán)進尺為1.20m。當班大小斷面各掘進3個循環(huán)進尺可達到7.20m。
???? (3)充分利用工時,確保開切眼大小斷面的合理掘進。根據(jù)《4421(三)掘進作業(yè)規(guī)程》規(guī)定,大、小斷面的掘進間距最少要保持在10m以上,但間距亦不能過大,這樣,在大斷面打完眼后,打眼工將水(煤)電鉆移至小斷面繼續(xù)打眼。這時,一部分人在斷面放完炮后及時清砟、架棚,待大斷面架棚、維護工作完畢后,小斷面的準備工作也進行完畢,這時又可進行小斷面的放炮架棚等工作了,而大斷面?zhèn)仍僮龇排谇暗臏蕚涔ぷ?。如此循環(huán),加快了掘進速度。
???? (4)加強機電設(shè)備維護保養(yǎng),減少機械事故。根據(jù)開切眼掘進巷道的實際情況,在運輸巷鋪設(shè)了SDP-600型膠帶輸送機,在回風巷儲備了一大套SGW-40型機組,保證工作面隨時更換配件。開切眼巷道掘進至中部時,將平行運行的兩部40T溜子改為一部走向溜子,一部橫向溜子,然后再按以前掘進的方法延設(shè)40T溜子至掘進頭,這樣可以減少機械事故,保證了掘進工作的正常進行。
??? 4 安全管理方法
???? (1)在開切眼小斷面巷道及運輸巷支設(shè)了空心木垛,緩解頂板壓力。擴刷開切眼之前,先在小切眼與運輸巷道交接處支設(shè)了三個連鎖的空心木垛,防止了空頂面積過大而造成的頂板下沉;在開口20m內(nèi)空心木垛支設(shè)在開切眼的中部,間距6.0m,剩余段木垛支設(shè)在靠小斷面一側(cè)距軌道中心線1.10m,間距保持8.0m;遇有壓力較大地段,,則縮小空心木垛間距;在距回順20m時,同樣,保持空心木垛間距為6.0m,并在回風順槽與開切眼巷道交接處支設(shè)一空心木垛。
???? (2)對已架設(shè)好的金木混合支架進行了套棚和支設(shè)點柱的維護處理。4421(三)工作面開切眼,由于處在南二、南四采區(qū)邊界線側(cè),受煤柱壓力的影響,工作面支設(shè)木棚處出現(xiàn)了許多棚梁被壓斷和壓裂的現(xiàn)象。一方面,支設(shè)了點柱進行了維護,修改了許多迎山角不對的點柱,另一方面,用2.63m的金屬鋼梁配合2.80m的摩擦金屬支柱進行了套棚處理,并沿軌道中心線支設(shè)一排點柱進行維護,支設(shè)點柱全部進行了“穿鞋帶帽”。對個別由于頂板壓力和側(cè)壓較大而造成的高度和側(cè)幫寬度不夠的現(xiàn)象,進行了擴幫和起底。這一系列措施,確保了頂板壓力的相對穩(wěn)定。
???? (3)對開切眼巷道的傘檐和“滑坡煤”進行了處理,對小切眼巷道進行超前維護。在掘進開切眼巷道大、小斷面時,因頂板破碎,壓力大,造成傘檐、“滑坡煤”較多。為此,放炮前對支設(shè)的木支架先進行加固,放炮后及時進行敲幫問頂,用尖釬撬去傘檐和裂隙較大的煤塊,對“滑坡煤”進行破碎清理,然后對點柱進行維護,再進行其它工序的工作。對于小切眼巷道,在掘進迎頭前五架棚梁下支設(shè)點柱進行超前維護,確保頂板穩(wěn)定。
??? (4)加強對放炮警戒的設(shè)置,確保安全施工。因開切眼巷道分為大、小斷面的分次掘進,因此,放炮警戒也就成了安全工作的重中之重。一方面,放炮前要先檢查支架的穩(wěn)固性,對個別支架進行加固,對軟煤地帶進行淺打眼,少裝藥,放震動炮。另一方面,在距放炮地點前后各100m放置警戒,嚴禁人員進入,然后再放炮,這樣就確保了巷道的安全掘進。