茂名石化延遲焦化裝置建于1971年,原設(shè)計(jì)能力為30×104t/a,設(shè)計(jì)原料為勝利渣油。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造,裝置由原單爐雙塔流程改為雙爐四塔流程,處理能力也提高為60×104t/a。
隨著進(jìn)口含硫、高含硫原油比例的逐年增加,焦化裝置面臨的腐蝕環(huán)境不斷惡化,設(shè)備、管道故障增加,腐蝕泄漏造成的各類事故也有上升的趨勢(shì),形勢(shì)十分嚴(yán)峻。因此,解決焦化硫腐蝕問(wèn)題對(duì)裝置的影響尤為重要。
本文報(bào)道了茂名石化公司延遲焦化裝置在加工高含硫原料過(guò)程中的硫腐蝕危害、硫腐蝕原因分析,以及所采取的減少硫腐蝕的防范措施等。
1焦化裝置原料含硫量及其危害
1.1原料含硫情況
茂名石化公司近幾年加工高含硫原油數(shù)量不斷增加,且含硫量不斷升高,煉制高(含)硫原油比例超過(guò)80%,年處理量超過(guò)1×104t。
延遲焦化裝置是使減壓渣油裂解,生成輕質(zhì)油、中間餾分油和焦炭的一個(gè)重要裝置。由于該裝置是將重質(zhì)油在管式爐中加熱,采用高的流速(爐子注水或注氣)及高的熱強(qiáng)度(爐出口溫度500℃),使油品在加熱爐中短時(shí)間內(nèi)達(dá)到焦化反應(yīng)所需的溫度,然后迅速離開加熱爐,進(jìn)入焦炭塔,從而使焦化反應(yīng)不在加熱爐中進(jìn)行,而延遲到焦炭塔中進(jìn)行,而被稱為延遲焦化。
茂名分公司焦化裝置的原料以蒸餾減底渣油為主,均為高含硫渣油,2001年含硫情況見表1。
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裝置 | 原料 | 減頂 | 減一 | 減二 | 減三 | 減四 | 減五 | 減底 |
一蒸餾 | 2.04 | - | 2.01 | 2.48 | 2.50 | 2.66 | - | 3.92 |
二蒸餾 | 1.60 | - | 1.45 | 1.58 | 1.80 | 2.22 | - | 2.90 |
三蒸餾 | 2.4 | - | 2.21 | 2.54 | 2.55 | 2.90 | - | 4.55 |
四蒸餾 | 2.4 | 1.22 | 2.31 | 2.57 | 2.67 | 3.24 | 2.76 | 4.48 |