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建筑施工起重機(jī)械傷害事故分析與措施

  
評論: 更新日期:2014年01月09日
4、事故教訓(xùn)
(1)建設(shè)部、省建設(shè)廳、市建工局早有明文規(guī)定,凡從事建筑施工塔式起重機(jī)拆裝的隊伍均應(yīng)通過省級建筑主管部門的資格審查并取得起重機(jī)械拆裝證,方可進(jìn)行施工,作業(yè)人員必須經(jīng)過理論和實踐的技術(shù)培訓(xùn),取得起重機(jī)械拆裝上崗證,方可進(jìn)行塔機(jī)拆裝作業(yè)。該塔機(jī)安裝作業(yè)中嚴(yán)重違反上述規(guī)定,僅1人持證上崗,其余7人均無證作業(yè),屬于嚴(yán)重違章作業(yè)。塔機(jī)必須由具備拆裝資質(zhì)的隊伍和人員進(jìn)行拆裝。
(2)塔機(jī)是建筑施工的關(guān)鍵設(shè)備,建筑施工離不開塔機(jī)。施工企業(yè)應(yīng)按現(xiàn)代設(shè)備管理的方法,對設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、改造、更新、報廢全過程進(jìn)行管理,每個環(huán)節(jié)都不能掉以輕心。但該企業(yè)自購買塔機(jī)7年以來,找不到一點拆裝、使用、保養(yǎng)、維修資料,足以說明該企業(yè)的設(shè)備管理水平屬“事后維修”的落后模式,毫無管理可言。由建設(shè)部頒發(fā)的“建筑機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定”指出,對設(shè)備應(yīng)進(jìn)行全員、全部門、全過程、全指標(biāo)的綜合管理,對塔機(jī)而言,其使用、保養(yǎng)、維修等技術(shù)資料應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面記錄并保存;凡長期停用塔機(jī)重新使用前,應(yīng)經(jīng)全面維護(hù)保養(yǎng),才一能進(jìn)入現(xiàn)場使用。液壓系統(tǒng)故障約70%來自液壓油清潔度問題,故應(yīng)按規(guī)定清洗液壓系統(tǒng)的油箱、管道、液壓閥,并過濾液壓油,確保其清潔度。
(3)據(jù)調(diào)研,同廠家、同型號的塔機(jī)平衡臂拉桿也發(fā)現(xiàn)有縮頸現(xiàn)象,說明也曾發(fā)生過液壓系統(tǒng)失控現(xiàn)象,雖拉桿未斷裂,但已構(gòu)成重大事故隱患。經(jīng)全面檢查,對此類型塔機(jī)逐一全部招回,更換拉桿并全面保養(yǎng)液壓系統(tǒng),杜絕發(fā)生同類事故。
案例四 某大廈工程塔式起重機(jī)折臂事故
1、事故概況
1994年7月5日下午,某大廈工程使用的一臺QTZl00型塔式起重機(jī)發(fā)生起重臂臂節(jié)連接銷軸脫落導(dǎo)致折臂的重大設(shè)備事故,無人員傷亡。
2、事故經(jīng)過
1994年7月5日16:00左右,某大廈工程使用的一臺QTZl00型塔機(jī)(安裝高度29m,臂長42m)以幅度約13m起吊一捆約2.3t鋼筋時,起重臂第二節(jié)與第三節(jié)吊臂左下弦桿連接銷軸脫落,起重臂從該接頭至臂端向右下扭轉(zhuǎn)落下,臂端觸及地面后停下,導(dǎo)致起重臂、工作平臺、塔帽、液壓頂升油箱、塔頂拉桿等多處結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞,所幸無人員傷亡,經(jīng)濟(jì)損失近10萬元。
3、事故原因
(1)事故直接原因
據(jù)現(xiàn)場勘察、分析,本事故是由起重臂第二節(jié)、第三節(jié)臂接頭左側(cè)下弦桿連接銷軸軸端擋板與銷軸脫落造成的。
(2)事故間接原因
1)起重臂臂節(jié)連接銷軸脫落
起重臂臂節(jié)連接銷結(jié)構(gòu)銷軸一端先出臺階,并在錐度上鉆開口銷孔。從結(jié)構(gòu)上分析,銷軸依靠焊接在起重臂上的止擋板限制向左軸向竄動與轉(zhuǎn)動,并依靠開口銷防止向右竄動。發(fā)生事故時,該銷軸的止擋板已脫落,查閱塔機(jī)產(chǎn)品圖樣,該止擋片三面應(yīng)為連續(xù)焊,焊縫高6mm,但該處焊縫僅為點焊,不符合圖紙要求。由一于該銷軸的止擋片脫落,使銷軸發(fā)生軸向竄動并脫落。
2)制造工藝缺陷
通過對塔機(jī)起重臂工裝與制造工藝的調(diào)查、考察,該止擋片原應(yīng)在工廠內(nèi)焊接,但實際上是在現(xiàn)場起重臂拼裝后進(jìn)行配焊的,因此焊接質(zhì)量較差。在發(fā)生事故的塔機(jī)起重臂上還發(fā)現(xiàn)多處止擋板存在類似焊接缺陷??傊?,此類止擋板對塔機(jī)轉(zhuǎn)場吊臂多次安裝銷軸難度大,銷軸切削臺階不易對準(zhǔn)止擋板下口,當(dāng)銷軸稍有偏斜而沖擊擋板,造成焊縫開裂留下隱患。
3)未進(jìn)行安裝驗收
塔機(jī)在施工現(xiàn)場安裝后通過安裝驗收可檢查出存在的安全問題并加以整改。但該塔機(jī)安裝后未進(jìn)行安裝驗收,不符合GB10057—1988《塔式起重機(jī)檢驗規(guī)則》和ZBJ80012一1989《塔機(jī)起重機(jī)操作使用規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定,使設(shè)備存在的安全隱患未能發(fā)覺并予以排除。
4、事故教訓(xùn)
(1)?銷軸結(jié)構(gòu)不合理
(2)塔機(jī)安裝后,在交付使用前必須由租賃單位、安裝單位、使用單位、監(jiān)理單位組織工程技術(shù)人員按國家標(biāo)準(zhǔn)和《使用說明書》的要求共同進(jìn)行自檢驗收,做好試運轉(zhuǎn)記錄,完善各種管理資料,向有資質(zhì)的法定檢測機(jī)構(gòu)申報檢測,經(jīng)檢測合格并獲得合格證后方可投入正式使用。
(3)塔機(jī)在使用過程中,司機(jī)和有關(guān)人員應(yīng)按設(shè)備管理制度對關(guān)鍵部位進(jìn)行點檢和定檢,并作好記錄,確保設(shè)備完好,最為重要的是管理人員應(yīng)有責(zé)任心,事事要落實到實處。
案例五 某宿舍樓工程塔式起重機(jī)拆除中平衡臂傾翻事故
1、?事故概況
2002年4月18日13時30分,某宿舍樓工程塔式起重機(jī)在拆除中平衡臂失控傾翻并猛烈撞擊塔身,正在24m的塔身頂上進(jìn)行拆除作業(yè)的一名操作人員在塔身劇烈擺動中墜落地面,送醫(yī)院急救不治身亡,造成塔機(jī)塔身結(jié)構(gòu)局部報廢、一名工人死亡的事故,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)40多萬元。
2、事故經(jīng)過
2002年4月18日8時,某塔機(jī)拆裝隊開始拆除某宿舍樓工程的QT20型塔式起重機(jī)。該塔機(jī)為固定式,未配備液壓頂升裝置,不能依靠自備設(shè)備降落,但可利用安裝在塔機(jī)平衡臂后部的起升卷揚機(jī)及專用工具安裝或拆卸,拆除單位預(yù)計5人2天可完成拆除工作。至當(dāng)日13時30分,已拆除起重臂、配重,并按既定拆除程序開始拆除平衡臂。當(dāng)時有4人登上塔機(jī),在塔帽頂部與平衡臂尾部之間穿繞鋼絲繩,l人在地面操縱塔機(jī)起升卷揚機(jī)承力,在拆除平衡臂拉桿后,開動起升卷揚機(jī),試圖帶動平衡臂從水平狀態(tài)緩慢地繞根部銷軸向下轉(zhuǎn)動至垂直狀態(tài)。當(dāng)起升卷揚機(jī)帶動平衡臂向下轉(zhuǎn)動150時,平衡臂失控向下轉(zhuǎn)動并猛烈撞擊塔身,引起塔身產(chǎn)生劇烈擺動,正在24m高的塔身頂部進(jìn)行拆除作業(yè)的一名操作人員被甩出墜落,墜落過程中撞擊塔身構(gòu)件后反彈墜地,速送醫(yī)院急救不治身亡,塔身局部鋼結(jié)構(gòu)報廢,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10多萬元。
3、事故原因
(1)事故直接原因
為將塔式起重機(jī)的平衡臂從水平狀態(tài)轉(zhuǎn)動到垂直狀態(tài)并予以拆除,作業(yè)人員在塔帽頂部穿與平衡臂尾部之間穿繞鋼絲繩時,未按照《QT20A型塔式起重機(jī)使用說明書》的要求穿繞為5倍率,以通過鋼絲繩多倍率降低鋼絲繩承受的拉力,而是錯誤地穿繞為1倍率,當(dāng)起升卷揚機(jī)帶動平衡臂從水平位置繞臂根銷軸向下轉(zhuǎn)動150時,平衡臂繞臂根的自重力矩超過卷揚機(jī)卷筒的驅(qū)動力矩30%,而且越向下轉(zhuǎn)動該自重力矩越大,超出了卷揚機(jī)的驅(qū)動力矩及制動器的制動力矩,平衡臂失控快速向下轉(zhuǎn)動并猛烈撞擊在塔身上,致使塔身劇烈擺動,一名站在塔身頂部的工人碎不及防被甩出墜地身亡。
(2)事故間接原因
l)無證上崗
安裝、拆除塔式起重機(jī)的單位應(yīng)持有拆裝資質(zhì)證書,操作人員也應(yīng)持有拆裝人員上崗證。本案例中不但拆裝單位無拆裝資質(zhì)證書,而且5名拆裝人員中僅有1名持有塔機(jī)司機(jī)證,其余人員均為無證上崗。
2)無施工方案
在塔機(jī)拆裝施工前,應(yīng)根據(jù)本塔機(jī)及本工程的特點編制專項拆除方案,指定拆除工作的人員組織體系,該方案應(yīng)經(jīng)建設(shè)監(jiān)理單位、土建施工單位審批。本案例拆裝單位無施工方案,監(jiān)理與土建工單位也未要求拆裝單位提供施工方案,現(xiàn)場技術(shù)管理混亂。
3)無技術(shù)交底
在塔機(jī)開始拆除前,施工對負(fù)責(zé)人未對操作工人進(jìn)行安全技術(shù)交底,也未說明本次拆除的特點與注意事項,各名工人之間對拆除工作缺少溝通、交流與默契。
4)登高作業(yè)未帶安全帶
本案例中4名登上24米高的塔機(jī)進(jìn)行拆除作業(yè)的操作人員均未戴安全帶,缺少最基本的安全防護(hù),不能防范突發(fā)事故。
4、事故教訓(xùn)
(1)安裝、頂升、拆除塔式起重機(jī)應(yīng)由專業(yè)人員承擔(dān)
(2)應(yīng)編制專項施工方案
(3)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底
(4)應(yīng)佩帶安全防護(hù)用品
案例六 某體育館工程塔式起重機(jī)整機(jī)傾覆事故
1、事故概況
2001年3月8日晚,某體育館工程使用的QTZ60型塔式起重機(jī)在起吊混凝土料斗時發(fā)生整機(jī)傾覆事故,致使司機(jī)受傷、塔式起重機(jī)報廢、項目部臨時活動房局部被砸塌,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30余萬元。
2、事故經(jīng)過
2001年3月8日8時35分,某體育館工程中的QTZ60型塔式起重機(jī)在起吊混凝土料斗時,塔身根部朝平衡臂方向的兩根地腳螺栓斷裂,塔式起重機(jī)朝起重臂方向發(fā)生傾覆,司機(jī)未及逃生而受傷,塔式起重機(jī)大部分鋼結(jié)構(gòu)變形,運行機(jī)構(gòu)破損,整機(jī)幾乎報廢;起重臂在墜落過程中砸塌二層項目部臨時活動房局部,并插入樓下車庫中,所幸夜間值班人員不在該房間內(nèi),而原停放在車庫內(nèi)的紅旗轎車出車在外,未造成更大的傷亡與經(jīng)濟(jì)損失,但該事故是一起人為的嚴(yán)重的機(jī)械設(shè)備事故。

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