【摘要】:徐州華潤電力有限公司二期二臺320MW機組由于設計及制造原因,汽輪機效率及經濟性低下,熱耗率過高,汽輪機通流部分技術改造是提高機組效率、節(jié)能降耗最有效的手段。
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【關鍵詞】汽輪機、通流改造、本體檢修管理、經濟性??
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一.公司概述
徐州華潤電力公司位于江蘇省徐州市北郊,為江蘇省大型發(fā)電企業(yè),總裝機容量3280MW。其中一期#1、#2汽輪發(fā)電機組,汽輪機為上海汽輪機廠引進美國西屋公司技術制造,型號為N320/16.7/537/537,亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸雙缸雙排汽、單軸凝汽式汽輪機,機型為H156型;二期#3、#4汽輪發(fā)電機組,汽輪機為上海汽輪機廠引進美國西屋公司技術制造,型號為N320/16.7/537/537,亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸雙缸雙排汽、單軸凝汽式汽輪機,機型為K156型。三期#5、#6汽輪發(fā)電機組,汽輪機為上海汽輪機廠引進德國西門子公司技術制造,型號為N1000-26.25/600/600(TC4F),超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽汽輪機、凝汽式、雙背壓、八級回熱抽汽。
#1、#2機組分別于1996年9月、1997年6月投入商業(yè)運行;#3、#4機組分別于2004年6月、2004年9月投入商業(yè)運行;#5、#6機組與2010年6月同時投入商業(yè)運行。
二.項目背景
徐州華潤電力有限公司二期#3、#4機組汽輪機的設計屬于美國西屋公司70年代的設計水平,受當時設計技術、設計手段、制造加工能力和臨時改型等因素的影響,效率相對低下,汽輪機熱耗高。該型汽輪機投運十多年來在經濟性能和安全可靠性方面出現(xiàn)了不少問題,所存在的問題也是引進型汽輪機和引進優(yōu)化型汽輪機所存在的共性問題。機組在投產后汽輪機各監(jiān)視段抽汽參數(shù)相對較高,高、中壓缸效率相對較低,經濟性差,各項指標一定幅度的偏離機組設計值。機組投產運行多年來,機組的效率越來越低,煤耗越來越高。
根據(jù)華潤電力控股公司運營部《關于開展部分火電機組技術經濟指標評價活動的通知》要求,受華潤電力控股公司運營部的委托,2010年7月華潤電力(錦州)有限公司電力試驗中心熱力試驗所對徐州華潤電力有限公司鍋爐、汽輪機設備進行熱力性能測試。
試驗結果顯示:機組300MW電負荷時,#3機設計熱耗7917.60kJ/kWh;試驗熱耗為8485.44kJ/kWh,參數(shù)修正后機組熱耗為8201.47kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗比設計熱耗高283.87kJ/kWh;#4機設計熱耗7917.60kJ/kWh;試驗熱耗為8477.08kJ/kWh,參數(shù)修正后機組熱耗為8152.91kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗比設計熱耗高235.91kJ/kWh。
根據(jù)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略及對節(jié)能降耗的相關政策要求,考慮到目前機組的實際狀況,有必要對#3、#4機組的通流部分進行技術改造,以達到切實降低機組煤耗、提高機組安全穩(wěn)定性能的目的。
三.項目實施與管理過程
1.項目技術分析
根據(jù)華潤電力(錦州)有限公司電力試驗中心熱力試驗所提供的性能試驗報告,#3機在100%THA工況(298.74MW)時,實測計算得到高壓缸效率80.18%,比設計值85.11%低4.93個百分點,使熱耗增加87.57kJ/kWh;實測計算得到中壓缸效率88.06%,比設計值92.40低4.34個百分點,相應機組熱耗增加122.11kJ/kWh。高、中壓缸效率合計影響,共使熱耗增加209.69kJ/kWh。#4機在100%THA工況(303.64 MW)時,實測計算得到高壓缸效率82.44%,比設計值85.11%低2.67個百分點,使熱耗增加47.34kJ/kWh;實測計算得到中壓缸效率88.97%,比設計值92.40高3.43個百分點,使熱耗增加96.44kJ/kWh。高、中壓缸效率合計影響,共使熱耗增加151.97kJ/kWh。由此可見,汽輪機本體通流部分的影響是熱耗高于設計值的主要原因。
H156型汽輪機通流部分影響經濟性的主要原因如下:
通過以上分析,我司確定改造思路如下:
機組改造的技術特點:
2. 項目實施主要時間節(jié)點
2011年10月,委托上海汽輪機有限公司完成二期機組通流改造方案設計。
2011年11月,完成#3、#4機組通流改造技術規(guī)范書。
2012年2月,完成改造項目可研評審。
2012年4月27日,召開#3、#4機組2×320MW汽輪機通流改造項目第一次聯(lián)絡會,確定改造供貨周期。
2012年8月18日,召開#3、#4機組2×320MW汽輪機通流改造項目第二次聯(lián)絡會,對每一個設備制造、加工時間節(jié)點進行疏理,確定供貨及到廠時間。
2012年9月27日,#3機組302A級檢修開始,#3機組通流改造隨即展開。
2012年10月15日,#4機組402A級檢修開始,#4機組通流改造隨即展開。
2012年11月25日,#3機302A檢修結束開始整套啟動。
2012年12月31日,#4機402A檢修結束開始整套啟動。
3. 項目實施管理過程
?? 1)、制造廠設備摧交
為了確保本次通流改造的效果,本次通流改造工程采用EPC全包的方式,包括設備制造、設備安裝隊伍的選擇等統(tǒng)一由上海汽輪機廠實施,并得到我司的認可。
由于上海汽輪機廠在2012年下半年改造機組達10多臺,上海汽輪機反饋的我司二臺機組供貨時間滿足不了現(xiàn)場改造工期,只能保證一臺,#4機供貨時間推到年底。為此我司派專業(yè)人員去上海汽輪機廠進行設備的監(jiān)造、摧貨、協(xié)調。緊盯設備,積極與上汽廠有關領導、車間進行溝通,對設備的鑄造、毛壞、加工環(huán)節(jié)進行全過程的跟蹤,確保設備不被其它廠挪用。緊盯每個設備的每道工序所要加工完成時間,再到下一道工序的開工中間環(huán)節(jié)協(xié)調,盡量做到無縫連接。通過不懈的努力,使#3機設備在12年10月22號到現(xiàn)場,#4機設備在12年12月3號到現(xiàn)場。
2)、現(xiàn)場項目管理
⑴、檢修前期準備工作:
本次#3機通流改造計劃時間:#3機停機時間為12年9月27號,整套啟動時間為11月25號。#4機停機時間為12年10月15號,整套啟動時間為12月20號。本次檢修有近40天時間為大修重疊期。
?? 在本次大修前通過對設備的運行情況,全面對二臺機組的本體設備進行評估,結合二臺機組修前的性能試驗,了解設備熱耗大的原因,有針對性的對設備進行排查,掌握了設備最基本情況,為設備大修項目的確定打下了基礎。同時在停機前完成了各種方案的編制、審批、立項、合同簽訂,物料報計劃、摧交到現(xiàn)場等工作。
在大修過程中進行對標管理。編制了設備檢修管理手冊,明確大修的質量、安全、工期、費用控制、安全文明管理目標,存立了大修指揮部,下設工程質量管理組、安全文明監(jiān)察組、設備調試試運組、物資供應組、后勤保障組、宣傳報道組等,按照各自分工做好各項工作。制定了檢修調度會、安全例會、設備分步試驗試轉控制程序、設備整體試驗試轉控制程序、檢修質量控制程序、試運及修后階段質量控制程序、設備冷態(tài)驗收、設備熱態(tài)驗收等各項制度及質量控制程序。并設立了檢修整改通知單、重大缺陷通知單、異常不符合項報告單、設備檢修/試運質量檢查不合格通知單、試轉/試驗申請單、讓步接受單、停工通知單、消缺回執(zhí)單、緊急物資需求申請單等,讓每一步檢修安全、文明、質量得到有效控制。
?? 同時還編制了設備檢修文件包、作業(yè)指導書。檢修技術措施、檢修安全措施、質量保證措施等技術文件。編制了網絡進度施工節(jié)點圖、施工現(xiàn)場定置圖,有效的對大修現(xiàn)場進行控制。
與本次改造的檢修隊伍山東電建二公司相關人員進行了交流,就施工人員進廠時間、檢修現(xiàn)場場地的布置、圍欄、標語、宣傳及檢修畫板、檢修專用工器具等情況進行了溝通。在第二次設計聯(lián)絡會期間,與山東電建二公司領導再次進行疏理。得到了統(tǒng)一認識。
⑵、檢修期間項目管理
Ⅰ、大修隊伍的入廠管理:
檢修隊伍進入生產現(xiàn)場需辦理進入施工現(xiàn)場工作證明(合同)、安規(guī)考試成績、承包工程施工人員入廠登記表,出入證、特殊工種登記表及特殊工作證復印件、簽署安全協(xié)議書、交納安全風險抵壓金、工作負責人申請單、提供組織安全技術措施、技術部安全交底、特殊車輛進廠登記表、檢修設備開工令等相關手續(xù),才能進入施工檢修現(xiàn)場。
Ⅱ、本體大修現(xiàn)場布置:
大修現(xiàn)場布置完全按照檢修現(xiàn)場設備定置擺放圖來布置,對于12.6米地面布置采用底層彩條布、中間細木工板、上層橡膠板來布置,整個平臺不得露出平臺大理石。汽機平臺圍欄采用鋁合金或金屬管可拆卸式圍欄,固定間距設置宣傳欄。整個汽機平臺設一個大圍欄留兩個通道,進入汽缸區(qū)域再設置一個小圍欄,只留一個通道,并配備人員專門對進出汽缸區(qū)域內人員進行登記。所有進入汽缸區(qū)域人員佩帶上缸證,無證者一律不得進入檢修區(qū)域。在平臺上設置大修項目介紹、安全、質量目標、檢修工藝、檢修工期等,另設立大修情況動態(tài)看板,包括每天工作內容、三天滾動計劃,出現(xiàn)問題,需協(xié)調內容、違章內容及圖片,另附各單位相關人員簽到表、張貼大型設備起吊檢修等各種方案,要做到人人到現(xiàn)場,關注現(xiàn)場。在汽機房行車上及汽機房A排柱、B排柱設立宣傳標語。人員統(tǒng)一著裝。
Ⅲ、本體大修項目過程管理
在各種入廠手續(xù)辦完后,汽機專業(yè)召集所有檢修人員進行現(xiàn)場安全技術交底,明確安全注意事項,逐項解釋規(guī)章制度,使每個作業(yè)人員都能充分明晰。
①工期管理:由于本次檢修工期每臺機只有55天,而汽輪機廠設備制造完工到廠時間當時第一臺機排定在10月27號,對后期安裝時間比較緊,而且有部分加工尺寸需開缸后才能測量,所以在檢修開工初期與檢修負責人多次溝通,決定分二班倒進行汽缸的解體工作,但要求對汽缸解體過程中原始數(shù)據(jù)均需測量,為分析汽輪機汽耗高提供依據(jù)。專業(yè)管理人員以檢修人員作息時間同步,也實行二班倒,根據(jù)檢修文件包及作業(yè)指導書對現(xiàn)場測量原始數(shù)據(jù)進行確認并當場簽字。從9月27號停機至10月7號已全部解體完成,為汽輪機廠現(xiàn)場測量及后繼加工創(chuàng)造了條件。并及時召開汽輪機本體解體分析會,分析熱耗高的原因,并確定下一步設備安裝需重點關注的內容。
在解體工作完成后到上汽廠設備到現(xiàn)場大概需要半個月時間,在這個等待期間,要求檢修人員對留存的設備進行清理打磨,做到設備要見本色,同時對低壓缸設備進行全面檢查,配合低壓缸隔板轉子進行噴凡,測量汽缸隔板中分面間隙,轉子揚度測量,粗調汽封間隙,發(fā)電機抽轉子等一系列工作,力爭在高壓缸設備到來之前盡可能多的完成一些工作,同時#4機也于10月15號停機,及時安排人員對#4機組進行解體檢修工作。
從設備回到現(xiàn)場到汽輪機靜態(tài)調試只有不到一個月時間,加上去除油循環(huán)、發(fā)電機氣密封性試驗、調速系統(tǒng)靜態(tài)試驗等時間,實際回裝時間要控制在不到20天時間,所以在設備回來之前,已經對設備回裝工期進行了排定,甚至細化到某一道工序,人員還是實行對班倒,專業(yè)人員跟隨檢修人員同時上下班,隨時跟蹤隨時驗收。12年10月23號(比預期提早了4天),#3機設備陸續(xù)到達現(xiàn)場,在設備回裝過程中,發(fā)現(xiàn)高壓內缸放不下(高壓外缸插管套變型),上汽廠來人處理又影響工期四天,為此對檢修工期又重新進行了排定,制定當天的工作量,并制定三天的滾動計劃,每天下午5點開碰頭會,疏理當天完成工作量與計劃是否有差別,分析原因,如何跟上計劃,并在平臺上宣傳畫板張貼,大家來監(jiān)督執(zhí)行。所有的驗收項目隨叫隨到,在安裝過程中碰到問題現(xiàn)場協(xié)調、現(xiàn)場解決。經過大家齊心協(xié)力,在11月15號左右完成了汽缸的扣蓋工作。滿足了11月25號整套啟動的條件。#4機高壓內缸到廠時間為12月3號到現(xiàn)場,也確保了年內雙機改造投產的目標。
②質量管理:汽輪機本體大修總體分為三個階段,即為設備解體階段、檢查消缺階段、設備復裝階段,所以要遵循如下原則:解體階段為設備解體越快越好,主要是為了盡早發(fā)現(xiàn)問題,以確定大修進程中的工作不確定性,獲得工作的主動性;大修檢查消缺階段是越細越好,多發(fā)現(xiàn)問題,如果缺陷不被發(fā)現(xiàn),有可能回裝后還得重新解體,造成工作被動;在設備回裝階段質量比任何時候都要重視,特別是汽輪機本體顯得更加重要,一旦有問題將不可能有多少時間給你重新開缸檢查,所以對汽輪機檢修一定要確保對質量的全過程控制。
在本次檢修中,嚴格執(zhí)行大修管理制度,認真執(zhí)行大修文件包,抓好全過程質量管理,在檢修中發(fā)現(xiàn)檢修隊伍嚴重違反質量管理規(guī)定,及時填寫停工通知單,并填寫重大缺陷通知單,進行整改,在整改合格并簽字確認后才可進行復工。并對重大缺陷通知單進行閉環(huán)。對檢修文件包中所有W點、H點均要有驗收人員的簽字,特別是H停工待檢點,必須驗收人員到場驗收后才能進入下一道工序。對在檢修中出現(xiàn)問題要及時填寫不符合項申請單,由專業(yè)進行鑒定、確定處理方案、報相關領導批準,處理完畢再鑒定、驗收、簽證,形成閉環(huán),比較大的設備不符合項要及時通知領導并召開專業(yè)會,確定處理意見。對有些不合格項整改難度大、費用高、或周期長,滿足不了本次大修要求,而又不影響安全、經濟的情況下辦理讓步接受單,但作為遺留問題記錄在案。在試驗/試轉過程中出現(xiàn)問題要填寫設備檢修/試運質量檢查不合格通知單,通知單由項目負責人簽收,待處理完后由專業(yè)人員會同運行人員、檢修負責人共同確認,通知單交由運行人員保管。在出現(xiàn)一般缺陷時,由運行人員填寫缺陷單,交由檢修負責人,一聯(lián)留在運行人員處,根據(jù)情況再開工單進行消缺,消完經相關人員驗收后,檢修人員持消缺回執(zhí)單回運行人員處消除,形成閉環(huán)。
在汽輪發(fā)電機組的檢修中,對影響汽耗率高的各種間隙進行全過程重點關注,特別是汽輪機徑向間隙要求十分嚴格,布萊登汽封控制在0.35mm至0.40mm之間,封窩式汽封控制在0.55mm至0.65mm之間,其它間隙由上汽廠加工時確定,但在安裝時不得用修理汽封齒(為固定鑲嵌式)來滿足間隙要求。為了消除汽封間隙及轉子中心在半實缸與全實缸的誤差,前后經過了三次全實缸,根據(jù)中心及汽封間隙情況進行調整,來滿足上述要求。同時結合之前軸瓦溫度、振動情況及同類型機組檢修經驗,中低對輪中心差可放到0.26mm至0.28mm之間,下開口可放到0.15mm至0.17mm之間,可有效降低#2軸承溫度,及#1瓦的振動。
檢修質量控制工作以文件包為載體來進行實施,所以對于檢修文件包的管理顯得尤為重要;要求檢修單位負責人要把文件包必須隨身帶,隨時接受業(yè)主的檢查,對每道工序都要進行驗收并簽字確認,在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時進行考核,同時要求檢修方要建立完善內部質量管理體系,嚴格執(zhí)行三級驗收制度,確保檢修質量,積極配合業(yè)方主人員對大修質量控制點進行見證、簽證,接受業(yè)主方參與質量驗收。
③安全文明管理:本次本體檢修高度重視安全文明及設備管理,除現(xiàn)場12.6米統(tǒng)一布置外,對解體的設備完全按照設備定置管理來擺放,要求設備擺放整齊,檢修單位及部門嚴格執(zhí)行各項有關規(guī)定,規(guī)范定置管理和檢修工藝標準,抓好安全、技術措施的落實與文明檢修工作,強化責任意識,全力打造大修管理標桿工程。大修安全聯(lián)合督察組加大檢修現(xiàn)場違章現(xiàn)象的糾查和考核力度,堅持把每天的違章現(xiàn)象在大修協(xié)調會上曝光。各級檢查驗收人員深入現(xiàn)場,嚴把檢修初期的設備解體檢查關,使設備檢修的全過程處于受控狀態(tài),確保了大修工作安全高效地順利進行。?以檢修安全、質量全過程精細化管理為主線,突出檢修“對標”管理,抓好汽機平臺“最佳示范工作區(qū)、示范作業(yè)區(qū)、星級作業(yè)面”的創(chuàng)建活動,全面提升員工素質和檢修精細化管理水平,確保大修安全、質量、進度、文明等目標的實現(xiàn)。
對于重大設備起吊:如高壓缸開缸,轉子起吊、發(fā)電機抽轉子等重大工作開始前開專題會進行技術安全措施的討論,并設立項目組織機構;明確完善施工組織措施、工器具準備檢查、工藝措施、安全措施、技術措施、質量驗收等;并列表羅列準備措施檢查表格驗收人簽字表格,行車檢查簽字驗收表格,在起吊開始前相關領導及負責人簽到表,所有參加人員進行安全技術交底。人員嚴格分工,明確各自的工作責任,統(tǒng)一指揮,嚴格按起吊方案進行,確保大型設備的起吊安全。
汽機平臺是每一次檢修的窗口,文明檢修做得好不好只要看汽機平臺是否達到文明的標準,所以業(yè)主方對汽機平臺的整潔也是作為對檢修隊伍評價好壞的依據(jù)。為此要求檢修隊伍安排1-2個人負責平臺的衛(wèi)生工作;對設備的擺放不得歪斜,要整齊,有層次,從整體看要有條例性,要求每天下午5點對汽機平臺進行一次整理。進入汽缸或發(fā)電機工作人員要統(tǒng)一著連體工作服,佩帶上缸證,進出工具要進行登記,工具出去要銷帳,所有抽汽口、進汽口要用棉被封堵,確保無雜物落入,業(yè)主方要無定期對登記薄進行檢查,嚴格把控好汽機檢修現(xiàn)場。
四. 結束語
?? 項目管理在電廠大修管理中應用是成功和有效的,在整個汽機本體通流改造過程中,安全、進度、質量、現(xiàn)場文明都得到有效控制.在三個多月的改造施工中,無人身、設備事故,機組整套啟動一次成功,機組的各項指標得到了很大的提升,運行指標極大部分達到優(yōu)良,為機組通流改造的全過程控制,特別是當工期、安全與質量矛盾時,怎樣建立有效的動態(tài)聯(lián)系機制、如何保證大修各項任務有序進行、提高大修安全管理水平積累了經驗,對以后機組大修具有非常好的指導意義!