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物化一生化法處理香料廢水

  
評(píng)論: 更新日期:2011年11月08日

        單一的化學(xué)氧化法處理合成香料存在出水不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、運(yùn)行費(fèi)用高等問(wèn)題,目前基本上還處于實(shí)驗(yàn)室研究階段。而生化處理是利用微生物的代謝作用分解中有機(jī)物的處理方法,盡管香料有機(jī)物濃度高,可生化性差,含有大量有毒有害物質(zhì),但可以通過(guò)混凝、氣浮、內(nèi)電解等物化法與厭氧、兼氧、好氧等生化工藝的優(yōu)化組合,高效、經(jīng)濟(jì)、地處理香料廢水。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外針對(duì)合成香料廢水的水質(zhì)特點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一系列行之有效的物化一生化組合工藝,有的還在實(shí)際工程中得到了應(yīng)用。取得了良好的治理效果鄭一新等采用混凝氣浮一水解酸化—SBR工藝處理合成香料廢水,進(jìn)水COD平均為15000mg/L,BOD平均為7500mg/L,其中高濃度有機(jī)廢水30m3/d,廢水120m3/d,pH在5—6。廢水先經(jīng)過(guò)DAF(溶氣氣浮)進(jìn)行混凝氣浮去除油類及部分有機(jī)物,藥劑選用聚合硫酸鋁鐵和助凝劑,之后進(jìn)入水解池和SBR反應(yīng)池進(jìn)行生化處理.出水經(jīng)高效過(guò)濾處理后達(dá)標(biāo)排放。廢水在水解池停留時(shí)間為16h,溫度在l5—25℃,COD污泥負(fù)荷為2.14kg/(kg·d),SBR池BOD污泥負(fù)荷為0.25kg/(kg·d),COD總?cè)コ蕿?9%。實(shí)際運(yùn)行時(shí)盡管進(jìn)水水質(zhì)變化較大,但由于混凝氣浮效果較好,減緩了對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊,出水較為穩(wěn)定,其中99%達(dá)到了國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)1。黃益宏等進(jìn)行了氣浮一水解一SBR工藝處理高濃度香料廢水的試驗(yàn)研究,氣浮后出水COD為17701mg/L,水解池HRT為2d,SBR曝氣時(shí)間10h,控制COD污泥負(fù)荷≤0.08kg/(kg·d),出水COD可以小于70mg/L。另外還發(fā)現(xiàn)添加污水對(duì)水解處理效果有很大的改善,COD去除率大幅度提高,最高可達(dá)51%左右。
        牛櫻等進(jìn)行了兼氧一好氧處理香料廢水的實(shí)驗(yàn)研究,原水COD為9000—20000mg/L。試驗(yàn)中兼氧反應(yīng)器采用上流式兼氧濾池,內(nèi)掛盾式纖維填料,控制水力停留時(shí)間48h,COD容積負(fù)荷0.75kg/(m·d)。二級(jí)好氧工藝采用氧化溝與生物接觸氧化池相結(jié)合的工藝。通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),香料廢水中有機(jī)物得到了有效的降解,出水COD為150mg/L,BOD為25mg/L,色度為64倍.去除率分別達(dá)到97%、99.2%和99.7%,水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家規(guī)定化工廢水排放的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。另外發(fā)現(xiàn)兼氧條件下色度的去除率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于好氧條件下的色度去除率.香料廢水通過(guò)兼氧反應(yīng)器后,色度的去除率可達(dá)96%以上。
        杭州某香料香精有限主要產(chǎn)品為甲酮、CAC(乙酸柏木酯)、MMK等香料原料,產(chǎn)生廢水主要來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程.有堿性廢水、中性廢水和酸性廢水。該處理此廢水的工藝要點(diǎn):一級(jí)氣浮去除廢水中大部分油脂。調(diào)節(jié)/中和池設(shè)置pH在線控制儀表,根據(jù)進(jìn)水pH值自動(dòng)控制酸堿溶液的投加,以確保出水pH控制在6—9。通過(guò)二級(jí)氣浮,大大降低進(jìn)入SBR池的油脂數(shù)量。利用SBR池內(nèi)微生物降解廢水中的有機(jī)物(池內(nèi)需投加磷酸鹽)。三級(jí)氣浮+炭濾作為深度處理,進(jìn)一步降低廢水中的懸浮物和難降解有機(jī)物,確保出水水質(zhì)。進(jìn)水COD為6100mg/L,出水COD降低到小于100mg/L,達(dá)到國(guó)標(biāo)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
        重慶某生產(chǎn)洋茉莉醛的香料的香料廢水COD平均高達(dá)40000ms/L,且含有大量油類物質(zhì)。如香樟油等,常規(guī)方法很難處理。鐵屑內(nèi)電解是一種能有效地預(yù)處理難降解有機(jī)物的新方法,在印染廢水、石油化工廢水、制藥廢水、焦化廢水等處理中得到了較為廣泛地應(yīng)用。用鐵屑內(nèi)電解預(yù)處理難降解有機(jī)物的主要機(jī)理有以下幾個(gè)方面:(1)還原有機(jī)物,從而降低有機(jī)物的毒性并提高其降解性。為進(jìn)一步處理創(chuàng)造條件。(2)絮凝作用,反應(yīng)生成的Fe(OH)絮體,有較強(qiáng)的吸附及絮凝作用,能除去廢水中的油類、有機(jī)物膠體、懸浮物等。該公司長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)踐表明鐵屑內(nèi)電解的COD去除率可達(dá)到30%~40%。隨后香料廢水通過(guò)隔油沉淀和混凝氣浮可以去除絕大部分油類和部分有機(jī)物,再經(jīng)過(guò)UASB—SBR生化工藝,最終出水COD可降低至150mg/L。
 

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