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SCR平板式脫硝催化劑性能分析及運(yùn)行管理

作者:朱文韜等  
評(píng)論: 更新日期:2020年09月09日

通過對(duì)燃煤機(jī)組SCR平板式脫硝催化劑的性能進(jìn)行分析,跟蹤催化劑實(shí)際運(yùn)行性能,實(shí)時(shí)掌握催化劑的實(shí)際運(yùn)行效果,并分析出影響催化劑性能下降的因素,從而有針對(duì)性的制定催化劑加裝或更換方案,在保證脫硝設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)最大化發(fā)揮催化劑的實(shí)際運(yùn)行壽命。

燃煤機(jī)組煙氣脫硝廣泛采用選擇性催化劑還原(SCR)工藝,脫硝催化劑是SCR工藝的核心,催化劑的性能直接關(guān)系到機(jī)組的整體脫硝效果,催化劑壽命長(zhǎng)短(化學(xué)壽命、機(jī)械壽命)關(guān)乎燃煤電廠脫硝裝置的經(jīng)濟(jì)性。

新鮮催化劑性能檢測(cè)與評(píng)價(jià),可有效評(píng)判催化劑的性能,對(duì)入廠前催化劑性能起到把關(guān)作用;在役催化劑性能檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)對(duì)催化劑性能的跟蹤,以便及時(shí)根據(jù)脫硝裝置催化劑運(yùn)行情況制定合適的催化劑管理方案。

本文以某燃煤機(jī)組脫硝裝置新鮮板式催化劑及運(yùn)行3年的在役催化劑為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行表觀、理化特性(微觀比表面積、XRF、ICP等)、工藝特性檢測(cè),分析催化劑性能下降原因,有針對(duì)性的制定適合的催化劑管理方案,在保證脫硝設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)最大化發(fā)揮催化劑的實(shí)際運(yùn)行壽命。

1 催化劑檢測(cè)

1.1項(xiàng)目概況

該燃煤機(jī)組容量300MW,采用SCR煙氣脫硝裝置,一爐雙反應(yīng)器布置,反應(yīng)器內(nèi)催化劑采用“3+1”模式布置,初裝2.5層平板式催化劑,催化劑體積總量為510m3,初裝催化劑已運(yùn)行超3年時(shí)間,脫硝裝置入口設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

表 1 脫硝裝置入口設(shè)計(jì)參數(shù)

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1.2催化劑樣品外觀情況

新鮮催化劑表面平整無(wú)裂紋,存在較多凸起的化學(xué)斑塊;運(yùn)行3年后的在役催化劑外觀基本完整,部分催化劑樣品迎風(fēng)面稍有磨損,表面有少量化學(xué)物質(zhì)脫落。催化劑外觀情況見圖1和圖2。

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圖 1 新鮮催化劑樣品外觀

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圖 2 運(yùn)行中催化劑樣品外觀

2 催化劑活性測(cè)試及性能分析

2.1催化劑活性測(cè)試

催化劑活性測(cè)試儀器為自制中型催化劑活性測(cè)試裝置,主要組成部分為:氣瓶組、氣體混合加熱器、模擬反應(yīng)器和煙氣分析系統(tǒng)(儀器示意如圖3)。

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圖 3 工藝特性檢測(cè)系統(tǒng)

將催化劑樣品A層、B層、C層切割為寬度約42mm,長(zhǎng)度約為630mm試片35片,按照節(jié)距為7.0mm組合為A層+B層+C層3層催化劑測(cè)試試樣(上、中層各為2個(gè)模塊,下層為1個(gè)模塊)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),測(cè)試工況及實(shí)驗(yàn)結(jié)果分別見表2和表3。

從檢測(cè)結(jié)果可知,在設(shè)計(jì)煙氣條件下,當(dāng)運(yùn)行中3層組合催化劑脫硝效率達(dá)到89.2%時(shí),K/K0值為0.72,催化劑活性有一定程度的衰減。

2.2催化劑性能分析

本文從主要化學(xué)成分、微量元素、掃描電鏡和微觀比表面積4個(gè)參數(shù)角度對(duì)催化劑活性下降原因進(jìn)行分析。

表 2 測(cè)試工況

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表 3 工藝特性檢測(cè)結(jié)果比較

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2.2.1主要化學(xué)成分

目前燃煤電廠廣泛使用的平板式催化劑主要為V2O5-MoO3/TiO2催化劑,高比表面積的銳鈦型TiO2為脫硝催化劑的載體,V是催化劑中的主要活性物質(zhì),MoO3能給催化劑表面提供熱穩(wěn)定的酸性位。

本次實(shí)驗(yàn)采用X射線熒光光譜儀(ZSXPrimusIIX理學(xué)),根據(jù)GB/T31590—2015熔融法檢測(cè),前后兩次檢測(cè)對(duì)比見圖4。

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圖 4 主要化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果比較

由圖4可知,運(yùn)行中3層催化劑樣品的V2O5、MoO3、TiO2組分含量較新鮮催化劑均有一定程度的降低,SiO2組分含量較新鮮催化劑有所升高。經(jīng)大量研究表明,催化劑不斷經(jīng)高溫?zé)煔鉀_刷后會(huì)造成活性組分損失(活性位減少、磨損引起的活性組分減少)及微觀孔道的阻塞等。

此催化劑樣品灼燒減量較高,主要化學(xué)成分中有23%左右的成分被灼燒掉,經(jīng)核實(shí),主要化學(xué)成分中SO3約占13%。SO3會(huì)與煙氣中的CaO、NH3等發(fā)生反應(yīng),生成CaSO4、(NH4)2SO4和NH4HSO4等物質(zhì),黏附在催化劑表面或孔道中,使NH3難以擴(kuò)散到催化劑表面,致使脫硝效率下降。

2.2.2掃描電鏡

實(shí)驗(yàn)采用日本Hitachi公司的S-4800型掃描電子顯微鏡(SEM),測(cè)試條件為:催化劑粉末樣,真空下鍍鉑,工作電壓25kV、電流1x10-11A。掃描電鏡圖見圖4。3層運(yùn)行中催化劑樣品顆粒均出現(xiàn)輕微的團(tuán)聚現(xiàn)象,但沒有出現(xiàn)明顯的燒結(jié)。

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圖 5 掃描電鏡圖

2.2.3微量元素

采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測(cè)量催化劑樣品微量元素,檢測(cè)結(jié)果見表4。

表 4 微量元素檢測(cè)結(jié)果比較

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B層、C層的K、Na含量相對(duì)于新鮮催化劑有較大程度的升高,3層催化劑的Ca、Fe含量相對(duì)于新鮮催化劑均有較大程度的升高,且均檢測(cè)出As。煙氣中的堿金屬、堿土金屬、Fe、As等既會(huì)堵塞催化劑微觀孔道,又可與活性組分V2O5的活性酸性位結(jié)合,減少催化劑上有效活性位數(shù)量,使得催化劑表面NH3吸附量減少,從而導(dǎo)致對(duì)催化劑活性成分的破壞,致使釩系SCR脫硝催化劑中毒。

2.2.4微觀比表面積

采用氣體吸附BET法測(cè)定催化劑微觀比表面積,檢測(cè)結(jié)果見表5。

表 5 比表面積檢測(cè)結(jié)果比較

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A層、B層、C層樣品比表面積相對(duì)于新鮮催化劑均有較大程度的下降(分別為64.74%、58.09%、60.55%),催化劑的微觀反應(yīng)孔道受到了一定程度的堵塞。有研究表明,飛灰中的部分金屬氧化物會(huì)與煙氣中的CO2/SO2反應(yīng),轉(zhuǎn)化成碳酸鹽、硫酸鹽的細(xì)小顆粒,部分細(xì)小顆粒滲入催化劑內(nèi)部,堵塞部分小孔,孔道堵塞和高溫?zé)Y(jié)也會(huì)使孔道變形和堵塞,導(dǎo)致比表面積減小,比表面積減小會(huì)降低催化劑對(duì)NH3的吸附能力。

3 催化劑運(yùn)行管理

本燃煤機(jī)組目前初裝2.5層催化劑,催化劑總體積量為510m3。在鍋爐正常負(fù)荷范圍內(nèi),設(shè)計(jì)條件下SCR入口NOx濃度為900mg/m3,在脫硝裝置在附加層催化劑投運(yùn)前,脫硝效率≥89%,且NOx排放濃度≤100mg/m3。

通過對(duì)新鮮催化劑和運(yùn)行3年后催化劑工藝特性的檢測(cè)分析,目前運(yùn)行中催化劑的氨逃逸遠(yuǎn)超過3μL/L,活性比值K/K0為0.72,催化劑活性大幅下降,不能滿足脫硝性能要求。為保證脫硝系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)排放和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,需對(duì)催化劑進(jìn)行加裝或更換。

考慮到該燃煤機(jī)組后期會(huì)進(jìn)行超低排放改造,僅通過加裝或更換催化劑不能實(shí)現(xiàn)脫硝反應(yīng)器入口NOx由900mg/m3到出口NOx50mg/m3的目標(biāo),故假定本次催化劑管理方案在超低排放改造時(shí)實(shí)施,通過在脫硝反應(yīng)器前進(jìn)行SNCR或低氮燃燒改造將脫硝反應(yīng)器入口NOx由900mg/m3降至650mg/m3,再經(jīng)SCR脫硝裝置實(shí)現(xiàn)出口NOx濃度≤50mg/m3的目標(biāo)。

催化劑加裝方案如下:方案一:按照超低排放要求加裝1層(備用層),在此基礎(chǔ)上核算整體化學(xué)壽命。方案二:按照超低排放要求加裝1.5層(1層備用層+0.5層第三層),在此基礎(chǔ)上核算整體化學(xué)壽命。方案三:保證整體化學(xué)壽命24000h,計(jì)算催化劑加裝體積量。方案四:按照初裝催化劑體積量的50%進(jìn)行加裝,在此基礎(chǔ)上核算整體化學(xué)壽命。

催化劑加裝體積量見表6。

以上4種方案從當(dāng)前要求的性能保證角度考慮均可行。若采用方案三和方案四,催化劑化學(xué)壽命期

表 6 催化劑運(yùn)行管理方案

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過后每次更換的催化劑體積量若差異較大,每更換一次催化劑就需校核催化劑荷載并調(diào)整吹灰器高度,存在管理上的不便;而采用方案一和方案二,催化劑化學(xué)壽命期后每次更換催化劑的規(guī)格一致,從長(zhǎng)期催化劑更換角度考慮可實(shí)現(xiàn)“3+1”輪換模式,催化劑更換操作及管理方便??紤]到本項(xiàng)目原催化劑運(yùn)行實(shí)際情況,綜合考慮經(jīng)濟(jì)性和催化劑利用最大化,本文推薦采用方案二。

4 結(jié) 論

通過對(duì)該燃煤機(jī)組初裝催化劑前后兩次檢測(cè)結(jié)果對(duì)比分析,催化劑整體已不能滿足性能考核要求,氨逃逸7.6μL/L,遠(yuǎn)超氨逃逸<3μL/L的要求,催化劑活性大幅下降。造成本燃煤機(jī)組催化劑活性下降的原因并非因高溫?zé)Y(jié)導(dǎo)致的失活,而是以下兩方面:

1)因煙氣中的堿金屬、堿土金屬、Fe、As等堵塞催化劑微觀孔道,且與活性組分V2O5的活性酸性位結(jié)合,減少催化劑上有效活性位數(shù)量,使得催化劑表面NH3吸附量減少。

2)飛灰中成分堵塞催化劑微觀孔道,導(dǎo)致微觀比表面積減小。

因該燃煤機(jī)組脫硝催化劑活性大幅下降,脫硝效率、氨逃逸和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率已無(wú)法滿足性能考核要求,須及時(shí)對(duì)脫硝催化劑進(jìn)行加裝或更換。

考慮到后續(xù)該機(jī)組會(huì)進(jìn)行超低排放改造(實(shí)現(xiàn)入口NOx900mg/m3到出口NOx50mg/m3的目標(biāo)),建議在超低排放改造過程中考慮SNCR/低氮燃燒+SCR模式進(jìn)行脫硝,先將脫硝反應(yīng)器入口NOx由900mg/m3降至650mg/m3),再對(duì)脫硝反應(yīng)器內(nèi)催化劑進(jìn)行加裝從而實(shí)現(xiàn)出口NOx≤50mg/m3(加裝方案推薦方案二),同時(shí)為最大程度的利用脫硝裝置,須及時(shí)優(yōu)量化調(diào)整煙氣流程、溫度場(chǎng)和濃度場(chǎng),嚴(yán)格控制氨逃逸量,并加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)和入爐煤質(zhì)的監(jiān)控。

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