??????? 一、袋式除塵行業(yè)發(fā)展動態(tài)
??????? 1、2001年袋式除塵器幾家骨干企業(yè)生產(chǎn)、銷售形勢都比較好,有數(shù)家企業(yè)年總產(chǎn)值邁過了億元大關(guān),達到歷史上最好水平。出口國外,甚至出口到發(fā)達國家的產(chǎn)品也有較大的增長。這說明我國生產(chǎn)袋式除塵器的骨干企業(yè)的技術(shù)水平及裝備設(shè)施和產(chǎn)品質(zhì)量都已達到國際上的先進水平。但我國袋式除塵器產(chǎn)品價格只有發(fā)達國家同類產(chǎn)品的1/3~1/10,按國外企業(yè)產(chǎn)品價格的同比算法,這些企業(yè)的年產(chǎn)值應(yīng)該是數(shù)億元或達10億元。
??????? 2、袋式除塵器有望開拓我國電力市場。內(nèi)蒙呼和浩特?zé)犭姀S使用的煤炭中SO2含量較低,煙氣中粉塵比電阻上升,這使電除塵器的應(yīng)用變得困難和不經(jīng)濟,因此在兩臺二十萬發(fā)電機組鍋爐尾部采用袋式除塵器除塵??偘鼏挝皇菄译娏灸暇╇娏Νh(huán)保研究所,設(shè)備制造是平頂山電收塵器廠,2001年年底全部安裝完畢。這個項目的成功將在我國電力系統(tǒng)引起巨大的反響,為我國袋式除塵器開拓我國電力市場起到示范作用,為我國袋式除塵行業(yè)的發(fā)展起到極大的推動作用。
??????? 3、在總量控制粉塵、煙塵排放的形勢下,袋式除塵器將成為合理和最佳的選擇。國家修訂了“大氣污染防治法”,排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,對煙氣中二氧化硫的控制使粉塵比電阻上升,這些使電除塵器的應(yīng)用顯得困難和不經(jīng)濟。而袋式除塵器的最大優(yōu)點是除塵效率高,而且不受粉塵比電阻變化的影響。比如寶鋼把袋式除塵器的內(nèi)控排放標(biāo)準(zhǔn)定為35mg/m3,首鋼最近定為30mg/m3,這已經(jīng)達到了歐洲和美國的排放標(biāo)準(zhǔn)。電除塵器很難達到這個要求,而國產(chǎn)的袋式除塵器卻能比較輕松的達到。并且在一些鋼廠和水泥廠已將一些電除塵器改造為袋式除塵器,改造后粉塵排放濃度降低,運行費用、維修工作量都低于電除塵器。由于環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,大量電除塵器會逐漸改造為袋式除式器,這與國外的發(fā)展趨勢是一致的。
??????? 4、新型的服務(wù)和管理模式可以長期穩(wěn)定保證袋式除塵器的正常運轉(zhuǎn)和提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。目前我國袋式除塵器生產(chǎn)能力過剩,并還有不少企業(yè)在進入袋式除塵行業(yè),競爭越來越激烈,產(chǎn)品利潤越來越薄。美國通用電器公司(GE)進行戰(zhàn)略調(diào)整和管理改革,從以產(chǎn)品為中心向以服務(wù)為中心轉(zhuǎn)移。國內(nèi)一些袋式除塵器生產(chǎn)企業(yè)得以啟示,企業(yè)的經(jīng)營重點也向以服務(wù)為中心轉(zhuǎn)移,對用戶的袋式除塵器進行物業(yè)管理式的新型管理。經(jīng)過幾年的實踐,證明這是一種可切實提高國家和企業(yè)環(huán)保資金投入效率的有效方法。同時袋式除塵器生產(chǎn)企業(yè)也穩(wěn)定地提高了自己的經(jīng)濟效益。
??????? 二、袋式除塵新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用情況
??????? 袋式除塵器的除塵效率最高,并且還能有效捕集對人體危害最大的5微米以下的超細的微小顆粒。近年來,袋式除塵技術(shù)有了長足的進步,主機、濾料、自動控制和應(yīng)用技術(shù)的水平都有很大提高,使得袋式除塵器對于煙氣的高溫、高濕、高濃度、微細粉塵、吸濕性粉塵、易燃易爆粉塵等不利工況條件有了更強的適應(yīng)性,并且在加強清灰提高效率、降低消耗、減少故障、方便維修方面達到一個新的高度。
??????? 1、袋式除塵器主機
??????? 袋式除塵器的關(guān)鍵在于清灰,清灰效果決定袋式除塵器乃至整個系統(tǒng)的成敗。因此,反吹風(fēng)等弱力清灰的除塵器從其應(yīng)用的高潮退了下來,而以強力清灰為特征的脈沖袋式除塵器,克服了傳統(tǒng)脈沖除塵的缺點,而其清灰能力強的特性則比傳統(tǒng)技術(shù)更突出。其優(yōu)點為:濾袋長(6m或更多),占地面積少,設(shè)備阻力小,清灰所需氣源壓力低,能源少,工作可靠,維修工作量小等,杜絕了弱清灰類除塵器普遍存在的阻力過高現(xiàn)象,在各行業(yè)獲得日益廣泛的應(yīng)用。
??????? 主機的濾袋接口技術(shù)有了長足進步,使除塵效率更加提高。我國的袋式除塵器的排放濃度低于50mg/Nm3已是普遍現(xiàn)象,低于10mg/Nm3范圍內(nèi)也非罕見。過去采取綁扎或螺栓壓緊的固袋方式,濾袋接口存在泄漏,使除塵器的除塵效率同濾料相差1~2個數(shù)量級。新的固定方式是嚴(yán)格控制花板的袋孔以及袋口的加工尺寸,依靠彈性元件使袋口外側(cè)的凹槽嵌入袋孔內(nèi),二者公差配合,密封性好,消除了接口處的泄漏。
??????? 脈沖袋式除塵器大型化的趨勢明顯,性能達到國際先進水平。上鋼五廠新建100噸電爐采用這種設(shè)備處理風(fēng)量96.7萬m3/h,排塵濃度為8~12mg/m3,設(shè)備阻力低于1200Pa,噴吹壓力≤0、2MPa,清灰周期長達75min,運行三年多,濾袋和脈沖閥膜片尚未破損,過濾面積為11716m2。隨后建設(shè)的一批超高功率電爐也都競相采用大型脈沖袋式除塵器。近幾年,煉鋼轉(zhuǎn)爐的二次煙塵治理多采用大型脈沖,其中最大的過濾面積達15880m2,處理風(fēng)量150萬m3/h,其經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益都明顯好于以往。
??????? 袋式除塵器在適應(yīng)高含塵濃度方面實現(xiàn)突破,能夠直接處理含塵濃度1400g/m3的氣體,比以往提高數(shù)十倍,并達標(biāo)排放。因此,許多物料回收系統(tǒng)拋棄原有的多級收塵工藝,而以一級收塵取代。例如以長袋脈沖袋式除塵器的核心技術(shù)為基礎(chǔ),強化過濾、清灰和安全防爆功能,形成高濃度煤粉收集技術(shù),已成功用于煤磨系統(tǒng)的收粉工藝,并在武鋼、鞍鋼等多家企業(yè)推廣應(yīng)用。實測入口濃度675~879g/m3,排塵濃度0、59~12、2mg/m3,效益顯著并杜絕了污染。