離心泵由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流量大而且均勻、操作方便等優(yōu)點(diǎn),被廣泛使用到化工生產(chǎn)中,我廠也大量采用。為了方便大家的操作,現(xiàn)與大家一起探討一下離心泵的幾種常見(jiàn)故障及排除方法
一、離心泵的構(gòu)造及原理
離心泵主要由轉(zhuǎn)子、泵殼、軸向力平衡裝置、密封裝置、冷卻裝置以及軸承與機(jī)座組成。
離心泵的工作原理:依靠旋轉(zhuǎn)葉輪對(duì)液體的作用把原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能傳遞給液體。由于離心泵的作用,液體從葉輪進(jìn)口流向出口的過(guò)程中,其速度能和壓力能都得到增加,被葉輪排出的液體經(jīng)過(guò)壓出室,大部分速度能轉(zhuǎn)換成壓力能,然后沿排出管路輸送出去,這時(shí),葉輪進(jìn)口處因液體的排出而形成真空或低壓,吸水池中的液體在液面壓力(大氣壓)的作用下,被壓入葉輪的進(jìn)口,于是,旋轉(zhuǎn)著的葉輪就連續(xù)不斷地吸入和排出液體。
二、幾種常見(jiàn)故障及排除措施
離心泵出現(xiàn)故障,最主要的后果就是導(dǎo)致泵不上量及損壞泵,下面分析幾種容易導(dǎo)致泵不上量及使泵出現(xiàn)異常現(xiàn)象的原因:
1、氣縛現(xiàn)象
氣縛主要是由于離心泵在啟動(dòng)前未充滿液體,泵殼內(nèi)存在空氣,空氣密度小,所產(chǎn)生的離心力也很小,此時(shí)在吸入口所形成的真空度不足以將液體吸入泵內(nèi),泵氣動(dòng)后不能輸送液體的現(xiàn)象。
主要特征:泵出口壓力低或是零,指針擺動(dòng)大,上量不足,泵體震動(dòng)大,聲音異常
原因分析:
① 啟泵前,未進(jìn)行灌泵排氣,致使空氣竄入泵殼
② 殼體的密封不嚴(yán),致使空氣竄入
比如以前的J0507泵,采用的是柱塞泵,由于回收塔塔底流量不均勻,時(shí)大時(shí)小,液位不易控制,有時(shí)塔底液位調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)時(shí)間處于關(guān)閉狀態(tài),塔底溫度105℃左右,經(jīng)換熱器冷卻后50℃進(jìn)入泵內(nèi),長(zhǎng)時(shí)間的小流量運(yùn)行,但柱塞泵的行程沒(méi)有及時(shí)調(diào)節(jié),一直控制在高行程位置,容易使混在液體中的空氣乘虛而入,集中在泵軸周圍附近,使得葉輪中心處真空度很低,由于被抽容器中的液面與泵入口處的靜壓差很小,無(wú)力推動(dòng)液體流入泵內(nèi),從而造成泵不上量,因此時(shí)間不長(zhǎng)就要對(duì)泵進(jìn)行排氣,這就是氣縛現(xiàn)象。如今更換成了多級(jí)離心泵,較以前容易操作,但級(jí)與級(jí)之間密封不嚴(yán),容易泄漏,也易使空氣竄入,發(fā)生氣縛。
主要措施:
①啟泵前,對(duì)泵進(jìn)行灌泵排氣,排除泵殼內(nèi)積存的空氣。
②定期清洗過(guò)濾網(wǎng)
③做好殼體的密封工作
2、氣蝕現(xiàn)象
氣蝕現(xiàn)象主要是由于泵入口流體溫度過(guò)高,壓力太低,造成泵內(nèi)液體汽化,沖擊葉輪,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)泵不上量的現(xiàn)象。
主要特征:泵上量不足,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致完全不能輸出液體,壓力表指針擺動(dòng)幅度大,經(jīng)多次排氣及倒泵仍不能消除,且伴隨噪聲,泵體震動(dòng)大
原因分析:
①泵進(jìn)口溫度過(guò)高,發(fā)生汽化,及循環(huán)冷卻水的開(kāi)度小,不能起到冷卻的作用
②入口液位太低
③入口管路堵塞
④吸入管線有泄漏點(diǎn)
比如:精餾加壓塔進(jìn)料泵J0502泵在閃停電后恢復(fù)使用時(shí),總是出現(xiàn)不上量的情況,而且進(jìn)口預(yù)塔液位高,經(jīng)過(guò)多次排氣,倒泵,都不能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)判斷是發(fā)生了氣蝕現(xiàn)象,因?yàn)殚W電時(shí),加壓塔無(wú)回流,風(fēng)機(jī)全部停止運(yùn)轉(zhuǎn),造成塔底溫度過(guò)高,高達(dá)137℃,但又不能降溫太快,以防止脫氧槽安全閥起跳,所以大部分熱源帶入預(yù)塔,使預(yù)塔塔底溫度也升高,液位迅速下降,由于閃電后,合成停止向精餾進(jìn)料,且粗甲醇回?zé)挶闷鸬貌患皶r(shí),預(yù)塔液位維持不住,低液位操作,LV-1504常處于微開(kāi)狀態(tài),在小流量的操作下,易使泵進(jìn)口溫度升高,使進(jìn)入JO502泵的少量液體發(fā)生氣化現(xiàn)象,導(dǎo)致泵進(jìn)口溫度過(guò)高發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。
預(yù)防和解決這種現(xiàn)象的方法就是降低泵進(jìn)口的溫度,在閃電后,壓縮跳車,合成保溫保壓的情況下,迅速關(guān)閉LV1506前后截止閥,維持加壓塔液位,調(diào)節(jié)TI-1513的開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)加壓塔熱源,開(kāi)度不能太大,每次調(diào)節(jié)不超過(guò)5%,也可以通過(guò)控制調(diào)節(jié)PI-1507來(lái)調(diào)節(jié)塔頂壓力,同時(shí)啟粗甲醇回?zé)挶?,維持進(jìn)料量在10噸左右,保證連續(xù)進(jìn)液,適當(dāng)調(diào)節(jié)J0502泵的出口閥開(kāi)度,控制流量,等正常后全開(kāi),這樣可以消除J0502的氣蝕現(xiàn)象。
在像前段時(shí)間由于C0512管程結(jié)垢,堵塞,造成表面溫度高達(dá)95℃左右,起不到冷卻的作用,致使J0507進(jìn)口溫度高,常出現(xiàn)不上量,經(jīng)過(guò)沖洗換熱器,使換熱后的液體溫度降至50℃后,泵能正常使用.
主要措施:
①降低泵進(jìn)口溫度,適當(dāng)調(diào)節(jié)循環(huán)冷卻水的開(kāi)度
②調(diào)節(jié)入口液位至正常范圍
③疏通入口管路
④處理吸入管線泄漏點(diǎn)
⑤清洗入口過(guò)濾器
3、軸承溫度過(guò)高的原因
一般規(guī)定電機(jī)軸承溫度≯70℃,軸承箱溫度≯70℃,滑動(dòng)軸承的溫度≯70℃,滾動(dòng)軸承的溫度≯80℃。其軸承發(fā)熱的主要原因有;
①因?yàn)闈?rùn)滑油位過(guò)低,進(jìn)入軸承的油量少,使軸承不能充分潤(rùn)滑,所以泵在旋轉(zhuǎn)后產(chǎn)生的熱量不能被潤(rùn)滑油帶走。軸承箱進(jìn)水或進(jìn)蒸汽,潤(rùn)滑油被污染,起不到潤(rùn)滑作用。
②冷卻水少或中斷
③滾動(dòng)軸承的滾動(dòng)體卡死,不能滾動(dòng)。
④泵軸與電機(jī)軸不同心,引起摩擦阻力增大
如前段時(shí)間J0301B電機(jī)軸承溫度突然達(dá)到90℃,緊急停下處理,查找原因,首先檢查潤(rùn)滑油是否變質(zhì),在確認(rèn)油品質(zhì)量良好后,對(duì)電機(jī)經(jīng)過(guò)多次調(diào)試檢查,發(fā)現(xiàn)是軸跑外圓,也即是軸承外圈在轉(zhuǎn),軸承內(nèi)圈是固定不動(dòng)的.中間的間隙過(guò)大,在經(jīng)過(guò)調(diào)整安裝后,一切運(yùn)行正常。
主要措施:
①認(rèn)真巡回檢查制度,對(duì)機(jī)泵認(rèn)真檢查,及時(shí)監(jiān)控電機(jī)及軸承溫度,及時(shí)加油或更換變質(zhì)的潤(rùn)滑油
②加入潤(rùn)滑油之前,要經(jīng)過(guò)三級(jí)過(guò)濾,保證潤(rùn)滑油品質(zhì)
③設(shè)備方面的問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系維修處理
4、抱軸的原因分析
抱軸指軸扭曲成麻花狀或斷了,其主要原因是:
①潤(rùn)滑油少或變質(zhì)
②冷卻水不足或中斷
③贓物多,未盤車而軸卡住就啟動(dòng)
④零件卡死,發(fā)現(xiàn)故障過(guò)晚等
主要措施:
①潤(rùn)滑油加入前要經(jīng)過(guò)三級(jí)過(guò)濾,定期檢查油位,發(fā)現(xiàn)不夠的及時(shí)補(bǔ)加,并更換變質(zhì)的潤(rùn)滑油
②調(diào)節(jié)冷卻水開(kāi)度
③定期對(duì)備用泵盤車,泵軸加防護(hù)罩
④定期檢查,聽(tīng)泵的聲音是否正常
⑤設(shè)備問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系維修處理