塔機作為建筑工地上的主要機械,在施工中起著關鍵作用。塔機的三大傳動機構(gòu),特別是起升機構(gòu)工作性能的優(yōu)劣,是衡量塔機技術(shù)先進程度的重要標志。
起升機構(gòu)的主要功能是起吊重物,在頻繁的起吊、卸載和變速過程中,起升機構(gòu)傳動系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)的零部件都處在一個較大的交變應力狀態(tài)中,會因疲勞等原因造成其損壞,一旦零件損壞,就會使整個傳動系統(tǒng)失效,其后果就會使吊運在空中的重物突然失控下墜,造成突發(fā)性事故,這種情況在工地上時有發(fā)生。
1 臥式安裝的傳動系統(tǒng)常見事故
臥式安裝的傳動系統(tǒng)布置是較傳統(tǒng)的布置,在正常的情況下很少出問題,但下面介紹的一種情況卻常常引發(fā)事故,不能小視。
QTZ80型塔機所采用的起升機構(gòu)的傳動系統(tǒng)。觀其變速箱內(nèi)的結(jié)構(gòu),其中電磁離合器在I軸上有2個,II軸上有1個,分別控制高、中、低3速。該電磁離合器由供電電源經(jīng)變壓器降壓,經(jīng)橋式可控硅整流器整流成直流,經(jīng)過勵磁欠電流保護器,再由主令控制器分別供電:①塔機的供電質(zhì)量不佳或欠壓;②勵磁欠電流保護失效;③電磁離合器缺陷或其炭刷接觸不好;④電磁離合器維護不當;⑤渦流制動器欠流失效及制動器制動力矩調(diào)整過小等,都會使電磁離合器吸合不好,產(chǎn)生溜鉤現(xiàn)象。
此外,該類塔機工作3~5年后,由于長期電源欠壓,超重及變速箱缺油或潤滑油質(zhì)量不佳等原因,造成了電磁離合器內(nèi)、外摩擦片之間燒傷變形,摩擦片在燒傷變藍后并產(chǎn)生翹曲,在實際中有的翹曲>10mm。在此情況下,主令電路顯示正常,但其電磁吸合力不能克服摩擦片翹曲的抵抗力而將其壓緊,就會出現(xiàn)重物失控下墜的事故。該情況主要出現(xiàn)在中、高速電磁離合器上。對于該情況,只有在日常工作中加強檢查、保養(yǎng)、維修,即對該塔機在每月的初級保養(yǎng)中,增加打開變速箱檢查一項。
2 立式安裝的傳動系統(tǒng)常見事故
立式安裝的傳動系統(tǒng)布置,該形式首見于上世紀80年代的進口塔機,如意大利的康曼地等,該類傳動機構(gòu)具有路線簡捷、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小等優(yōu)點,但也出現(xiàn)了如下事故。
該傳動機構(gòu)的電動機立式,當電機啟動傳出扭矩后,通過錐齒輪傳給橫長軸,橫長軸的直徑約ф70mm,兩端做成花鍵齒,與兩端凸緣零件的內(nèi)花鍵齒相連,傳遞扭矩。近年來,有多臺塔機工作中將其一端(任一端)的花鍵齒(可能是軸上外齒或凸緣內(nèi)齒)完全剪脫,俗稱剃光頭,使其傳動失效,使吊起的重物及吊鉤一起從空中墜落,砸壞建筑物或傷及工作人員,造成惡性事故。
2006年4月,我單位使用的一臺塔機,將長橫軸進入內(nèi)置行星減速器的內(nèi)凸緣齒零件的前面臺階軸頸(直徑為ф62mm)完全扭脫,使傳動失效,也出現(xiàn)了上述的墜落事故,將在建的樓板砸了個洞。
該類傳動機構(gòu)的制動器設在電動機的尾部,當前面?zhèn)鲃迎h(huán)節(jié)失效時,制動器不起作用,司機的主令也無法控制。該情況在使用多年的進口康曼地塔機發(fā)生過,而國產(chǎn)塔機甚至發(fā)生在較新的產(chǎn)品上,可能是相關零件設計得太小巧造成的,當然,也不能排除生產(chǎn)廠家在零件的材質(zhì)處理及加工過程中也存在問題。
上面提出的問題,只是實際工作中的總結(jié),只想提請相關塔機生產(chǎn)廠家予以重視解決。