????充液開始時(shí),充液閥切換位置,壓力補(bǔ)償器換位,P點(diǎn)流量為齒輪泵輸出流量,該處流量應(yīng)該變化不大,而在圖3中流量從10.5L/min一下子就跌落到了6.3L/min,然后隨著充液時(shí)間的推移再有小幅下降。當(dāng)充液結(jié)束后,流量恢復(fù)至10.5L/min左右。由此我們不難看出,此處齒輪泵的容積效率變化太大了,齒輪泵按正常來說是不可能出現(xiàn)此現(xiàn)象的,應(yīng)該是齒輪泵內(nèi)泄損壞造成的。
????故障處理
????更換齒輪泵,故障現(xiàn)象消除,
????故障問題2:踩剎車后低壓報(bào)警
????故障現(xiàn)象:
在一臺應(yīng)用該濕式制動系統(tǒng)的輪式裝載機(jī)路試調(diào)試過程中,調(diào)試員每次踩下剎車后制動系統(tǒng)警報(bào)器都會低壓報(bào)警,制動系統(tǒng)壓力表數(shù)值在踩下剎車時(shí)短時(shí)間急劇下降至低于90Bar然后再回升至正常值,而且發(fā)覺制動距離變大,有制動不靈的傾向。
????分析原因:
????綜上所述排除了壓力傳感器和制動系統(tǒng)壓力表損壞的可能。該裝載機(jī)的壓力傳感器位于DS2口,由壓力表的變化規(guī)律,可以得知,此時(shí)蓄能器進(jìn)出油口處壓力變化應(yīng)該也很人,導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)的原因一般有三種:
????1、制動系統(tǒng)管路有泄漏;
????2、蓄能器容量與制動系統(tǒng)不匹配,蓄能器容量太小
????3、蓄能器預(yù)充氮壓力參數(shù)不對,充氮壓力嚴(yán)重偏離正常值,充氮壓力過大或過小,甚至是密封失效,蓄能器內(nèi)氮?dú)庑孤┐M。
????第1種情況較易檢查排除,留意檢查觀察一下就能發(fā)現(xiàn),本例沒有此現(xiàn)象,可以排除。
????第2種情況一般也不太容易出現(xiàn),蓄能器的容量選擇取決于制動壓力、排量(制動器用油量)和動力消失后緊急制動次數(shù)。制動管路不太長,彈性變型不太大的系統(tǒng),管路的影響可以忽略不僅。計(jì)算校正一下,本例不應(yīng)存在此類問題。
????第3種情況有可能會經(jīng)常出現(xiàn)的。我們先測試蓄能器的預(yù)充氮壓力。測壓前先充分泄壓,泄壓方法為:發(fā)動機(jī)熄火后反復(fù)數(shù)次壓下制動踏板。然后用蓄能器的充氮壓力表測量蓄能器的預(yù)充氮壓力,經(jīng)測試,發(fā)現(xiàn)該車的兩個(gè)蓄能器一個(gè)壓力正常,另一個(gè)沒有壓力,表明該故障現(xiàn)象是由一蓄能器無預(yù)充壓力引起的。檢查蓄能器充氮口密封墊圈沒問題后重新充氮,結(jié)束后擰緊蓄能器充氮口充氮螺栓,試車,故障排除。
????全液壓濕式制動不管是單回路還是雙回路系統(tǒng),其制動原理是相通的,遇到此類問題可以舉一反三,仔細(xì)分析,故障點(diǎn)不難找到。