?。?)對換回轉(zhuǎn)接頭的油管
將中心回轉(zhuǎn)接頭下的4根主油管拆下,使左、右兩對油管相互對換,擰緊后再操縱兩行走操縱桿,進(jìn)行測試步驟(1)的測試,發(fā)現(xiàn)機(jī)器向左偏移。
?。?)對換上、下泵的油管
將上、下兩泵的出油管拆下,使上、下兩泵的出油管相互對換,擰緊后再進(jìn)行步驟(1)的測試,發(fā)現(xiàn)機(jī)器向右偏移。
?。?)復(fù)合動作的測試
當(dāng)操縱行走控制閥使挖掘機(jī)直線行走時,同時操縱機(jī)器上的其他系統(tǒng),讓它們產(chǎn)生動作,結(jié)果發(fā)現(xiàn)機(jī)器不存在左偏的故障。
2、診斷與排除
根據(jù)以上的測試及檢測結(jié)果并結(jié)合液壓系統(tǒng)的工作原量,可以通過“排除法”推斷出故障的原因:
根據(jù):(1)、(4)、(5)、(6)步驟的測試結(jié)果,可判斷中心回轉(zhuǎn)接頭、左右行走馬達(dá)、先導(dǎo)控制閥及行走主控制閥不存在故障。因?yàn)闇y試步驟(4)的結(jié)果表時,左右行走以達(dá)、行走平衡閥、行走過載閥不存在故障,而測試步驟(5)的結(jié)果則表明先導(dǎo)控制閥和行走主控制閥也不存在故障。
根據(jù)(2)、(3)、(6)步驟的測試結(jié)果,可以判斷上泵不存在故障,故障的根源應(yīng)下泵。其依據(jù)是:通過測試步驟(2)、(3)可初步判斷上泵工作是正常的,經(jīng)過步驟(6)的測試后,可判斷上泵不存在故障。因?yàn)楫?dāng)挖掘機(jī)直線行走且操縱機(jī)器的其他系統(tǒng)時只有上泵供油,這可進(jìn)一步說明是下泵存在故障。
于是,從挖掘機(jī)上拆下液壓泵總成,對下泵進(jìn)行了檢修,拆修后發(fā)現(xiàn),泵的柱塞、柱塞套、配流盤都沒有問題;泵調(diào)節(jié)器的柱塞和缸套都有磨傷痕跡,且已起了溝槽。由此可以確定,故障原因應(yīng)在此處。
根據(jù)上述情況,對該機(jī)所出現(xiàn)的故障可解釋為:當(dāng)機(jī)器直線行走時,由于下泵的泵流量調(diào)節(jié)器的柱塞卡在某一位置,而此柱塞通過樞銷與下泵的缸體作機(jī)械連接,這樣缸體就無法轉(zhuǎn)到泵調(diào)節(jié)器的最大角度位置,使下泵無法形成最大排量。同時,由于磨損較嚴(yán)重,內(nèi)部產(chǎn)生泄漏,使系統(tǒng)壓力只能達(dá)到29.5Mpa,最終致使左側(cè)行走馬達(dá)的速度變慢,機(jī)器即向左偏移。
換件修理下泵調(diào)節(jié)器后,重新安裝后試機(jī)表時,故障已被排除,機(jī)器工作恢復(fù)正常。
經(jīng)分析,造成該機(jī)故障的真正原因是:由于該機(jī)工作在風(fēng)沙較大的沙漠地帶,換油時液壓油被污染;另外,卡特彼勒公司規(guī)定該機(jī)型每工作500H后須更換液壓油的濾工芯,便在檢查該機(jī)的維修、保養(yǎng)記錄時發(fā)現(xiàn),在一個換油周期內(nèi)(2000H)曾有兩次未按規(guī)定時間更換濾芯,累計超過出規(guī)定時間長達(dá)150H。由此次故障可得到如下結(jié)論:挖掘機(jī)在使用中,必須按說明書要求選用合格的油料,注意保持液壓油的清潔度,防止換油時受污染;同時,應(yīng)按規(guī)定及時地更換液壓油和濾芯。只有這樣才能保證機(jī)器少出故障,延長其使用壽命。