這樣,事故大致的原因已可以分析出來了:
事故發(fā)生時,中控室對BH1-2皮帶發(fā)出停止指令后,1#柜接觸器正常分閘,并驅(qū)動剎車裝置抱閘,但分閘的同時,分閘的振動影響了小車位置指示機構(gòu),使小車位置指示消失,因此,2#柜接觸器沒有分閘。而且,所有的緊急停機信號的作用都是為了使1#柜接觸器分閘,并不能直接使2#柜接觸器分閘。
在2#MCC柜無法分閘,皮帶剎車裝置抱閘的情況下,2#柜所驅(qū)動的2#皮帶機在巨大的摩擦力作用下持續(xù)運行,險些引起了火災(zāi)事故。(見圖八)
簡單的說,由于1#柜的接觸器小車存在制造工藝問題,導(dǎo)致了2#柜接觸器分閘異常,從而引起了事故發(fā)生。
4設(shè)備缺陷處理及事故處理
4.1設(shè)備缺陷處理及改進
高壓MCC柜廠家人員現(xiàn)場檢查1#柜小車位置傳動機構(gòu)與小車位置輔助開關(guān)連接零件有變形,并確認(rèn)這種零件的變形,使連接部位產(chǎn)生了松動。隨后,更換了連接零件。并且,為了防止發(fā)生類似偶然性的事故,對保護模塊邏輯,進行了改進。
在2#皮帶機分閘邏輯中加入1#皮帶機正常信號作為判斷依據(jù),是設(shè)計人員考慮到試驗的需要所設(shè)計的。在我們和用戶權(quán)衡了設(shè)備運行可靠性后,我們?nèi)∠?#皮帶機分閘邏輯中的1#皮帶機正常信號判據(jù)。因此,更改后,只要1#柜接觸器分閘或是其合閘狀態(tài)信號消失后,2#柜的接觸器便會立即分閘。(詳見圖九)
4.2事故處理
更換事故中損壞的設(shè)備及部件;制定相關(guān)的事故組織措施;針對本事故及相類似的皮帶機不能停機的故障制定了事故預(yù)案;針對突發(fā)性事故制定了緊急事故處理流程。
4.3事故處理
整改設(shè)備缺陷;更換摩擦損壞的2#皮帶機大軸;制定相關(guān)的事故組織措施(如事故預(yù)案、緊急事故處理辦法等)。