1定子冷卻水系統(tǒng)運行中存在的問題
(1)寶雞第二發(fā)電公司定子冷卻水系統(tǒng)設計采用的是小混床處理法,全套設備均為東方電機廠配套供給。自投產(chǎn)以來,定子冷卻水的水質(zhì)一直沒有得到有效控制,經(jīng)常因為導電度或銅離子含量超標而換水,pH值在6.3~8.0之間,很不穩(wěn)定。為了改善水質(zhì),提高系統(tǒng)的可靠性,在2000年曾經(jīng)2次試投小混床,由于出水電導率或pH值不能滿足要求而放棄,表現(xiàn)為pH值小于7.0,銅離子含量大于40礸/L,電導率很不穩(wěn)定。
小混床裝填的是普通的凝膠型強酸、強堿混合樹脂,不論比例如何,其出水都接近除鹽用混床出水水質(zhì)。由于強酸樹脂交換能力和交換容量大大優(yōu)于強堿樹脂,定子冷卻水中的金屬陽離子與強酸樹脂反應,置換出H+,而強堿樹脂與陰離子反應不如前者徹底,因此,導致小混床出水中的H+含量較多,使出水顯微弱的酸性。為了保證定子冷卻水的水質(zhì),不得不采用大量連續(xù)補水并保持水箱溢流的開放式運行方式。
(2)定子冷卻水采用化學除鹽車間的Ⅱ級除鹽水,由除鹽水主管道引至500t貯水箱,再經(jīng)定子冷卻水箱進入定子冷卻水系統(tǒng)。因為除鹽水箱和500t貯水箱密封設施只是在水面敷設覆蓋球,無法與大氣完全隔離,結(jié)果空氣中的CO2和O2溶入高純度的中性除鹽水中,致使pH值降低,所以發(fā)生了定子線圈的腐蝕,冷卻水中的銅離子含量經(jīng)常在200~300礸/L。
另外,發(fā)電機停、備用和檢修期間,冷卻水排空,定子線圈內(nèi)殘留的積水難以排干,潮濕的金屬表面與不斷進入的CO2和O2充分接觸,使線圈產(chǎn)生了氧腐蝕。發(fā)電機重新投運時,定子冷卻水的導電度和銅離子含量比運行時大得多。如果系統(tǒng)在此狀態(tài)下長期運行,會產(chǎn)生嚴重的腐蝕。腐蝕產(chǎn)物又會沉積在線圈內(nèi)引起傳熱不良,導致發(fā)電機定子線棒超溫,甚至燒毀,危害性極大。
(3)連續(xù)大量補水的開放式運行方式存在安全
隱患,除鹽水一旦受到污染,發(fā)電機定子冷卻水也會受到?jīng)_擊污染。國內(nèi)曾多次發(fā)生定子冷卻水箱受到污染、電導率超標引起保護動作跳機的事故。因此,這種方式的安全性極差。
(4)補水如改用凝結(jié)水,雖然提高了pH值,但電導率不穩(wěn)定,機組運行的安全性仍得不到保證。
(5)大量連續(xù)補水浪費也極大,每臺機組每年
用除鹽水4萬t左右。