3.5 外界環(huán)境方面
滑環(huán)和碳刷裝置靠近發(fā)電機10瓦,存在油霧,影響碳刷和滑環(huán)的使用壽命。周圍空氣濕度影響滑環(huán)碳素薄膜的形成,從而影響碳刷的導電性能。
3.6 其它方面
滑環(huán)及碳刷的冷卻風道不通暢,吹吸碳粉的功能不強,使得滑環(huán)冷卻云線溝內(nèi)有積碳粉現(xiàn)象。當現(xiàn)場環(huán)境溫度升高時,由于冷卻效果差,滑環(huán)與碳刷之間磨擦溫度升高,部分碳刷表面有燒灼現(xiàn)象,導電能力下降,引起電流偏差。
4 整治與效果
(1) 在機組中、小修時,對刷架進行了精密的安裝,使每個刷握安裝孔與滑環(huán)切面垂直,保持滑環(huán)軸線與刷架的軸線同心。在機組每次停運的時候,按照規(guī)定及時聯(lián)系檢修調(diào)換滑環(huán)極性,有效地控制了滑環(huán)的異常磨損。
(2) 要求生產(chǎn)廠家對原來碳刷的刷體與刷辮連接方式進行改造,將原來的刷體與刷辮表面壓制連接改為刷辮嵌入刷體接觸,大大降低了刷體與刷辮的接觸電阻,從而降低了碳刷的連接鉚釘和刷辮溫度,由原來的近80℃降低到現(xiàn)在的65℃左右。
(3) 加強運行維護,特別是更換新刷塊和日常清掃刷握時,定量調(diào)節(jié)刷握彈簧壓力為一定值,雖然刷體長短不一,并聯(lián)運行的碳刷壓力卻保持一致,使碳刷的磨損有所降低,使用周期由原來的平均3 個多月延長到目前的近6個月(參見表1)。
(4) 更換碳刷時,盡量使更換產(chǎn)品與運行碳刷保持生產(chǎn)批次相同,尤其是在滑環(huán)的同一極上。保證每塊碳刷的電阻系數(shù)相同,使碳刷的電流分配均勻, 碳刷電流保持在75~125 A的允許運行范圍內(nèi),電流超標的現(xiàn)象基本上得到了控制。
(5) 對更換的碳刷進行打磨,使刷體與滑環(huán)的接觸面積在85%以上,排除了過去新更換時打磨不充分,導致刷體與滑環(huán)接觸面積小的弊端。
(6) 利用機組停運的機會,及時清理滑環(huán)和刷架上的粉塵,及時疏通刷架風道,以保證碳刷及滑環(huán)的冷卻。
(7) 利用大、小修機會徹底整治了發(fā)電機10瓦漏油現(xiàn)象, 使碳刷裝置附近的油霧有了明顯的減少。
5 建 議
通過對影響碳刷正常運行的有關因素進行科學的整治后,運行效果比以前有了較大的改善:大幅度地減少了碳刷的消耗數(shù)量(比原來降低22%),節(jié)約了維護費用;碳刷電流偏差下降幅度明顯,確保了機組在大負荷、高氣溫的環(huán)境下長周期可靠運行。此外,雖然目前中英合資上海摩根碳制品有限公司生產(chǎn)的型號為NCC 634的碳刷已經(jīng)接近設備的要求,但是性能指標并不能完全符合,在參考成本及排除進口的前提下,建議進一步研究國內(nèi)更適合500 MW捷制發(fā)電機的碳刷,以及實現(xiàn)周圍空氣濕度、清潔度的在線監(jiān)測,以保證機組的安全、經(jīng)濟運行。