?、酃┧绞胶蛪毫Γ罕鞠到y(tǒng)采用自流供水方式,即從機組蝸殼取出壓力水,根據(jù)冷卻水管強度,一般取壓力值為0.2MPa。
④選壓力表0~0.6MPa,選試驗閥為ф15mm水龍頭,其他各閥為ф15mm小閘閥。
(3)技術(shù)處理:
(4)單位:mm
在距軸承最高油位線上50mm處鉆ф24mm孔兩個,兩孔間距為80mm,將紫銅管熱彎成圖2中形式,使冷卻管在潤滑油中的有效長度大于0.32m(實際已達0.7m),具體位置要盡量靠近上部潤滑油,以距最高油位線50~80mm為宜,安裝時要保證甩油環(huán)能在U形冷卻管中正常滾動,且與冷卻管兩邊的間隙必須大于20mm。為了防止產(chǎn)生軸電流,冷卻管必須與軸座保持絕緣,其兩端從新鉆的孔中伸出,并通過軟膠管與進、出水管相連,然后按圖1接通冷卻水系統(tǒng)。如有條件,還可在回路中裝設(shè)濾水器和示流器,使軸承降溫冷卻系統(tǒng)更加完善。
在使用本系統(tǒng)時,先關(guān)閉試驗閥和出水閥,然后開啟工作閥和進水閥,降溫系統(tǒng)開始充水,待壓力表指示達0.2MPa時,開啟出水閥,并適時調(diào)節(jié),使系統(tǒng)壓力保持在0.18~0.2MPa之間;隨著環(huán)境溫度的變化,可通過進、出水閥適時增大或減小進水量,使導(dǎo)軸承溫度穩(wěn)定在50℃左右;為了檢驗冷卻水管的暢通情況,可利用試驗閥進行試驗。
(4)應(yīng)用效果:
通過對電站的機組導(dǎo)軸承的油自冷方式的改造,獲得了以下效果:
?、倮鋮s可靠。軸承增加了水冷卻裝置后,冷卻效果大為改善,在炎熱酷暑時節(jié)的軸承溫度能穩(wěn)定在50℃以下,從而保證了機組的運行安全。
?、诔杀镜土2捎美鋮s水的降溫措施,每臺機組僅需花200多元的材料費,就能滿足機組在盛夏連續(xù)滿載運行要求,每年可為電站挽回過去被迫降荷運行的經(jīng)濟損失,減少軸瓦維修和停機損失,從而創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益。
另外,該系統(tǒng)簡單適用,所需元件很少,且操作方便,安全可靠,調(diào)節(jié)直觀,在一般電站都能自行安裝,具有較好的推廣價值。