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沙角C電廠熱工保護(hù)的完善

  
評論: 更新日期:2008年05月12日

廣東沙角C電廠3臺660 MW機(jī)組的自動(dòng)化程度高、保護(hù)多,對保障機(jī)組安全運(yùn)行起到很好的作用,但也發(fā)生了一系列誤動(dòng)。為此,該廠對其中發(fā)生拒動(dòng)和誤動(dòng)的一些保護(hù)進(jìn)行了完善。

1 冷卻水保護(hù)系統(tǒng)的完善

1999年3月24日,化學(xué)人員對發(fā)電機(jī)定子冷卻水取樣、測量導(dǎo)電率時(shí),按慣例開啟3號機(jī)定子冷卻水水箱水位計(jì)底部放水門,連續(xù)放水2~3 min。由于運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,操作不穩(wěn),引起水箱水位波動(dòng),出現(xiàn)水位低低報(bào)警,A冷卻水泵跳閘。因水箱水位低低跳閘信號未復(fù)位前,聯(lián)鎖啟動(dòng)不了B冷卻水泵,造成發(fā)電機(jī)定子冷卻水中斷,發(fā)電機(jī)繞組溫度快速上升。當(dāng)發(fā)電機(jī)繞組溫度上升到85℃時(shí),機(jī)組仍未跳閘,被迫手動(dòng)打閘停機(jī)。

圖1是定子冷卻水保護(hù)邏輯圖,當(dāng)水箱水位過低時(shí)跳閘定子冷卻水泵,5 s后再跳汽輪發(fā)電機(jī)組。



圖1 發(fā)電機(jī)定子冷卻水保護(hù)邏輯圖

實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)水箱水位信號GST.021.LSLL出現(xiàn)低低時(shí),立即跳閘2臺定子冷卻水泵。若此時(shí)的水位低低信號在5 s以內(nèi)復(fù)位斷開,2臺定子冷卻水泵都已被跳閘,但跳閘冷卻水泵的指令繼電器AXR.030.02和AXR.030.03因GST.021.LSLL斷開而失電復(fù)位,時(shí)間繼電器TMR.030.01也就停止了計(jì)時(shí),TMR.030.01未計(jì)時(shí)到5 s鐘,所以不會(huì)發(fā)出跳閘機(jī)組的指令。于是就出現(xiàn)了全部定子冷卻水泵已停運(yùn),機(jī)組繼續(xù)保持運(yùn)行的危險(xiǎn)工況。可見,冷卻水泵的跳閘指令不能準(zhǔn)確反映泵的已跳閘狀態(tài),更不能真實(shí)反映定子冷卻水是否中斷的情況。為了徹底消除保護(hù)拒動(dòng),最大限度地防止誤動(dòng),在定子冷卻水系統(tǒng)中,加裝了3個(gè)流量開關(guān),每個(gè)開關(guān)送出2組定子冷卻水流量低低信號,分別送到2個(gè)不同的跳閘通道。在每個(gè)通道中進(jìn)行三取二邏輯運(yùn)算后發(fā)出跳閘機(jī)組的指令,以保護(hù)發(fā)電機(jī)組的安全。

2 修改DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件

1999年8月10日,運(yùn)行人員做1號機(jī)定期交、直流密封油泵聯(lián)動(dòng)實(shí)驗(yàn)過程中,密封油/氫差壓發(fā)生波動(dòng),集控室CRT顯示密封油/氫差壓0.051 MPa,而勵(lì)磁機(jī)側(cè)卻發(fā)出0.02 MPa低低信號,保護(hù)誤動(dòng),機(jī)組跳閘。為了防止聯(lián)動(dòng)實(shí)驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)密封油/氫差壓低低保護(hù)誤動(dòng),在DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件中取消了主密封油泵PP041出口壓力低025PSL自停運(yùn)條件和交流緊急密封油泵PP042出口壓力低026PSL自停運(yùn)條件。當(dāng)密封油泵出口壓力低報(bào)警時(shí),發(fā)出聯(lián)動(dòng)另一臺交流或直流緊急密封油泵信號,同時(shí)繼續(xù)保持自身運(yùn)行,更有效地防止密封油壓進(jìn)一步降低,提高汽輪發(fā)電機(jī)組的安全性。

3 完善鍋爐滿水保護(hù)

增加了3個(gè)汽包水位高高信號,三取二后作為MFT的始發(fā)條件見圖2,彌補(bǔ)了設(shè)計(jì)上的疏漏,完善了鍋爐滿水保護(hù),以防止汽輪機(jī)水沖擊事故,確保機(jī)組安全。



圖2 鍋爐滿水保護(hù)邏輯圖

4 取消失去一次風(fēng)跳全部磨煤機(jī)的保護(hù)

過去,因過份依賴一次風(fēng)/爐膛差壓低低單信號跳閘全部磨煤機(jī),導(dǎo)致多次保護(hù)誤動(dòng),且因原測量參考點(diǎn)為多個(gè)儀表所共用,任一儀表膜盒穿孔或漏風(fēng)都將影響參考點(diǎn)的壓力,相互干擾嚴(yán)重,造成信號極不穩(wěn)定。為此,取消了失去一次風(fēng)跳全部磨煤機(jī)的保護(hù)(但仍保留其報(bào)警功能),增加各臺磨煤機(jī)風(fēng)量小于60%跳閘單臺磨煤機(jī)的保護(hù),并采用多點(diǎn)測量,分散危險(xiǎn),減少保護(hù)誤動(dòng)。

5 B引風(fēng)機(jī)控制的改善

2000年7月18日,3號機(jī)組A引風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度高,運(yùn)行人員就地檢查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)的潤滑油已變質(zhì),停A引風(fēng)機(jī)進(jìn)行換油。換油后啟動(dòng)時(shí),A引風(fēng)機(jī)由于振動(dòng)高高而跳閘。再次啟動(dòng)A引風(fēng)機(jī),數(shù)秒后A引風(fēng)機(jī)又因振動(dòng)高高而跳閘。受其影響,B側(cè)送、引風(fēng)機(jī)切至手動(dòng)控制,運(yùn)行人員檢查正常后投回自動(dòng)。隨后B側(cè)引風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉急速關(guān)小,爐膛壓力高高,MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。熱控人員檢查后發(fā)現(xiàn)B側(cè)引風(fēng)機(jī)控制邏輯不合理。結(jié)合多次風(fēng)機(jī)振動(dòng)高高,風(fēng)機(jī)跳閘RUNBACK不成功的事故分析,采取了相應(yīng)的措施:

(1) 完善接地系統(tǒng),消除雷電等外界電磁干擾。增加高、低通濾波和帶通濾波過濾風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速諧波和風(fēng)機(jī)葉片共振諧波,有效防止變負(fù)荷調(diào)風(fēng)量時(shí)振動(dòng)高高保護(hù)誤動(dòng)。增加一套振動(dòng)測量系統(tǒng),修改保護(hù)邏輯(見圖3),只有當(dāng)2套系統(tǒng)同時(shí)檢測到持續(xù)10 s的振動(dòng)高高信號,才發(fā)出跳閘指令。



圖3 風(fēng)機(jī)保護(hù)邏輯圖

(2) 取消風(fēng)機(jī)軸承溫度高跳閘保護(hù),增加風(fēng)機(jī)軸承溫度高光字牌報(bào)警。將E分度熱電偶中性點(diǎn)接地式溫度測量改為Pt100熱電阻絕緣式溫度測量,消除了mv信號易受干擾、保護(hù)誤動(dòng)對風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行的威脅。

(3) 糾正了軟件中風(fēng)機(jī)停止和跳閘信號不分的邏輯錯(cuò)誤,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng),完善了風(fēng)機(jī)RUNBACK功能。

(4) 將風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)的反饋電位器改為電感式反饋裝置,防止電位器故障引起反饋信號與控制信號不平衡導(dǎo)致調(diào)節(jié)系統(tǒng)誤關(guān)動(dòng)葉、爐膛壓力保護(hù)誤動(dòng)發(fā)生MFT信號。

6 給水加熱保護(hù)的改善

1999年11月11日,運(yùn)行人員按檢修工作票的要求將1號機(jī)組3,4號低加退出運(yùn)行。14:22,3,4號低加水位高高,發(fā)出開3,4號低加旁路門信號。由于設(shè)計(jì)安裝時(shí)錯(cuò)誤地將該信號接到關(guān)閉3,4號低加旁路電動(dòng)門的端子上,強(qiáng)制關(guān)閉了3,4號低加旁路電動(dòng)門,除氧器上水中斷。14:32,汽包水位低低,MFT保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。查明原因后及時(shí)作出了糾正。為了進(jìn)一步完善給水加熱保護(hù),減少高、低加水位保護(hù)誤動(dòng),增加了高、低加液位高聯(lián)動(dòng)全開危急疏水門邏輯,加裝一水位高開關(guān),并將易卡澀的浮筒式液位計(jì)更換為1151差壓水位計(jì),消除了高溫氣流的影響。

7 給水泵保護(hù)的完善

2000年3月3日,1號機(jī)組啟動(dòng)過程中,B給水泵軸承漏油,被迫停運(yùn)且退出備用。00:30,負(fù)荷加至230 MW時(shí),C給水泵平衡水溫度高跳閘,聯(lián)動(dòng)A給水泵啟動(dòng)。A給水泵運(yùn)行幾十秒后因給水流量信號取樣管脫落,誤發(fā)給水泵進(jìn)/出口差壓低信號而跳閘。3臺給水泵全停,鍋爐斷水,汽包水位迅速下降,手動(dòng)打閘停機(jī),隨后出現(xiàn)汽包水位低低。綜合分析歷次給水泵故障引起的跳閘事故,有針對性地進(jìn)行了改造。

(1) 更換了平衡水溫度測量卡的通道電阻,將測量范圍從0~200℃改為0~300℃,使跳閘報(bào)警值220℃落在量程的2/3處,避免了保護(hù)拒動(dòng),提高了測量信號的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;增加一塊ENTEK-IRD溫度監(jiān)視卡和2個(gè)平衡水溫度測點(diǎn)TE010B、TE010C,3個(gè)平衡水溫度測量信號分別送到3塊測量卡,卡件輸出接點(diǎn)進(jìn)行三取二邏輯運(yùn)算后才發(fā)出跳給水泵指令(見圖4)。用這樣的方法分散危險(xiǎn),有效地減少了誤動(dòng)。



圖4 給水泵保護(hù)邏輯圖

(2) 為徹底消除軸向測量給水泵轉(zhuǎn)速時(shí)的誤信號,避免給水調(diào)節(jié)不穩(wěn)時(shí)給水泵易跳閘的故障,將測速方式改為徑向,消除了變負(fù)荷時(shí)串軸的影響。

(3) 考慮增加3臺給水泵全停信號,作為MFT的觸發(fā)條件,和現(xiàn)有的汽包水位低低、爐水循環(huán)不良、再熱保護(hù)一起完善鍋爐斷水保護(hù)。

8 控制系統(tǒng)的完善

1998年10月15日,UPS電源發(fā)生故障,在UPS電源瞬間切換的過程中,各機(jī)組循環(huán)水泵全部跳閘,造成全廠機(jī)組跳閘、對外事故停電。經(jīng)過多次模擬實(shí)驗(yàn)分析,控制系統(tǒng)瞬間失電,其模擬量輸入卡的組態(tài)數(shù)據(jù)也隨之丟失?;謴?fù)上電的過程中,主機(jī)上電自檢完畢開始正常工作,按特定的時(shí)間順序掃描I/O映象表中的數(shù)據(jù)并執(zhí)行程序。因模擬量輸入卡上電后的初始化組態(tài)是靠主機(jī)執(zhí)行程序中BTW指令來完成的,所以在模擬量輸入卡組態(tài)好,正常工作之前所采集到的數(shù)據(jù)均不正確,錯(cuò)誤采到循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高于130℃的壞值,程序執(zhí)行后導(dǎo)致誤跳循環(huán)水泵。充分研究可編程控制器硬件、軟件和分析梯形邏輯圖后,利用可編程控制器自檢的反饋信息,取I/O機(jī)架故障信號,作為循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高跳閘信號的閉鎖條件,在機(jī)架故障或I/O卡上電5 s內(nèi)閉鎖循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高信號(見圖5),防止循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高信號引起保護(hù)誤動(dòng)。從此,杜絕了瞬間失電或電壓不穩(wěn)引起的跳泵跳機(jī)大事故。



圖5 循環(huán)水泵保護(hù)邏輯圖

經(jīng)過幾年的完善,糾正熱工保護(hù)系統(tǒng)邏輯的不合理設(shè)計(jì),改造現(xiàn)場儀器設(shè)備的安裝位置,加裝遮雨棚和空氣過濾器,重要儀表取樣管和儀用空氣管替換為不銹鋼管,從一次元件到保護(hù)邏輯的可靠性都得到了較大提高,機(jī)組事故跳閘次數(shù)明顯減少。(蘇樂春)

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