云南漫灣發(fā)電廠5臺250MW混流型、立軸式水輪發(fā)電機組,均由東方電機廠生產。其額定轉速Nr為125r/min,停機制動采用機械制動方式。停機剎車的作用是防止機組在較低轉速下轉動或蠕動時,造成軸瓦損壞。機械剎車采用風閘頂起的制動方式,由裝設于下機架上的18套風閘和裝設于轉子上的制動組成,利風閘和制動環(huán)之間的磨擦力而達到制動的目的。風閘的操作源采用0.7~0.8MPa的壓縮空氣。原機械剎車操作接線原理見圖1虛線框以外部份。
圖1 機械剎車操作接線原理
1 原機械剎車不能正確投入的原因
(1)管路之間存在串氣問題,剎車過程中經常出現“風閘投入”指示燈和“風閘落下”指示燈同時亮的現象。
(2)轉速信號裝置的信號由機組PT提供,一旦在停機過程中PT信號斷線將會導致在機組高速轉動時加閘。
(3)停機剎車結束后“風閘落下”指示燈經常不亮,致使風閘位置不明確,因而運行人員不得不在停機后,進到風洞里檢查風閘是否落下。
2 機械剎車的改進
2.1 硬件的改進
(1)針對管路之間存在串氣的問題,在剎車排氣管上加裝一個逆止閥。
(2)為了提高剎車控制回路的可靠性,在剎車投入電磁閥與53106閥之間加裝一個常
閉電磁閥5DCF(見圖2)。在機組轉速下降到15%。Nr時,電磁閥5DCF由齒盤轉速繼電器動作打開,在剎車復位電磁閥動作時關閉。
注:圖中1DCF對應圖1中的540DCF1;2DCF對應圖1中的540DCF2;3DCF對應圖1中的541DCF1;4DCF對應圖1中的541DCF2。虛線內為改造部分。
圖2 機械剎車管路改造
(3)由于原來安裝的行程開關的可靠性差,更換為可靠的OMPON行程開關。
(4)轉速信號裝置采用北京萬瑞達公司提供的齒盤測速裝置,該齒盤測速裝置提供的信號準確可靠;它給機械剎車控制回路提供2對15%Nr控制點。一對接在機械剎車柜控制回路中,另一對(J100、J601,見圖1)接到計算機監(jiān)控系統(tǒng)中,作為投剎車的判據。使得剎車的投入、切除由計算機監(jiān)控系統(tǒng)中的轉速信號及齒盤測速裝置控制,不會因為任何一套裝置的誤動作而導致誤投剎車。
2.2 控制邏輯的改進
(1)當計算機監(jiān)控系統(tǒng)從齒盤測速裝置采集到小于15%Nr的信號時,410JTJ動作。如果齒盤測速裝置輸出小于15%Nr信號,且另一對接點也接通的話,則5DCF動作,氣源到達剎車電磁閥。
(2)當機組微機監(jiān)控系統(tǒng)在停機流程中檢測到機組轉速低于10%Nr時,發(fā)出剎車令,411JTJ接點接通。水輪機導水葉接力器行程滿足S<5%接力器全行程時,行程接點接通,機械剎車電磁閥540DCF動作,剎車投入。經過一定時間的延時后,412JTJ接點接通,剎車復歸電磁閥540DCF2動作,剎車復歸,剎車腔向大氣排氣。待剎車腔排氣經過一定時間的延時后,410JTJ失電,410JTJ接點斷開,5DCF失電關閉,同時413JTJ接點接通,制動閘復位排氣電磁閥541DCF1動作,制動閘反向通氣,制動閘復位,“風閘落下”指示燈點亮。經延時,制動閘復位排氣電磁閥541DCF2動作,反向通氣腔向大氣排氣,排氣一定時間后,剎車控制流程結束。
通過以上改進措施,漫灣發(fā)電廠的機械剎車能夠安全可靠的投、切,對電廠的“無人值班,少人值守”提供了有利的條件。
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