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采場瓦斯抽放移動泵安裝使用安全技術(shù)措施

  
評論: 更新日期:2015年10月13日

為加強(qiáng)我礦西二710工作面瓦斯抽采工作,提高工作面瓦斯抽采量,需要在西二710工作面安設(shè)移動瓦斯抽采泵一臺,為確保移動泵站安裝、使用過程中的安全,特編制此措施。
        一、移動式瓦斯抽采泵的安裝
        1、安裝前的準(zhǔn)備工作
        (1)移動泵安裝位置的巷道頂板打好起吊錨桿。
        (2)礦機(jī)電科負(fù)責(zé)移動泵供電系統(tǒng)的設(shè)計與安裝。
        (3)抽采隊和保安區(qū)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好安裝移動泵、瓦斯抽采監(jiān)測、計量設(shè)備、接設(shè)抽采管路及進(jìn)排水管路所需的工具、材料和設(shè)備。
        2、移動泵安裝安全技術(shù)措施
        (1)起吊移動泵前檢查好所需的起重機(jī)、大鏈、卡環(huán)等,必須保證完好,嚴(yán)禁非標(biāo)準(zhǔn)件作業(yè)。
        (2)起吊作業(yè)前,撤出施工現(xiàn)場附近前后5米的其他人員,同時作業(yè)人員要躲避重物下落和傾倒的方向,作業(yè)現(xiàn)場安排專人監(jiān)護(hù)。
        (3)移動泵放置在鋪設(shè)好的道木上要固定牢固,并保證移動泵安放平穩(wěn)。
        (4)瓦斯監(jiān)測、管路抽采計量裝置要按設(shè)計要求安裝,保證測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,監(jiān)測裝置斷電靈敏可靠。
        (5)移動泵各部件安裝要求:
        水箱、汽水分離器、泵體、電機(jī)及變電站安設(shè)都應(yīng)平整,泵體、電機(jī)使用道木穩(wěn)設(shè)。
         二、移動式瓦斯抽放泵的使用
        1、啟動前的準(zhǔn)備工作
        先打開進(jìn)、排水閥門,注入清水5分鐘,同時手動盤車,使泵兩端的軸封處有成滴的水流下。
        2、啟動運轉(zhuǎn)及停泵的操作
        (1)按動電機(jī)按鈕,觀察電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,如與標(biāo)識不一致,將磁力開關(guān)電源分?jǐn)喟逊聪颉?br />         (2)啟動后及時調(diào)整進(jìn)、排水閥門,使泵體內(nèi)水位穩(wěn)定在汽水分離器底殼以下。
        (3)觀察泵體是否滲漏,監(jiān)聽泵體運轉(zhuǎn)聲音是否正常,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象,立即停泵檢查,故障排除后再啟動。
        (4)及時排除正負(fù)壓端管路中的積水雜物。
        (5)每小時觀測一次管內(nèi)壓力、管內(nèi)溫度、抽放濃度、孔板壓差等參數(shù),并作記錄。如發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化較大時,應(yīng)及時查明原因,積極處理并匯報。
        (6)停泵時,先停電,再將近、排水閥門關(guān)閉。
        3、使用移動式瓦斯抽放泵的安全技術(shù)措施
        (1)移動式瓦斯抽放泵司機(jī)必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn),并掌握移動式瓦斯抽放泵的結(jié)構(gòu)、性能,會進(jìn)行一般的維護(hù)保養(yǎng)及故障處理。考試合格,持證上崗。
        (2)移動式瓦斯抽放泵的停、開及運行情況按時向保安區(qū)調(diào)度匯報。
        (3)泵體內(nèi)的水位隨時調(diào)整好,要與泵體的泵軸中心線持平,不能超過汽水分離器底殼線,避免水位過高燒電機(jī)或水位過低影響抽放效果。
        (4)泵運轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)負(fù)壓過大、回水小、旋轉(zhuǎn)異常時,必須立即停泵查明原因,及時處理。
        (5)嚴(yán)禁無水運轉(zhuǎn),停開泵,必須經(jīng)當(dāng)班瓦檢員同意。
        (6)安設(shè)停水自動斷電裝置,要靈敏可靠。
        (7)抽放管路排出口必須設(shè)置警戒標(biāo)志,排出口上風(fēng)側(cè)5米,下風(fēng)  側(cè)30米內(nèi)嚴(yán)禁人員通行和任何作業(yè)。
        (8)排放口下風(fēng)側(cè)30米處,距巷道頂板300毫米處安設(shè)一臺甲烷傳感器,報警點斷電為≥0.75%,斷電范圍為移動泵電源,保證抽放泵排到巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛仍?0米內(nèi)被混合到規(guī)程允許濃度。在抽放泵下風(fēng)側(cè)1~2米處設(shè)一甲烷傳感器,報警點斷電點為≥0. 5%,當(dāng)泵體附近瓦斯超限時,能切斷抽放泵電源。
        (9)抽放泵司機(jī)必須堅守崗位,交接班時要對所有設(shè)備進(jìn)行檢查。
        (10)要經(jīng)常檢查抽放泵的各種計量裝置、閥門和安全裝置,保證靈敏可靠。檢查好各部件的聯(lián)接螺絲,發(fā)現(xiàn)松動及時處理。
        (11)每天要對全部設(shè)備的外表進(jìn)行一次擦洗。
        4、移動式瓦斯抽放泵停運的安全措施
        (1)瓦斯抽放泵有計劃停泵前,泵站司機(jī)必須通知采場后三角點瓦檢員,得到瓦檢員同意后方可停泵,并向礦調(diào)度和通風(fēng)調(diào)度匯報。
        (2)瓦斯抽放泵因故臨時停泵,泵站司機(jī)要立即通知工作面后三角點的瓦檢員,并向礦調(diào)度和通風(fēng)調(diào)度匯報。
        (3)采場后三角點瓦檢員得知停泵后,要隨時檢查后三角點區(qū)域瓦斯?jié)舛龋l(fā)現(xiàn)瓦斯超限或積聚,必須立即停止作業(yè),切斷電源,撤出人員,進(jìn)行處理。
        (4)瓦檢員根據(jù)現(xiàn)場情況,增設(shè)風(fēng)障,并隨時用高壓水沖擊清掃后三角點區(qū)域。
        五、事故案例
        大隆礦1974年3月12日掘進(jìn)三隊東翼23度上山下部車場瓦斯爆炸事故
        (一)、事故經(jīng)過
        74年3月份由掘進(jìn)三隊施工的東一23度車場-266水平回風(fēng)巷,由2臺28KW供風(fēng),與東一23度底彎道相鄰的東一大巷由掘七隊施工,工作面由一臺28KW供風(fēng)。3.11礦井停電檢修,三臺風(fēng)機(jī)停運。四點班檢修完未安排開風(fēng)機(jī)排瓦斯12日零點班開工后,掘七隊隊長張義和電工發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)未開,便安排電工送電,三臺風(fēng)機(jī)啟動,-266水平回風(fēng)巷停風(fēng)15個多小時積聚的瓦斯大量排出,掘三隊一臺蓄電池車駛?cè)?3度底彎道,剎車過程中產(chǎn)生火花,引起瓦斯爆炸,造成10人死亡,13人受傷。
        (二)、事故原因
        1、干部、工人違章指揮、違章作業(yè),張義在不知瓦斯多大的情況下,讓電工送電啟動風(fēng)機(jī)。
        2、蓄電池車不防爆,電源接頭處未包。
        3、安全管理混亂,瓦檢員四點班出勤6人都沒入井。提前回家,零點班開工前沒能及時排放瓦斯,到事故發(fā)生時瓦檢員無一人入井。
        4、安排工作不利,檢修后和開工前沒有組織開工檢查。
        5、干部、職工安全意識和法律意識淡薄,思想麻辟,紀(jì)律松懈。
        (三)、事故教訓(xùn)及防范措施
        1、開展一次安全大檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
        2、加強(qiáng)一通三防管理,制定完善各項管理制度和措施。
        3、加強(qiáng)局部通風(fēng)和排放瓦斯管理,每臺風(fēng)機(jī)設(shè)專人看管,排瓦斯必須有風(fēng)機(jī)工、電工、瓦檢員同時在場,排瓦斯嚴(yán)禁一風(fēng)吹。
        4、加強(qiáng)干部、職工安全意識和法律意識教育,加強(qiáng)安全技術(shù)培訓(xùn),各項工作嚴(yán)格按規(guī)程要求去做。
        大隆礦1977年9月26日西翼-275南段回風(fēng)中巷瓦斯爆炸事故
        (一)、事故經(jīng)過
        1977年9月25日二十三點,通風(fēng)隊副隊長沈躍武在班前會上分配瓦斯檢查員任洪民同志,先到西翼-275、南三、四段回風(fēng)中巷密閉處進(jìn)行檢查,再到掘進(jìn)二隊進(jìn)行檢查。任洪民下井后,先到-275變電所打電話,但電話壞了(時間是零六分),他就到-275回風(fēng)石門去打電話。當(dāng)任洪民走后約三分鐘,剛剛走過-275南一段回風(fēng)中巷就發(fā)生了瓦斯爆炸。這時機(jī)運區(qū)支援采煤運料上零點班的七名同志,正走過西翼上山二十米左右,被沖擊波沖倒。此次瓦斯爆炸事故造成一死七傷的嚴(yán)重后果。
        (二)、事故原因
        1、瓦斯來源:西翼-375運輸石門第二上風(fēng)眼和溜煤眼內(nèi),從1977年9 月初就發(fā)現(xiàn)有積存瓦斯據(jù)9月23日化驗結(jié)果看:CO濃度為6.11%、CO2濃度為1.7%、CH4濃度為4.4%、O2濃度為16.9%。
        2、火    源:西翼-375運輸石門,第二上風(fēng)眼和溜煤眼的上部,從1976年8月就發(fā)現(xiàn)有煙,事故發(fā)生,雖然進(jìn)行過多次注漿充填、滅火工作,但火區(qū)沒有徹底消滅,最后釀成事故發(fā)生。
        (三)事故教訓(xùn)及防范措施
        1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針,要在各級、各類人員當(dāng)中牢固樹立“安全第一”的思想。
        2、加強(qiáng)管理,要充分發(fā)揮專業(yè)科室的職能作用,對一些重大隱患,要堅決果斷地采取措施進(jìn)行處理,隱患不排除決對不能生產(chǎn)。
        3、加強(qiáng)瓦檢員上崗巡回檢查制度,加大瓦斯監(jiān)測等安全儀器的投入使用,對各地點瓦斯變化情況進(jìn)行時時監(jiān)控,以保證安全生產(chǎn)。
       
       

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