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突出煤層掘進(jìn)水力掏槽防突技術(shù)研究

作者:魏國(guó)營(yíng) 辛新平  
評(píng)論: 更新日期:2011年03月04日



 3.工業(yè)船

  3.1試驗(yàn)地區(qū)

  演馬莊礦突出煤層掘進(jìn)工藝為超前排放鉆孔防突、遠(yuǎn)距離爆破、掘進(jìn)礦車運(yùn)輸。采取防突措施時(shí)間占巷道施工總時(shí)間的70%以上,突出地區(qū)巷道掘進(jìn)速度平均為45m/月,炮后瞬間最高瓦斯?jié)舛纫话銥?.9~7%。二二采區(qū)為新開拓采區(qū)。主采二1煤層,老頂為中粒砂巖,直接項(xiàng)為砂巖,厚度4m,有0.2~0.3m厚的泥巖偽頂,底板為砂質(zhì)泥巖,煤層傾角11°,平均厚度6m,構(gòu)造軟煤分層厚度為O.5~1.2m。

  試驗(yàn)工作面實(shí)測(cè)煤層瓦斯含量為30.69m3/t.r,瓦斯壓力為0.96MPa,瓦斯吸附常數(shù)a=45.696m3/t,b=O.961MP-1,△P=31,透氣性系數(shù)為4.15m2/mpa2.d,硬度f=O.1~0.8,軟分層厚度為0.3~1.2m,煤層具有嚴(yán)重的突出危險(xiǎn),同標(biāo)高地區(qū)曾發(fā)生多次規(guī)模較大的突出。

  3.2水力掏槽防突措旋有效性檢驗(yàn)

  水力掏槽防突措施采用預(yù)測(cè)、防突措施、措施效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)措施“四位一體"綜合防突技術(shù)思路,即首先進(jìn)行突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè),突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)及效檢指標(biāo)均采用R值指標(biāo)法,其臨界值RM為6。當(dāng)預(yù)測(cè)無突出危險(xiǎn)時(shí),留出預(yù)測(cè)超前距,直接采用遠(yuǎn)距離放炮安全防護(hù)措施進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè);預(yù)測(cè)有突出危險(xiǎn)時(shí)采取水力掏槽綜合防突措施,然后進(jìn)行效果檢驗(yàn),措施效果檢驗(yàn)有效后,留出效檢超前距采用遠(yuǎn)距離放炮安全防護(hù)措施進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)。

  3.3水力掏槽措施技術(shù)參數(shù)

  措施超前距:在焦作礦區(qū)煤層條件下,當(dāng)正前水力掏槽斷面積小于1.Om2時(shí),措施超前距保留5.Om:考慮到頂板支護(hù)因素,當(dāng)正前水力掏槽斷面積大于1.Om2時(shí)而又小于2.0M2時(shí),措施超前距保留3.0m:當(dāng)正前水力掏槽斷面積大于2m2時(shí),措施超前距保留1.Om。

  泵壓、流量:通過理論計(jì)算和實(shí)際掏槽效果,水力掏槽泵壓確定為16~20MPa,流量150M3/h。

  水力掏槽尺寸:水力掏槽13~20min后,形成一道寬800~1200mm,高1.2~1.7m,深10~32m超前卸壓槽。圖3為實(shí)際拍攝的水力掏槽槽硐。
3.4試驗(yàn)情況采取水力掏槽消突措施后突出指標(biāo)效檢超標(biāo)率為5.83%,遠(yuǎn)低于常規(guī)的30%措施超標(biāo)率,效檢不突出準(zhǔn)確率為100%,充分顯示了水力掏槽消突措施的有效性和可靠性:平均月進(jìn)尺達(dá)到126m,最高達(dá)到165m/月,較排放鉆孔等常規(guī)防突措施掘進(jìn)速度提高到2倍以上。表3為2004年8月~11月間水力掏槽消突措施應(yīng)用情況表。

  水力掏槽期間瓦斯涌出量大幅度增加,圖4是水力掏槽瓦斯涌出規(guī)律。采取水力掏槽消突措施后,在爆破作業(yè)時(shí),瓦斯涌出強(qiáng)度降低,炮后瓦斯超限率急劇下降,由其它防突措施炮后瓦斯超限的50%以上降至目前的18.9%,并且炮后瓦斯?jié)舛纫话阍贠.3%~O.9%之間,低于排放鉆孔防突措施爆破后0.9~7%的瓦斯?jié)舛?同風(fēng)量下比較),因此采取水力掏槽措施是掘進(jìn)爆破作業(yè)安全的重要保證,同時(shí)試驗(yàn)表明,措施后杜絕了爆破作業(yè)誘導(dǎo)突出或出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象。

  水力掏槽消突措施不同于中高壓注水、超前排放鉆孔等防突措施之處,一方面在于其顯著的防突效果,另一方面在于其簡(jiǎn)便快捷的操作和管理。表2為采取不同防突措施時(shí)的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比情況。

  通過比較,采取水力掏槽消突措施后,每米進(jìn)尺措施時(shí)間是超前排放鉆孔的1/14,是注水防突措施的1/7,為提高突出煤層巷道的有效掘進(jìn)時(shí)間奠定了基礎(chǔ)。

  工程試驗(yàn)表明,掏槽后形成較大面積的槽洞對(duì)減少爆破工程量、材料費(fèi)用、提高爆破效果和增加一次爆破深度均有顯著作用,新的掘進(jìn)工藝使掘進(jìn)速度提高到原來的2倍以上,達(dá)到全公司平均掘進(jìn)水平的2-4倍。

  4.力掏槽防突措施評(píng)價(jià)

  4.1廣泛適應(yīng)性

  焦作礦區(qū)煤巷掘進(jìn)突出統(tǒng)計(jì)表明,在采用排放鉆孔等常規(guī)措施期間,平均年掘進(jìn)4000米巷道突出4~6次。采用水力掏槽措施在焦作礦區(qū)試驗(yàn)期間掘進(jìn)2000余米,共發(fā)生突出2次,其中1次為考察水力掏槽措旌安全距離誘發(fā)突出,1次為措施期間突出(掘進(jìn)工作面遇到成組斷層,煤層全部為軟分層,采用排放鉆孔打鉆時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重噴孔現(xiàn)象后,為保證施工安全,而采用水力掏槽措施發(fā)生的突出),從千米巷道突出次數(shù)看,基本與采用常規(guī)措施相當(dāng),采用水力掏槽措施并沒有增加突出的概率。

  采用水力掏槽時(shí),措施實(shí)施過程無人值守,保障了施工人員在措施過程中的安全。而在嚴(yán)重突出煤層實(shí)施超前鉆孔防突措施的過程中,經(jīng)常遭遇噴孔、卡鉆,甚至發(fā)生突出,這給突出措施的執(zhí)行帶來困難,也對(duì)施工人員的安全構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。

  因此,水力掏槽措施能夠很好的適應(yīng)于礦區(qū)的嚴(yán)重突出煤層掘進(jìn)消突。

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