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大直徑 長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽放技術(shù)與裝備的應(yīng)用

  
評(píng)論: 更新日期:2008年05月13日
20665.8

比±

-18390

0

-2114.1

較±/%

-80.76

0

-9.28

大于30

間距/m

130

7

200

數(shù)量/個(gè)

0.77

14.3

0.5

工程量/m

46.2

858

30

總成本/元

6751.2

22779.9

24030

比±

-16028.7

0

-1250.1

較±%

-70.36

0

-5.48



2大直徑長(zhǎng)鉆孔機(jī)在頂板巖石中的應(yīng)用

MK-6型全液村壓鉆機(jī)繼承了大直徑鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),采用分體式結(jié)構(gòu)。與前面鉆機(jī)不同的是MK-6鉆機(jī)主機(jī)采用二步平臺(tái),在處理孔內(nèi)事故時(shí)可將給進(jìn)機(jī)身直接頂在孔壁上,可化解大起拔力造成鉆機(jī)失穩(wěn)的矛盾,增加了鉆機(jī)的穩(wěn)定性,其具體技術(shù)參數(shù)如下:

鉆孔深度:600/800m

鉆桿直徑:89/73mm

開(kāi)孔直徑:300mm

終孔直徑:150/94mm

鉆孔傾角:±10°

回轉(zhuǎn)速度:10~200r/min

最大扭矩:6000N.m

給進(jìn)能力:210kN

起拔能力:210kN

給進(jìn)行程:1000mm

電機(jī)功率:75kW

與MKD-5S鉆機(jī)相比,MK-6型鉆機(jī)的能力擴(kuò)大了很多。其中,扭矩增大了3倍多,給進(jìn)力增大了2倍,電動(dòng)機(jī)功率也幾乎增大了2倍,從鉆機(jī)能力來(lái)說(shuō),具備了施工大直徑深孔的條件。在鉆機(jī)工藝上,先利用定向保直鉆進(jìn)施工先導(dǎo)孔,達(dá)到設(shè)計(jì)深度后,采取二次擴(kuò)孔,擴(kuò)到滿足瓦斯抽放要求的直徑。我們與陽(yáng)泉礦務(wù)局通力合作,在陽(yáng)泉一礦4108工作面12#煤層頂板灰白色中砂巖中進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),完成了直徑為Ф153~Ф193mm,深度分別為603.5m和508.2m的2個(gè)深鉆孔。覆蓋了整個(gè)工作面。通過(guò)定向保直鉆進(jìn)工藝控制先導(dǎo)孔,使終孔位置的偏差小于孔深的1%,創(chuàng)下當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)煤礦井下近水平定向鉆孔施工的最高記錄。在走向超過(guò)1000m的綜采工作面,只要在工作面頂板的中間作一個(gè)鉆場(chǎng),沿工作面走向兩邊各施工幾個(gè)覆蓋工作面的大直徑深孔,就能解決綜采工作面瓦斯問(wèn)題。此種方法簡(jiǎn)單易行,既節(jié)約生產(chǎn)成本,又縮短了工作面的準(zhǔn)備時(shí)間,為煤礦高產(chǎn)高效創(chuàng)造了條件。

在陽(yáng)泉一礦試驗(yàn)時(shí)施工的兩個(gè)大直徑長(zhǎng)鉆孔在1999年7月工作面開(kāi)采時(shí),瓦斯?jié)舛雀哌_(dá)到90%,瓦斯量23.92m3/min,平均瓦斯?jié)舛?0%,瓦斯量22.3 m3/min。2000年4月測(cè)量時(shí),2#孔在1900Pa的負(fù)壓下,混合量為28.4 m3/min,瓦斯量12.62 m3/min2003年7月測(cè)量時(shí),混合量13.82 m3/min,濃度49%,瓦斯量6.82 m3/min,至今仍在抽放。該鉆孔的抽放效果足以說(shuō)明大直徑長(zhǎng)鉆孔完全可以取代走向巷道抽放瓦斯。

3大直徑長(zhǎng)鉆孔鉆機(jī)在煤層中的應(yīng)用

晉城煤業(yè)集團(tuán)公司寺河礦是一個(gè)綜采機(jī)械化程度較高的現(xiàn)代化高瓦斯礦井。在瓦斯治理方面,公司要求盡快對(duì)采煤工作面瓦斯進(jìn)行預(yù)抽,并將抽出的瓦斯壓送到坑口電站。為了提高瓦斯的抽放率和抽放效果,我院與晉城煤業(yè)集團(tuán)合作開(kāi)展了“煤層長(zhǎng)鉆孔定向鉆進(jìn)工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)研究”。2001年9月25日在寺河?xùn)|二盤區(qū)102017s巷道3#煤層中用我院生產(chǎn)的MK-6型鉆機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)。3#煤層厚度6.5m,煤質(zhì)堅(jiān)硬,普氏硬度2左右,煤層下部裂隙發(fā)育,瓦斯含量較大。鉆機(jī)配Ф94mm的金剛石復(fù)合片鉆頭,按照制定的保直鉆進(jìn)鉆結(jié)合下造斜鉆進(jìn)工藝施工,到28日完成1#孔,純鉆進(jìn)時(shí)間21h,鉆孔深度509.3m,平均鉆進(jìn)時(shí)效24.4m,3#孔采用保直組合鉆具一直鉆到519.5m,鉆孔在煤層夾矸中延伸。施工完畢后立即封孔抽放,當(dāng)時(shí)的瓦斯?jié)舛冗_(dá)97%,瓦斯量2 ~2.5 m3/min。試驗(yàn)時(shí)的兩個(gè)鉆孔創(chuàng)造了當(dāng)年國(guó)內(nèi)純煤層鉆孔深度紀(jì)錄,面且達(dá)到了預(yù)期的抽放效果。

MK-6型全液壓鉆機(jī)及施工工藝經(jīng)受了在巖層和純煤層施工的考驗(yàn),進(jìn)一步證明了其在鉆進(jìn)大直徑鉆孔方面的能力。良好的抽放效果同時(shí)說(shuō)明大直徑長(zhǎng)鉆孔完全可以取代巷道抽放瓦斯。

4沿煤層定向長(zhǎng)鉆孔鉆機(jī)及其應(yīng)用

為了進(jìn)一步將大直徑長(zhǎng)鉆孔取代巷道抽放瓦斯的工作開(kāi)展下去,我院在1999年底利用國(guó)家科技部科研院所技術(shù)研究開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金在MK-6型鉆機(jī)的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)研制了MK-7型鉆機(jī)。用該鉆機(jī)可以在千米走向的采煤工作面施工覆蓋整個(gè)工作面長(zhǎng)度的鉆孔。

MK-7鉆機(jī)的技術(shù)參數(shù)如下:

鉆孔深度:800/1000m

鉆桿直徑:89mm

開(kāi)孔直徑:300mm

終孔直徑:200/150mm

鉆孔傾確:±10°

回轉(zhuǎn)速度:5~200/160r/min

最大扭矩:8000/10000N.m

給進(jìn)能力:250kN

起拔能力:250kN

給進(jìn)行程:1000mm
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