1概況
宋家溝煤礦是一鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦,開采侏羅煤層,低瓦斯礦井,煤層易自然發(fā)火,煤塵具有爆炸危險性。礦井采用一立一斜開拓方式,混合提升立井裝備2JTK-1.6型礦用提升機,采用0.5t罐籠雙罐提升方式,承擔(dān)煤炭、矸石、材料、設(shè)備的提升任務(wù),兼作進風(fēng),斜井回風(fēng)、行人。礦井下通風(fēng)方式為單翼并列式,主要通風(fēng)機為4-72-11№12型離心式通風(fēng)機,配用電機功率15kW,礦井通風(fēng)方式為抽出式。南一采區(qū)已回采完,北一采區(qū)正在準備。
2002年2月14日(正月初二),早班下井抽水值班人員發(fā)現(xiàn)井下空氣質(zhì)量有問題,隨報告值班礦長,礦長帶人當即下井檢查,發(fā)現(xiàn)井下總回風(fēng)巷霧南一采空區(qū)局閉進行處理。2月17日總回風(fēng)巷2處密閉墻冒煙,2月19日2:20密閉墻口出現(xiàn)明火。3:38因井下煙霧較大,空氣嗆人,密閉工作難以繼續(xù)進行,井下滅火人員全部安全撤到地面。3:50煙霧從回風(fēng)斜井大量涌出,地面煙霧彌漫,加之當時刮東風(fēng),濃煙又從混合提升立井涌入井下。為確保救災(zāi)人員人身安全,減少損失,保住礦井,礦井臨時救災(zāi)小組決定:封堵井口,切斷井下供氧,控制井下火勢。礦井發(fā)生火災(zāi)時,巷道系統(tǒng)如圖1所示。
1999年該礦井曾遭水災(zāi)被淹,布置在煤層中的總回風(fēng)巷全部冒頂垮幫(木棚支護)經(jīng)過1a多時間的排水、消渣、維修支護,礦井基本恢復(fù)生產(chǎn)。礦井發(fā)生火災(zāi)井口封堵后,啟封井口,恢復(fù)礦井排水就成為當務(wù)之急。采用地面打鉆注漿滅火,實施復(fù)雜,井下泥漿不易控制,滅火時間長,不利于礦井及時排水,且事不逢時,條件不具備。按照《煤礦安全規(guī)程》248條規(guī)定啟封火區(qū),由于火區(qū)小,封閉范圍大,井口封閉時間長,礦井只有再次被水淹而致報廢。因此,礦井搶險救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)井下涌出量及井底主水倉容量,在密閉區(qū)內(nèi)各種氣體濃度穩(wěn)定不變的情況下,擬定12d后即時啟封井口,抽排井下涌水,縮小火區(qū)范圍,進行綜合滅火。
1-混合提升立井;2-回風(fēng)斜井;3-運輸大巷;4-水泵房;5-北一采空下山;6-南一采區(qū)上山;7-總回風(fēng)巷;8-井底聯(lián)絡(luò)巷
圖1礦井火災(zāi)時巷道系統(tǒng)示意圖
2利用主要通風(fēng)機裝置及井口防爆控制風(fēng)流啟封井口密閉
2.1井下火區(qū)狀況
井口封閉后,2月19日~3月1日,回風(fēng)斜井口密閉內(nèi)的CH4、CO2、CO濃度測定值分別為0.34%~2.46%,1.66%~3.00%,0.4%~0.03%,2月26日~3月1日,CO連續(xù)測定值在0.04%左右。表明火區(qū)火勢已基本有效控制,火區(qū)尚未完全熄滅,處在隱燃狀態(tài),火區(qū)氣體狀態(tài)穩(wěn)定。
3月2日,救護隊從回風(fēng)斜井入井偵察火情,斜井中部的CH4濃度為8.00%,井底已超過了10.00%,CO井底為0.34%,巷道無煙霧,但氣體刺激眼睛。因巷道冒落堵塞,救護隊員未能進入火區(qū)。
2.2 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整
火災(zāi)發(fā)生前礦井通風(fēng)系統(tǒng)為:混合提升立井進風(fēng),回風(fēng)斜井回風(fēng),運輸大巷進風(fēng),總回風(fēng)巷回風(fēng),井底聯(lián)絡(luò)設(shè)2組正反風(fēng)門,風(fēng)門關(guān)閉。井口啟封前,由救防隊在運輸大巷、總回負巷距井底聯(lián)絡(luò)巷20m處各打2道臨時板閉,加掛風(fēng)簾,隔斷火區(qū)風(fēng)流;打開井底聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門,使火區(qū)風(fēng)流發(fā)生短路。
提升立井罐籠因未安設(shè)防墜裝置,為了預(yù)防啟封井口期間井下火區(qū)出現(xiàn)復(fù)燃,有害氣體大量涌出,使救災(zāi)售貨員能迅速安全撤離井下,礦井通風(fēng)方法由抽出式改為壓入式,由回風(fēng)斜井進風(fēng),混合提升立井回風(fēng)。
2.3 風(fēng)流控制
(1)啟封風(fēng)量。從井下火區(qū)現(xiàn)狀分析,盡管火區(qū)CO在逐漸減少,穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi),但火區(qū)未熄滅,火源處的火區(qū)范圍及溫度不清,井下巷道瓦斯?jié)舛瘸^爆炸不限,且濃度達到10%以上,啟封井口,縮小火區(qū)范圍,恢復(fù)井下全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng),存在著一定的不安全性。在井下巷道系統(tǒng)一定的情況下,井下風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)的風(fēng)阻基本不變,風(fēng)壓隨其通過的風(fēng)量按h=RQ2(式中:h為井巷風(fēng)壓,Pa;R為風(fēng)阻,N·s2/m8;Q為井巷通過的風(fēng)量,m3/s)的規(guī)律變化,風(fēng)量增大時,風(fēng)壓則迅速增大。井下風(fēng)壓增大,必然導(dǎo)致井下通風(fēng)設(shè)施漏風(fēng)量的增大。圖2為井口啟封期間礦井通風(fēng)系統(tǒng)簡圖及網(wǎng)絡(luò)圖。A、B為臨時板閉,密閉性差,易漏風(fēng),井底聯(lián)絡(luò)巷斷面?。?.34 m2)阻力大。啟封期間井下供風(fēng)量過大,可導(dǎo)致火區(qū)井、回風(fēng)兩端的密閉漏風(fēng)增大,引起火區(qū)復(fù)燃,或發(fā)生瓦斯爆炸。風(fēng)量過小,不易排除井下火災(zāi)產(chǎn)生的有害氣體,排放時間長。因此,啟封期間風(fēng)量的確定則十分重要。礦井井口啟封后,首先排除井下巷道中的CH4、CO2、CO等有害氣體,然后在臨時密閉A、B外打永久性密閉C、D,抽排井下水,恢復(fù)礦井原通風(fēng)系統(tǒng)。所以,礦井井口啟封期間,井下供風(fēng)量應(yīng)在滿足井下救災(zāi)人員所需風(fēng)量、井巷風(fēng)速下低于0.25m/s的情況下,盡量減小。經(jīng)計算,啟封期間井下巷道的風(fēng)量控制在100~1503/min較為適宜。
圖2 井口啟封期間礦井通風(fēng)系統(tǒng)簡圖及網(wǎng)絡(luò)圖
(2)風(fēng)流控制。從圖2可以看出,當回風(fēng)斜井井口防爆門打開時,從風(fēng)硐口1至混合提升立井井口4(1-2-3-4風(fēng)路)與從風(fēng)硐口1至回風(fēng)斜井井口5(1~5風(fēng)路)為敞開式并聯(lián)通風(fēng)系統(tǒng)。在不考慮自然風(fēng)壓的作用,系統(tǒng)服從閉式并聯(lián)風(fēng)壓定律,風(fēng)量自然分配。因此,通過控制回風(fēng)斜井井口防爆門開啟大小,可使風(fēng)流發(fā)生不同程度的短路,調(diào)節(jié)井口啟封時期井下風(fēng)量。根據(jù)井下巷道特征參數(shù),理論計算1-2-3-4風(fēng)路井巷風(fēng)阻為0.2174N·s2/m8,1-5風(fēng)路(防爆門完全打開)井巷風(fēng)阻為0.0077 N·s2/m8,兩并聯(lián)巷道系統(tǒng)風(fēng)量自然分配比約為1:5.32。當啟封井口密閉,井下1-2-3-4風(fēng)路通過的風(fēng)量為150 m3/min時,利用井口防爆門短路(1-5風(fēng)路)的最大風(fēng)量為798 m3/min。也就是說,在啟封井口期間,礦井主要通風(fēng)機供給井下巷道系統(tǒng)風(fēng)量和通過防爆門短路風(fēng)量總和不能大于948 m3/min??紤]4-72-11№12型離心式通風(fēng)機特性,通風(fēng)機裝置和安全出口的漏風(fēng)狀況,啟封井口密閉,風(fēng)機應(yīng)在風(fēng)硐閘門完全關(guān)閉、井口防爆門打開的情況下啟動,待風(fēng)機運行平穩(wěn)后,逐漸開啟閘門,由小變大。閘門開啟大小通過回風(fēng)斜井實測風(fēng)量確定。利用防爆門開啟大小來調(diào)節(jié)控制井下風(fēng)量。
2.4 啟封過程
3月3日8:00救護隊下井在運輸大巷、總回風(fēng)巷打臨時密閉墻,打開聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門;10:00開始啟封井口。啟封順序為先關(guān)閉風(fēng)硐閘門打開擴散器密閉,然后調(diào)整反風(fēng)風(fēng)門(使風(fēng)流由抽出式變?yōu)閴喝胧剑俅蜷_提升立井密閉、回風(fēng)斜井井口防爆門,最后開啟通風(fēng)機并進行風(fēng)流風(fēng)量調(diào)節(jié)。當風(fēng)硐閘門開啟高度為20cm,防爆門開啟度為40%,井下風(fēng)量為120 m3/min,混合提升立井井口排放瓦斯?jié)舛冗_8.4%,CO濃度達0.24%。晚20:40混合提升立井瓦斯?jié)鉂舛冉抵?.46%,CO濃度降至0.002%。23:00井下實施火區(qū)永久性密閉和抽排水。為爭取時間,先在總回風(fēng)巷臨時密閉外3m處用黃土袋和磚打雙層密閉,中間裝0.35m厚黃土,后在運輸大巷打同樣的密閉墻,由5.5kW局部通風(fēng)機進行局部送風(fēng)。3月4日7:58井下密閉工作完成。12:00礦井恢復(fù)原抽出式通風(fēng)方式,井口啟封工作結(jié)束。
3 利用調(diào)壓技術(shù)加速火區(qū)熄滅
3月9日晚班,在回風(fēng)斜井出現(xiàn)了CO,其濃度為0.002%,總回風(fēng)巷密閉墻內(nèi)的CH 4濃度為6.7%,CO濃度為0.05%,說明火區(qū)復(fù)燃。分析其原因為:①因搶險時間緊,永久性密閉未掏槽,密閉外巷道又因碹施工質(zhì)量差,充填不嚴,后又被水長期淹沒、沖刷,使空隙增大,而導(dǎo)致漏風(fēng);②進、回風(fēng)側(cè)兩密閉間風(fēng)壓差大。處理方法如下:
(1)在運輸大巷、總回風(fēng)巷兩永久密閉墻外5m處重新掏槽構(gòu)筑密閉,使其與原永久密閉墻構(gòu)成2個均壓氣室,用Ф100mm的無縫風(fēng)鋼管作連通管,進行調(diào)壓,減少漏風(fēng)。
(2)打開水泵房管子道密閉,讓部分風(fēng)流短路,以減小密閉墻間的風(fēng)壓差。
實施上述方案后,經(jīng)測定,兩處密閉調(diào)壓氣室間漏風(fēng)壓差為30Pa,火區(qū)復(fù)燃狀況得到了控制,3月16日礦井恢復(fù)了正常生產(chǎn)。
4 利用鎖風(fēng)法啟封火區(qū)
理論與實踐證明,火區(qū)熄滅狀態(tài)與火區(qū)范圍大小,火勢強弱,煤層自然地質(zhì)條件,封閉區(qū)漏風(fēng)供氧,礦井通風(fēng)條件等因素有關(guān)。判斷火區(qū)熄滅條件的指標是在實踐可行的前提下,提供火區(qū)啟封作業(yè)的相對安全保障。根據(jù)黃隴侏羅紀煤層開采礦井火區(qū)啟封經(jīng)驗,火區(qū)在嚴密封閉3~6個月以上,CO濃度降低至0.001%以下,可考慮啟封。
3月16日至3月27日,總回風(fēng)巷密閉墻內(nèi)CO濃度范圍為0.14%~0.002%,平均0.05%;CO2 CO濃度范圍10.72~4.6%,平均5.00%;CH4 濃度范圍9.74%~4.6%,平均4.1%,氣體溫度平均26℃。3月28日至7月1日,CO濃度為0,CO2、4濃度分別保持在4.2%、4.7%以下,氣體溫度22℃以下。運輸大巷密閉墻內(nèi)(進風(fēng)側(cè))CO、CO2、CH4濃度測不出值,判斷礦井火區(qū)已熄滅。7月2日,利用鎖風(fēng)法順序啟封了井下火區(qū)。逐段鎖風(fēng)距離為200m,采用11kW局部通風(fēng)機,鎖風(fēng)設(shè)施為2道臨時板閉加風(fēng)簾。