1.E-204簡介:
1.1. E-204簡介
E-204是柴油加氫裝置塔底柴油蒸汽發(fā)生器,屬于U形管式換熱器。殼程串聯(lián)蒸汽發(fā)汽包(D-501),介質(zhì)為除氧水與蒸汽;管程介質(zhì)為240℃左右精制柴油。
1.2.損壞經(jīng)過
E-204于2011年11月投用,2012年6月發(fā)生內(nèi)漏。更換新管束運行至2013年1月17日,再次泄漏。
2.檢修情況
2.1.檢修概述
2012年檢修,打開后在二、三、四管程的管板孔橋、管板與換熱管焊肉、脹接處均發(fā)現(xiàn)肉眼可見的裂紋,對管板進行了著色滲透探傷,在一管程發(fā)現(xiàn)大量細微裂紋,達到報廢標準,于是更換新管束運行。運行至2013年1月17日再次泄漏,打開后情況與2012年情況相似。四管程有一處較大的砂眼。
2.2.宏觀檢驗
E-204管板表面和管子內(nèi)部無明顯腐蝕減薄痕跡,管板與管子的焊縫處既有徑向裂紋,又有周向裂紋,將管子刨開檢查,未見脹接痕跡。
從宏觀檢驗可以看出,徑向裂紋是熱疲勞形成的,周向裂紋是焊接和應(yīng)力共同作用的結(jié)果。
2.3.金相檢驗
從已報廢管板上取樣,經(jīng)打磨、拋光及浸蝕后進行金相檢驗,其中管板上選取點1處的金相組織為:鐵素體+珠光體,有嚴重偏析現(xiàn)象,管子上選取點2處的金相組織為:鐵素體+珠光體,焊縫上選取3處的金相組織為:先共析鐵素體+珠光體+針狀鐵素體,是應(yīng)力過大產(chǎn)生裂紋的原因。
從檢驗可以看出管板金相組織不正常,有嚴重的偏析現(xiàn)象,周向裂紋是沿晶熱裂紋,是由于焊接金屬產(chǎn)生偏析和殘余應(yīng)力作用形成的;徑向裂紋是穿晶裂紋,是應(yīng)力過大和熱疲勞共同作用形成的。
2.4.硬度檢驗
E-204管板的硬度值為127-139BHLD,管子的硬度為:103-139HBLD,經(jīng)檢測管板與管子的硬度值均正常。
2.5.化學(xué)分析
E-204的管子材質(zhì)是10;管板材質(zhì)為:16MnR。經(jīng)光譜分析,所測元素化學(xué)成分符合相關(guān)要求,管板材質(zhì)是合格的。
3.原因分析:
3.1.溫差應(yīng)力
E-204的殼程入溫度為80-100℃,設(shè)計溫度為158 ℃,兩個溫度最大相差了78 ℃,管程入口溫度為230-235 ℃,介質(zhì)溫差較大,造成管板、換熱管各部分熱變形不一致,產(chǎn)生較高的溫差載荷。
3.2. 制造原因
換熱管與管板脹焊時,處于水平放置位置,無法保證換熱管與管板間隙均勻,換熱管與管板脹焊完成后,會造成局部過度變形,產(chǎn)生冷加工硬化;加之過脹,造成脹接處存在較高殘余應(yīng)力。加之換熱器工作時的拉伸應(yīng)力,為換熱管的應(yīng)力腐蝕創(chuàng)造了必要條件。
3.3.管束振動
殼程介質(zhì)屬汽液混相,兩相流體橫向流過管束,相變會激起管束振動,管束的劇烈振動誘使力學(xué)性能較差的缺陷處發(fā)生疲勞失效。
3.4.結(jié)論
管束泄露的主要原因
3.4.1.在管板和管子制作過程中未進行脹接或者脹接不到位。
3.4.2.焊接不均勻,焊縫發(fā)生了成分偏析。
3.4.3.工藝操作參數(shù)波動,引起熱疲勞。
4.防范措施:
4.1. 運行工況調(diào)整
4.1.1.從工藝操作保持平穩(wěn)運行,避免管束急冷急熱,造成管束出現(xiàn)較大的溫差應(yīng)力。
4.2. 改進加工工藝
4.2.1.焊接要求
4.2.1.1.換熱器的焊接嚴格遵守焊接工藝及焊后熱處理。
4.2.1.2.所有焊接接頭外觀檢查合格。
4.2.2.脹接要求
脹貼完畢后,對于脹度不足者,應(yīng)進行補脹;對于脹度超過規(guī)定范圍者;應(yīng)更換換熱管 后重新進行焊接和貼脹。
近年來國內(nèi)新建煉廠的工藝包也大都采用國外的先進設(shè)計理念,但對于蒸汽發(fā)生器并不僅是靠提高材質(zhì)等級避免泄漏,優(yōu)化操作參數(shù)、嚴格控制換熱器的制造質(zhì)量和采用合理的制造工藝也尤為重要。目前我車間正在積極準備改造工藝流程,確保運行參數(shù)在設(shè)計范圍內(nèi),同時對新管束的制作工藝也進行了進一步的優(yōu)化,加強了制造過程的嚴格監(jiān)督檢驗,這些都將為蒸汽發(fā)生器的長周期運行奠定堅實的基礎(chǔ)。