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帶壓功除爐內(nèi)穿孔集合管支管技術

作者:郭斌  
評論: 更新日期:2010年10月18日

  摘要:針對荊門石化總廠制氫糧-1內(nèi)部集合管部分支管腐蝕穿孔,大量蒸氣外泄的情況,為保證在不停車的情總下堵住蒸氣,設計制造了特殊的卡具,切除腐蝕的支管,解決了帶壓封堵較小管徑鋼管匯漏的問題,保證了生產(chǎn)裝置安全,穩(wěn)定運行。

  荊門石化總廠制氫裝置是為加氫一車間、加氫二車間、鉑重整等7套裝置提供氫氣原料的生產(chǎn)車間,其中糧-1內(nèi)部集合管支管由于腐蝕嚴重,造成部分支管穿孔,大量的蒸汽外泄,嚴重影響了安全生產(chǎn)。因此,停掉爐-1,處理集合管支管勢在必行,但爐-1是制氫裝置的關鍵設備,停掉它,將使整個裝置全部停車,氫氣原料的生產(chǎn)也將中斷。 這樣,勢必影響其它帶氫裝置的開工,進而導致全廠大部分裝置停工,給各項指針的完成帶來極大的負面影響。針對這種情況,我們決定制造特殊的卡具,在不停車的情況下,堵住集合管的支管,對部分泄漏的支管進行切除處理。
  下面,筆者對卡具的設計制作及支管的切除技術進行介紹,供同行參考。

  1 爐-1內(nèi)部集合管支管結(jié)構及腐蝕穿孔情況

  制氫爐-1內(nèi)部集合管支管位于爐子上中上部,溫度為300℃左右,此段稱為爐-1的飽和段,介質(zhì)為200℃、2.5mpa的水經(jīng)集合管-1進入爐子里進行加熱,至集合管-2變成了飽和蒸汽。爐子內(nèi)部支管的材質(zhì)為20#鋼,夫格為D32mm×3mm,由于開工時間較長,再加上腐蝕,爐中的支管從第9根到第13根多處穿孔,造成大量的蒸汽外泄。

  2 卡具的設計

  2.1千斤項的改造
  選用一臺5t的千斤項,在其外殼上焊接兩根長度為200mm的M20螺栓,在千斤項項桿的上端點焊一根長辛苦為40mm、直徑為16mm的圓鋼。
  2.2卡具
  經(jīng)計算,取厚16mm的鋼板,加工成寬度為40mm、長度為220mm的壓塊,在壓塊兩端鉆直徑為22mm的圓孔,兩孔之間的距離以千斤項焊接的螺栓距離為準,同時,在壓塊中間點焊長度為40mm、直徑為16mm的圓鋼。此壓塊應制造多對,以便現(xiàn)場施工時帶在被擠壓的支管上。

  3 現(xiàn)場施工

  3.1支管的擠壓
  首先打開爐-1的防爆門,找出泄漏的支管,做好標記,并一一對應到集合管-1和集合管-2上,經(jīng)確認,首先處理合管-1的支管,用千斤頂將其壓扁,使其發(fā)生塑性變形,然后,取下千斤頂,用兩塊壓板通過螺栓聯(lián)接,將其卡緊,在離第一套卡具上部或下部100mm左右的位置,再用千斤項將其壓扁,其壓緊方向與第一次壓緊,至此完成對支管的擠壓。同理將集合管-2的支管壓扁,帶上卡具。
  3.2支管的切除
  待集合管-1處和集合管-2處的支管擠扁帶上卡具后,則可用割具開始割兩卡具之間的支管,切割時,其切割方向不應對準人,以防剩余的蒸汽噴出傷人,當支管兩端節(jié)除后,只剩下極少量的蒸汽從集合管往外冒出,這時,可用事先準備好的木楔子,塞入管內(nèi),其塞入深度離切割端面50~80mm,將蒸汽全部堵住,然后用火焰加熱管端,將其壓扁,再用火焊或電焊盲死埠。如此往復,利用同樣的方法堵住其它泄漏的支管。這樣,通過切除爐內(nèi)腐蝕穿孔支管的兩端,從而避免了爐內(nèi)大量蒸汽外泄。

  4 實踐效果

  制氫爐-1內(nèi)部集合管支管切除技術,解決了在生產(chǎn)裝置不停車的情況下,帶壓封堵較小管徑鋼管泄漏的問題,該項技術也多次在我廠鍋爐車間設備的搶修中得到應用,取得較好的效果。有力地保證了生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運行,避免了生產(chǎn)裝置的非計劃停工,確保了生產(chǎn)的順利進行,提主同了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

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