一、重點部位及設備
(一)重點部位
1.反應系統(tǒng)
由于聚合物在此系統(tǒng)中發(fā)生劇烈反應,因此控制該系統(tǒng)操作平穩(wěn)非常重要,若反應失控會造成暴聚,影響產(chǎn)品質(zhì)量,甚至會造成裝置停車。
2.脫揮發(fā)及真空系統(tǒng)
該系統(tǒng)主要靠瞬間加熱閃蒸使未反應單體從聚合物中分離出來,若溫度太低或真空度太低則閃蒸效果不好,易產(chǎn)生稀料。進而影響產(chǎn)品質(zhì)量,甚至造成停車及火災事故。
3.擠出和造粒系統(tǒng)
高溫熔融狀態(tài)聚合物從該系統(tǒng)擠出,不易操作。揮發(fā)性物質(zhì)從模頭排出,易造成火災爆炸事故。
(二)重點設備
1.反應器
是發(fā)生聚合反應的地方,制造非常精密,內(nèi)部有攪拌,攪拌槳葉若變形則造成局部溫度失控,設備損壞。
2.切粒機
切粒機基本由軸承和能轉(zhuǎn)動的拉輥組成,若傳動部分故障,會造成聚合物無法正常擠出成型,裝置被迫降負荷或滿釜停車。
3.反應系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥
最終反應器出口進聚合物加熱器之間的管線上安裝了一個壓力調(diào)節(jié)閥,通過該調(diào)節(jié)閥對反應系統(tǒng)壓力的調(diào)節(jié),使整個反應系統(tǒng)實現(xiàn)平穩(wěn),反應溫度、物料流速都能得到良好的控制。若該調(diào)節(jié)閥失靈,則整個系統(tǒng)的反應就會失控,造成停車事故,甚至導致火災、爆炸事故的發(fā)生。
三、危險因素及其防范措施
(一)裝置生產(chǎn)過程中的特點及不安全因素
生產(chǎn)聚苯乙烯的原料多為易燃、易爆、有毒化學晶,由其工藝生產(chǎn)路線和原料特性決定了以下一些特點及不安全因素:
1.在一定溫度下苯乙烯單體能自聚、甚至爆聚,從而可能導致整個生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)失控現(xiàn)象,其后果輕者出次品,重者整個系統(tǒng)停車,甚至更嚴重。
2.多數(shù)原料易燃、易爆、有毒,因此它們的泄漏(或蒸氣放出)都可能對人、環(huán)境產(chǎn)生不良影響,同時引起火災和爆炸。
3.物料輸送過程中可能產(chǎn)生靜電,如處理不好,可能會產(chǎn)生爆炸或火災。 ;
4.裝置傳動設備較多,一旦主要傳動設備故障處理不好,可能會造成系統(tǒng)停車或更嚴重后果。
(二)安全措施
裝置在安全生產(chǎn)方面主要采取了以下手段:
1.選擇高精度的集散控制型DCS系統(tǒng),對整個生產(chǎn)系統(tǒng)實行計算機監(jiān)控、并能迅速準確的對工藝參數(shù)進行檢索、跟蹤處理及應急反應,以確保安全生產(chǎn)。
2.在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中,設有多個軟、硬聯(lián)鎖,當某一部位不正常時,聯(lián)鎖將按一定程序進行動作,以此來避免事故的發(fā)生和蔓延。
3.對系統(tǒng)壓力進行嚴格控制,并在有可能超壓的重點部位安裝安全閥及爆破片,使期能在壓力超高時將物流排放到安全的地方,確保人身及環(huán)境設備的安全。
4.對可能發(fā)生泄漏(或蒸汽放出)及火災地區(qū)周圍設有多個可燃氣體檢測器、自動滅火設施及報警通訊系統(tǒng),一旦發(fā)生類似異常情況,便可立即采取有效的應急措施,保護人身財產(chǎn)的安全。
5.對一些有毒和粉塵爆炸危險的化學品,采取使用時有除塵措施,并做好人身保護,使用后進行處理,避免危險情況的發(fā)生。
(三)正常生產(chǎn)中危險因素及其防范
1.停電
事故危害:可能導致裝置停車,屬重度危害。
事故過程:出現(xiàn)停電故障時,所有相關的設備將全部停止運轉(zhuǎn),導致反應系統(tǒng)突然中止,系統(tǒng)壓力、溫度升高,發(fā)生爆聚。
事故預防:定期檢查電氣系統(tǒng),并確認事故電機是否在自動位置上。
應急措施:
(1)若電壓在6s內(nèi)恢復正常,操作工應立刻檢查那些按程序自動重新啟動的電機,見“應急程序”。
(2)裝置運行時,事故電源系統(tǒng)應在自動位置上,若電源故障6.5s后沒有恢復正常,將事故電機自動或手動啟動。操作工應立即到現(xiàn)場檢查和手動啟動有關電機。
(3)正常電源恢復持續(xù)30min后,將開關切回到正常電源,使裝置在正常電源下重新運轉(zhuǎn)起來。
附:正常電源發(fā)生事故后的應急程序:
(1)將各反應器攪拌速度控制信號置于0%。
(2)將主進料調(diào)節(jié)閥切為手動,置100%全開狀態(tài)。
(3)當?shù)玫诫娫磿r,啟動各反應器攪拌,緩慢調(diào)節(jié)達到目標速率。
(4)按順序檢查或啟動下列設備:冷、熱載體系統(tǒng)循環(huán)泵;反應區(qū)各熱載體泵;各原料進料泵;各真空系統(tǒng)泵;燃料油系統(tǒng)、加熱爐系統(tǒng)泵和風機;加熱爐;切粒系統(tǒng)所有設備。
(5)調(diào)整下列參數(shù)進人目標值:總進料速率、礦物油、循環(huán)液、引發(fā)劑、添加劑的進料
量;所有熱載體溫度及各區(qū)域熱載體加熱、冷卻溫度;切粒廠房內(nèi)按切粒操作程序重新啟動切粒系統(tǒng)。
2.停循環(huán)水事故
事故危害:中度
事故過程:循環(huán)水故障,導致裝置循環(huán)水系統(tǒng)無水,造成冷載體換熱器無法正常工作。
應急措施:
(1)循環(huán)水上水線停水,立刻打開消防水上水線到循環(huán)水上水線的閥門和循環(huán)水回水線到雨排水線的閥門,同時關循環(huán)水上水線和回水閥。
(2)若冷量不足,首先要保證冷載體換熱器的用水。
(3)循環(huán)水故障長時間得不到解決,裝置應考慮緊急停車。
3.停激冷水事故
事故危害:中度
事故過程:激冷水故障,冷凍站出問題造成激冷水溫度上升或輸送壓力不足(一般應小于4℃)。
事故預防:
(1)加強冷凍站操作人員的崗位培訓。
(2)精心操作,認真巡檢,保證冷凍站系統(tǒng)正常工作。
應急措施:
(1)在激冷水溫度上升或無流量造成真空系統(tǒng)最終冷凝器溫度上升的情況下,積極查找原因,調(diào)整蒸發(fā)器壓力和壓縮機負荷,降低激冷水溫度。若激冷水溫度長時間高于10度,此時用冷卻水代替激冷水。產(chǎn)品因殘單含量超標要切到另一料倉,作為次品。
(2)若事故發(fā)生時間很長,可考慮緊急停車。
4.停儀表風事故
事故危害:重度,可導致裝置停車。
事故過程:
(1)主進料調(diào)節(jié)閥全開,使主進料量迅速下降。
(2)各反應區(qū)冷載體閥全開、熱載體閥全關,切粒機停止,各反應區(qū)及原料預熱器處于全冷狀態(tài)。
(3)若它突然喪失則壓力調(diào)節(jié)閥保持在原來位置上,若慢慢喪失壓力調(diào)節(jié)閥會隨儀表風變小而慢慢關閉。
(4)熱載體加熱爐停止。
(5)啟動裝置內(nèi)的水噴淋系統(tǒng)。
(6)原料罐出口的氣動閥關閉。
應急措施:
(1)立即將低壓氮接人代替。
(2)一旦儀表風恢復正常,停掉氮氣補充管線。
(3)若儀表風短期內(nèi)不能恢復,接到調(diào)度指令后進行系統(tǒng)緊急滿釜停車。
5.熱載體加熱爐停爐事故
事故危害:重度危害,可導致反應系統(tǒng)和聚合物加熱器、脫揮發(fā)器溫度降低,時間過長將造成滿釜停車。
事故過程:兩臺加熱爐同時停止運轉(zhuǎn),原料預熱器、各反應區(qū)、聚合物加熱器、脫揮發(fā)器溫度降低,反應器攪拌壓力上升,切粒模頭擠出困難,造成停車。
事故預防:
(1)正常生產(chǎn)時執(zhí)行加熱爐一開一備的規(guī)定。
(2)定時檢查加熱爐儀表控制及聯(lián)鎖系統(tǒng)。
(3)檢查可能導致停爐的相關聯(lián)鎖值是否在正常范圍內(nèi)。
應急措施:
(1)若停爐,立即啟動備用爐,使系統(tǒng)恢復正常。
(2)若備用爐也無法啟動,立即將聚合物加熱器、脫揮發(fā)器的熱載體流量調(diào)節(jié)閥及旁通全開,保證溫度。
(3)將冷載體溫度提高到70℃盡量維持各反應區(qū)溫度。
(4)若停爐時間過長,則采取滿釜緊急停車措施。
6.反應器攪拌停轉(zhuǎn)事故
事故危害:重度,造成產(chǎn)品不合格,可導致停車。
事故過程:反應器攪拌停轉(zhuǎn),導致反應系統(tǒng)局部甚至全部失控,造成溫度升高,產(chǎn)品不合格。
反應失控會導致:
(1)生產(chǎn)高抗沖產(chǎn)品時,如果第一反應器攪拌停止造成反應失控,凝膠含量大增,產(chǎn)品性能不合格。
(2)三臺反應器的攪拌造成的反應失控會產(chǎn)生高黏度的聚合物,使攪拌槳葉和導生盤管產(chǎn)生應力,易使其斷裂。
(3)會造成脫揮發(fā)器高液位,給切粒崗位造成危害。
(4)由于反應失控向聚合物系統(tǒng)中加入的大量循環(huán)液會給開車帶來困難,大餅料增多。
應急措施:
若是單臺攪拌出現(xiàn)故障,如果是驅(qū)動攪拌的液壓馬達出現(xiàn)故障,按緊急停車程序處理。如果只是液壓單元的問題,立即用備用液壓馬達代替該液壓單元。并按切粒系統(tǒng)故障事故預案同步處理。
同時:
(1)將失控區(qū)冷載體閥全開,若5min后溫度仍上升,打開冷載體調(diào)節(jié)閥的旁通閥,但夾套入口熱載體溫度不應低于80℃,否則黏度過高,若黏度太高,系統(tǒng)壓力上升,可降低進料量但絕不可停止進料。
(2)檢查冷載體集管中的壓力,必要時可從0.6MPa提高到0.7MPa,同時可將冷載體溫度從60℃降到50℃,并加大冷載體量。
(3)迅速降低失控區(qū)前一區(qū)的溫度5℃,后一區(qū)降低3~5℃。
(4)若失控區(qū)發(fā)生在第一反應區(qū),要把原料預熱器投人事故冷卻,把供料中的EB含量提高2%,從第一反應器中部以8L/rain的流量加入循環(huán)液;若失控區(qū)發(fā)生在2、3、4、5區(qū),以8L/min的流量向第一區(qū)和失控區(qū)中加入循環(huán)液,以4L/min的流量向后一區(qū)沖人循環(huán)液(6、7、8區(qū)除外)。
(5)當聚合物溫度降到比規(guī)定值高出5℃時,把溫度慢慢恢復到正常,防止過冷。降溫期間要注意聚合物和導生的溫差,1、2、3區(qū)要小于35℃,4、5、6、7、8區(qū)要小于30℃。
(6)注意系統(tǒng)壓力,壓力調(diào)節(jié)閥要在自動方式位置。若壓力增高可手動開大開度,然后再打自動(要注意壓力調(diào)節(jié)閥開的太快,聚合物閃蒸到部分冷凝器中)。
(7)讓每個反應器的底部先恢復到規(guī)定溫度,慢慢將攪拌轉(zhuǎn)數(shù)恢復到規(guī)定值。
(8)注意脫揮發(fā)器液面,脫揮發(fā)器溫度應保持在230℃,聚合物加熱器在230℃。若擠出不通,提高真空到80mmHg(10.6kPa),把聚合物擠出,脫揮發(fā)器液面小于10%。
(9)待失控物料到達7區(qū)后,加快MFR分析頻率,1次/小時,直到MFR恢復正常為止以指數(shù)變化決定更換產(chǎn)品料倉。
(10)待以上工作恢復正常時要檢查通往各區(qū)循環(huán)液的閥門應關閉;曾經(jīng)啟動和關閉的設備應恢復到原來狀態(tài)如熱載體泵、冷卻器、調(diào)節(jié)閥等;輸送管線的熱載體加熱閥應關閉。
液壓單元故障排除后立即切換回正常狀態(tài),啟動拉條。若是兩臺及以上反應器攪拌停轉(zhuǎn),則采取緊急停車程序。
7.切粒系統(tǒng)故障
事故危害:重度,可導致停車。
事故過程:切粒機無法正常運轉(zhuǎn),造成脫揮發(fā)物器液面上升,被迫降負荷或滿釜停車。
事故預防:工藝和維修人員加強對該系統(tǒng)的巡檢,出現(xiàn)異常及時解決。
應急措施:
(1)若切粒機一條線停,立即判斷故障原因,及時解決。
(2)脫揮發(fā)物器液面達到15%時,將生產(chǎn)負荷降到7t/h或以下。此時可適當提高聚合物加熱器/脫揮發(fā)物器溫度。
(3)脫揮發(fā)物器液面達到30%時,按緊急停車程序處理。
8.壓力調(diào)節(jié)閥PV-3157故障
事故危害:重度,可導致停車。
事故過程:導致反應系統(tǒng)壓力波動、脫揮發(fā)物器液面升高或反應系統(tǒng)壓力驟然升高。
應急措施:
(1)若是壓力變送器信號不穩(wěn),把閥打到控制室手動操作。
(2)若是儀表風故障造成或氣動活塞致動器不穩(wěn)定,關掉信號,現(xiàn)場手動操作手輪來控制壓力。
(3)若閥開度停止在某一開度上,立刻切換到現(xiàn)場手動操作,閥手動操作時應密切注視系統(tǒng)壓力。
9.物料泄漏事故
事故危害:重度,會導致火災、爆炸事故發(fā)生。
事故過程:
(1)因儀表失靈造成的罐溢出。
(2)開停車期間由于操作不慎造成的跑料。
(3)由超壓造成的密封處漏或罐、管線破裂,將導致火災爆炸、中毒事故。
事故預防:
(1)認真巡檢,儀表工應確認液位計正常。
(2)認真執(zhí)行壓力容器定期檢驗制度。
應急措施:
(1)現(xiàn)場報警;
(2)隔離泄漏源;
(3)絕對禁止火源,機動車嚴禁人內(nèi);
(4)立刻檢查堤堰及排放閥,使之處于隔離狀態(tài);
(5)若需要停車,按緊急停車程序停車;
(6)立刻把泄漏物料收集到容器中;
(7)若熱載體加熱爐泄漏,打開消防水使水霧打人熱載體蒸汽中,驅(qū)散蒸汽云;
(8)采用帶壓堵漏或打卡子的辦法堵漏。
10.料倉靜電爆燃
事故危害:重度,可引起爆鳴、火災、爆炸事故。
事故過程:料倉內(nèi)粉塵積聚過多會產(chǎn)生靜電過多及爆炸,嚴重的會炸壞料倉。
事故預防:
(1)每個料倉及粒料輸送管線都有靜電接地,定期檢查靜電接地處于完好;
(2)對切粒除塵系統(tǒng)進行除塵改造,有效去除粉塵。
應急措施:
(1)發(fā)生事故后,立即判斷事故位置,若有火災立即報火警;
(2)視事故程度決定切換料倉或緊急停車。
(四)聚苯乙烯裝置事故案例
由于聚苯乙烯生產(chǎn)過程比較平穩(wěn),溫度、壓力都不是很高(230℃、0.3MPa左右),因此發(fā)生事故的可能性很小。但是由于苯乙烯聚合的特性,在反應過程中若溫度控制不好有可能產(chǎn)生“爆聚”現(xiàn)象,造成設備損壞和停車事故。同時脫揮發(fā)系統(tǒng)若發(fā)生故障,會造成聚合物無法正常擠出,下面介紹的是某裝置曾經(jīng)發(fā)生的火災事故[3]。
1990年1月28日,某聚苯乙烯裝置在建成投料試車中,因真空系統(tǒng)一臺泵故障,使真空系統(tǒng)聯(lián)鎖停車。造成脫揮發(fā)物器中未反應的苯乙烯和乙苯單體無法從系統(tǒng)中脫除,形成湯料。8:25分裝置雖滿釜停車,但湯料仍通過聚合物擠出泵逐漸漏向模頭。9:15分因模頭溫度較高(約210℃),苯乙烯和乙苯揮發(fā)到切粒廠房空間中,廠房內(nèi)逐漸呈白霧狀,氣味也逐漸增大,值班長找來分析工用測爆儀測定模頭附近可燃性氣體濃度為37%,立即將人員撤出。9:25分北線模頭著火,并迅速擴散到南線,10:00分大火基本被撲滅,未造成人員傷
亡,直接經(jīng)濟損失上萬元。經(jīng)過分析,事故原因為:未反應的苯乙烯和乙苯單體從模頭溢出,揮發(fā)到切粒廠房內(nèi)形成局部可燃性氣體成為第一著火物,又因模頭溫度高達230℃,乙苯和苯乙烯穿過模頭瞬間變成氣體噴出,產(chǎn)生靜電造成火災事故。