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企業(yè)(純堿)壓縮機(jī)廠房一氧化碳含量超標(biāo)的原因及對策—— 一氧化碳超標(biāo)原因(2)

  
評論: 更新日期:2008年05月06日
純堿是利用精鹽水吸氨制成氨鹽水,氨鹽水與含二氧化碳(CO2) 的爐氣(煅燒碳酸氫鈉產(chǎn)生的混合氣體)和窯氣(煅燒石灰石產(chǎn)生的混合氣體)在碳化塔內(nèi)反應(yīng)生成碳酸氫鈉,碳酸氫鈉經(jīng)煅燒而制得。

爐氣中不含CO,而窯氣由于焦炭或白煤在煅燒石灰的過程中不完全燃燒,而含有1%左右的CO.而爐氣和窯氣須經(jīng)壓縮機(jī)壓縮加壓至0.29~0.37Mpa,才能送進(jìn)碳化塔參與反應(yīng)。爐氣或窯氣經(jīng)壓縮后溫度會升高,達(dá)120℃左右,為了滿足生產(chǎn)上對爐氣和窯氣溫度不超過45℃的需要,爐氣或窯氣經(jīng)壓縮后經(jīng)中、末冷卻器進(jìn)行冷卻降溫。再經(jīng)中、末分離器進(jìn)行氣液分離。中、末冷卻器和中、末分離器的底部均設(shè)有疏水管將其中的水引出以便連續(xù)生產(chǎn)。疏水管除引出水外,還夾夾帶有部分氣體。爐氣壓縮機(jī)的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中不含有CO,而窯氣壓縮機(jī)的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中含有大量的CO。

由于有些純堿廠家壓縮機(jī)的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管有的直接在廠房內(nèi)的地溝中外排,有的引至廠房邊地溝中直接外排,這樣就致窯氣壓縮機(jī)的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出的氣水混合物中所含的大量CO散發(fā)到廠房中,從而導(dǎo)致廠房內(nèi)CO含量超標(biāo)。經(jīng)用CO報(bào)警儀對某純堿廠正在外排的壓縮機(jī)的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出口旁的空氣進(jìn)行測定,其CO含量均在800ppm(折合約800mg/m3)以上,有的排出口甚至高達(dá)1500ppm,這時廠房內(nèi)的CO含量高達(dá)150ppm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)。這樣高的CO濃度,若是有人在排出口旁作業(yè),時間稍長就會CO中毒(事實(shí)上,某廠已經(jīng)發(fā)生過這樣的事故),而廠房內(nèi)CO含量超標(biāo),成年累月在此上班的職工就會慢性CO中毒,導(dǎo)致職業(yè)病的發(fā)生。這是純堿企業(yè)壓縮機(jī)廠房CO超標(biāo)的原因之一,也是最主要的原因。

純堿企業(yè)壓縮機(jī)廠房CO超標(biāo)的另一個原因是:由于窯氣壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的管道、設(shè)備、閥門、法蘭等發(fā)生泄漏,含CO2的窯氣混合氣體必然會散發(fā)到壓縮機(jī)廠房內(nèi)。由廠窯氣中含有1%左右的CO,這樣隨著窯氣泄漏進(jìn)壓縮機(jī)廠房,其中的CO也散發(fā)到廠房內(nèi),導(dǎo)致廠房內(nèi)CO含量超標(biāo)。(楊平泉)
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