廢水(雙氧水廠)綜合治理與利用——污水回收利用(4)
評(píng)論: 更新日期:2008年05月06日
該廠在運(yùn)行初期,因?yàn)樵O(shè)計(jì)和管理經(jīng)驗(yàn)不足,造成了裝置內(nèi)的生產(chǎn)用水流失嚴(yán)重,每天的污水量高達(dá)26.4t,超出了設(shè)施的處理能力,使一部分污水未進(jìn)行處理便直接排出廠外,污染了周圍環(huán)境,對(duì)集團(tuán)公司污水總排造成嚴(yán)重影響,處理污水的費(fèi)用也大幅上升。
針對(duì)裝置內(nèi)廢水量大的問題,該廠加強(qiáng)生產(chǎn)管理,實(shí)行預(yù)防和生產(chǎn)過程控制,嚴(yán)格消耗定額,積極進(jìn)行技術(shù)改造,全面推行清潔生產(chǎn),以節(jié)能降耗、減污為目的,提高對(duì)裝置的技術(shù)管理水平和資源的綜合利用率,大大消減了污染物的排放置。回收措施如下:
1 濃品工段產(chǎn)生的凝液其水質(zhì)與脫鹽水基本相當(dāng),含有微量的過氧化氫,可作為稀品生產(chǎn)用水。濃品工段運(yùn)行時(shí),已回收進(jìn)純水配制槽使用。
2 稀品工段氧化系統(tǒng)排出的氧化殘液,內(nèi)含過氧化氫30%左右。經(jīng)過了管道改造,同濃品殘液(含過氧化氫20%左右)混合進(jìn)入雙氧水殘液儲(chǔ)槽。少部分用于污水處理,其余部分聯(lián)系用戶外售,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3 蒸堿、蒸芳烴的蒸汽冷凝液水質(zhì)較好,已同污水分離直接排入雨水管網(wǎng)。今后,將進(jìn)一步改造,回收使用。
4 稀品工段的水環(huán)真空泵利用循環(huán)水作為密封水,其水質(zhì)較好,已同污水分離,將其循環(huán)使用或排入雨水管網(wǎng)。
改造后,加強(qiáng)了對(duì)污水源頭的控制,減少跑、冒、滴、漏情況,及時(shí)回收工作液地下回收槽內(nèi)的工作液,消減了污染物的排放量,保持了污水水質(zhì)及水量的相對(duì)穩(wěn)定,每天污水的產(chǎn)生量已從26t降至3t左右,污水中的COD已從10000mg/L除至600~2000mg/L,污水處理成本大幅下降。
(張文兵)