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蒸汽過熱器(鍋爐)爆管剖析——概況(2)

  
評論: 更新日期:2008年05月06日
2001年1月23日早班司爐工在檢查爐內(nèi)燃燒情況時,聽到爐膛內(nèi)有一種氣流響聲,經(jīng)停爐檢查后發(fā)現(xiàn)過熱器管從南向北第11排直管段迎火面,有長55mm寬3.5mm破口,爆管口上下管段明顯脹粗、變形,管壁精糙,顏色發(fā)黑。

2001年4月7日凌晨零點30分,夜班人員發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)一股強大的氣流將爐膛大圓門沖開,當時爆管的氣流響聲充滿了整個鍋爐房。出現(xiàn)過熱蒸汽溫度升高、蒸汽壓力下降、引風機電流增大等現(xiàn)象。鍋爐經(jīng)4天降溫檢查,仍是過熱器爆管,第12排直管段,破口尺寸較大,長90mm,寬80mm,破口為縱向裂紋,成棱角形為撕裂特征,同時從破口沖出來的高壓蒸汽的反作用力造成管子彎曲。

2002年3月3日中午12點50分,早班人員又一次聽到爐膛內(nèi)有爆管響聲,立即采取了停爐措施。經(jīng)冷卻降溫后檢查,發(fā)現(xiàn)是第9排過熱器爆管,破口的形狀、尺寸、位置與前兩次相近。

前兩次過熱器爆管后因當時生產(chǎn)、生活急需用蒸汽,特別是第1次爆管,時間正處在春節(jié)天氣較寒冷,所以沒有對爆管作進一步檢查和原因分析,加上過熱器爆管所處位置管子密集,換管施焊十分困難,為了盡快點爐供汽,采取了割兩頭(即減溫器進口和上汽包出口),用堵頭焊接的方法作了臨時處理,很快恢復了鍋爐運行,保證了生產(chǎn)和生活用汽。

爆管后,兩次對過熱器高溫區(qū)“直管段”進行了仔細測量,并將數(shù)據(jù)記錄在檔,以便了解掌握管子的過熱、蠕脹程度及變化情況
通過表1可知,2002年3月6日測量數(shù)據(jù)除第9排爆管割除外,第1排、第10排、第13排已基本達到和超過號鋼管最大允許脹幅3.5%(即39.33mm)。因此,這3排過熱器管隨時都會發(fā)生爆管,其余管子也存在不同程度的過熱脹粗,脹幅在24%—68%之間。為了確保鍋爐安全生產(chǎn),全部更換新過熱器管,按技術(shù)要求對新管外表進行了嚴格檢查,并作了通球試驗,同時對36排72個焊接頭,抽樣25%(18個焊接頭)拍成X光片,檢驗爆接質(zhì)量,符合要求后進行水壓試驗,于2002年4月3日點爐運行。但是只運行了47天,在5月19日下午3點發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)又出現(xiàn)了爆管氣流聲,緊急停爐降溫后經(jīng)檢查仍是11排直管段迎火面爆管,破口長120mm,寬20mm,破口下有一條280mm長的縱向裂紋,外表看管子嚴重過燒,顏色變黑。
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