煤氣管道更換風(fēng)機后安全措施——引言(1)
馬鋼煤焦化公司年產(chǎn)焦炭200萬t左右,煤氣發(fā)生量約12.9萬m
3/h。煤氣鼓風(fēng)機后至洗滌塔前煤氣管道經(jīng)過6年多的滿負荷運行,多處出現(xiàn)了堵塞和腐蝕情況。2001年6月,公司利用AS系統(tǒng)停產(chǎn)年修時間增設(shè)了一路DN1600主煤氣管道后(原DN1600主煤氣管道清堵、檢修后亦投用,使機后至洗滌塔有2路可同時使用又可互為備用的主煤氣管道),2002年,風(fēng)機出口4根DN900煤氣支管及1根DN1200南北水平貫通管又出現(xiàn)了多處十分嚴重的腐蝕泄漏及堵塞情況。如圖1所示:5
#大閥南側(cè)與一系煤氣大循環(huán)管三通處,多處腐蝕,冷凝液滲出,最為嚴重處腐蝕穿孔,泄漏煤氣,雖多次采取防腐、打包箍等處理措施,但效果仍不理想,腐蝕面積不斷擴散加大,相鄰煤氣管道壁厚只有2~3mm;5
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#煤氣大閥法蘭也有不同程度的泄漏,相連煤氣管道亦被腐蝕。另外,DN1200的水平煤氣管道內(nèi)的沉積物高度約有500~600mm,DN900煤氣支管內(nèi)沉積物高度約有300~400mm,造成煤氣輸出不暢,機后壓力高,最高時達25kPa。同時,因管道存在沉積物,造成機后煤氣閥門存在不同程度的關(guān)閉不嚴現(xiàn)象,煤氣大量從備用風(fēng)機的軸封處向外泄漏,影響風(fēng)機的正常檢修維護管理,腐蝕風(fēng)機轉(zhuǎn)子,使備用風(fēng)機不能正常備用,污染風(fēng)機潤滑油,使風(fēng)機故障跳機頻繁。煤氣管道的腐蝕、堵塞及閥門法蘭的泄漏已成為威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。機后煤氣管道布局見圖1。
圖1 機后煤氣管道布局圖
嚴蘊奇 徐風(fēng)雷 許萬國 夏旭